煤矿机电降本增效措施

2019-02-15 23:55

机电科降本增效措施

一、机电管理、提升运输方面 1、粗煤泥回收系统的应用

现状:洗煤厂实际生产工艺为50~0mm原煤全部入洗,部分粗煤泥灰分较高,一般在16~18%,直接掺入综合精煤使精煤“背灰”严重,综合精煤灰分不能保证,现粗煤泥直接掺入洗混煤。

存在的问题和不足:不能实现精煤的最大回收和取得最佳经济效益。

改进措施:2014年6月对粗煤泥回收系统进行技术更新改造,新增分级浓缩旋流器、CSS-1.8型粗煤泥分选机、2400mm宽智能振网弧形筛(筛缝0.5mm)等设备,实现对粗精煤泥的回收。8月16日系统改造完工,开始试运行,目前运行效果良好,完成了精煤产率提高2%以上的预期的目标,经过测算,精煤回收效率比改造前提高了3.3%左右,每月可多产精煤2310吨,扣除各类费用(电费、加工费、维修费、折旧费等)后,月增效益近30万元,预计2014年9-12月可增加收益120余万元。因该工程为8月中旬完成,所以1-7月份未产生效益。483.13万元为该系统正常运行后每年节省的资金。

2、建设低温余热利用系统工程

现状: 我矿利用燃煤蒸汽锅炉为职工洗浴、洗衣房烘干、食堂蒸柜提供蒸汽。

存在的问题和不足:能源利用率较低,每天耗煤量较大,并且人工费、排渣费、环保费、维护费、辅助设备电费等均较高,现有系统年运行费用 466.05万元。

改进措施:矿井排水、矿井乏风、生活中水及空压机中蕴含大量热能可以利用,利用水源热泵机组及空压机余热回收技术,将矿井排水、乏风、生活中水及空压机运行中产生的热量取出来,满足矿区内现有建筑的冬季供暖、夏季供冷、洗浴热水制备、副井口保温及防冻、工服烘干的需求。低温余热利用系统工程现夏季项目已完工并已进行验收,6月1日锅炉停用,锅炉房司炉工、水质化验岗位工15人全部转岗,现已进入正常运行阶段。二期工程副井口保温及防冻九月下旬完工、主通风机乏风利用工程近期将开始施工,计划10月下旬完工。

目前,余热利用项目,可保证夏季供冷、洗浴热水制备、衣服烘干等要求,1-8月节约费用约60万元;依照现运行情况预计2014年可节约费用150万元。237万元为该工程全部完工后每年产生的效益。

3、建立无人值守信息化平台

现状:3月底洗煤厂、压风机房完成监控子系统改造,实现无人值守,远程启停控制设备。4月底地面煤流、七采区煤流系统、翻矸机房实现远程设备启停,实现无人值守。6月1日锅炉停用。现已完成52人的减员目标。9月5日主井绞车无人值守项目进行议标工作,预计11月份开始进行系统改造工作。-725

中央变电所、-490中央变电所、集中皮带、强力皮带、污水处理站,由于改造费用较高,集团公司未批准调度自动化平台建设,暂不能进行无人值守改造。

存在问题和不足:煤流系统仅七采区两部皮带机实现了集中控制和无人值守,需进一步对集中皮带、强力等皮带进行升级改造,以达到无人值守、减员增效的目的。

改进措施:进一步与集团沟通协调,待集团公司批准改造后对井下皮带、强力等主要固定皮带机进行无人值守改造。

4、加强用电考核,减少电量消耗

现状:为加强用电管理及考核,对采掘工作面、岗位机台等井上、下所有原煤生产用电设备实行装表计量,每月月底对各用电单位当月实际用电量、当月计划用电量、当月用电需求调整进行统计汇总分析,并形成全矿用电分析报告。次月5日前对各单位电量进行结算,按定额进行考核,结算考核结果计入各单位工资中,奖节罚超,有效促进全矿节电工作,预计2014年可节约费用30万元。目前,供电考核计量装臵已全部安装到位,现正在调试运行阶段。

存在的问题和不足:各地点用电定额存在个别不合理的情况,需随使用做适当调整。

改进措施:试运行期间,加强统计分析工作,及时调整定额,确保考核工作科学有效。

5、拓展机修厂维修业务

现状:拓展机修厂维修业务,节约维修费用现已增加皮带机部分配件加工、耙装机溜槽加工、各类气缸维修、风动工具进机修厂统一维修等业务。以上项目的开展1-8月份节省资金3万元,预计年底节约费用约10万元。其它项目如单体液压支柱维修溜槽、液压支架小修、各类千斤顶维修等需要购臵完相关设备和人员调配到位后可以开展相关业务,目前相关设备已进入采购程序,机电科将抓好相关工作的开展进度。

存在的问题和不足:机修厂搬家后,生产车间增大了,部分机床设备也得到了更新和补充,但是通过近2个月的生产运行情况来看,机修厂人力资源明显紧张,如果继续增加维修业务的话必须及时补充人员。

改进措施:矿劳资科及时对机修厂补充人员。 6、水仓清淤泥装臵的应用

现状:水仓清挖装臵于5月上旬采购到矿, 7月上旬完成全部水仓清挖工作。490水仓和-725水仓每年都必须清挖一次,清挖一次大约需要人员25人,清理时间30天,改为水仓清淤装臵后只需要6人,节省人工成本约(25-6)*4000=7.6万元。今后,我矿上下水平中央水仓每年的清淤工作全部采用水仓清淤泥装臵施工,可每年节约资金7.6万元。

存在的问题和不足:上、下两水平中央泵房共用一套清淤装臵,需要上下两水平来回拆、装、运,工作繁琐效率低且存在安全隐患,同时也对压滤机的整体性造成影响。

改进措施:明年再购臵一套清淤装臵放在下水平中央水仓使用。

7、严格材料费用管控方面

现状:机电科开展追问材料费用消耗跟踪活动“钱都上哪里去了”,每笔材料计划必须清楚消耗的用途,库存的备用数量,修复材料情况,新物质的消耗情况,多问问每笔资金能否不用,每笔资金如果投用必须说明材料的消耗流程及管理流程,能够问问自身不花钱能够办成事吗?多用问号来反问自身,钱都上哪里去了。追问的目的在于查找材料费用管理中存在的不足,只有找到了问题所在才能制定有效的解决措施。

为避免每一笔材料费用的浪费,机电科将本归口内各项材料设备费用支出一律纳入机电归口材料费用考核和财务预算管理制度中,做到支出按标准,开支按预算,消耗按定额。没预算的一律不予投入,消耗超出定额的,严格按照《机电归口材料费用考核办法》考核。1-8月份机电归口材料费用比去年同期减少291万元、比预算减少559.5万元。

加强各区队材料费支出考核同时,还要加强材料、设备现场使用考核,做到正确使用,避免铺张浪费,在日常检查过程中,现场发现违规使用材料、设备的情况,机电科将材料、设备的原值对其加倍考核,从重处罚。将原来一直按制度进行考核的加工件,纳入到材料费考核范围,领取的加工件费用直接计入各单位的材料费,有效控制了加工件的浪费现象,每月节约加工件费用


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