重配爪销。 固紧罩壳的螺钉。
若齿轮套与丝杠的导向部分间隙过大,则应更换。
9.内圆磨具轴承烧环及加工精度差 轴承预加负荷不对,或内外隔圈尺寸不对。
润滑不良,使轴承温升增高。 轴承的精度较低,影响工作的精度。 皮带拉得过紧。 装配不当。
在轴承预加负荷5KG 的前提下,测量轴承内外圈厚度差,内隔圈厚度等于一对轴承预加负荷的计算厚度。
装配磨具时,每只轴承加润滑脂1.5KG 即可。
应按机床说明书中的规定,选用轴承的等级,即不低于D 级。 应适当调节皮带。
装配时应严格清先轴承,切勿用压缩空气吹转轴承。 7.2 外圆磨床的维修
机床液压系统在运行中常有故障发生,如:噪声、爬行、泄漏、油温过高、换向冲击大、压力提不高、运动速度低于规定值等现象,从故障原因现场分析看,一般是某些液压元件失灵和液压系统中各液压元件综合因素造成,另外机械、电器、以及外界因素也会引起液压系统出现故障。由于液压机床种类繁多,故障现象千变万化,只有掌握切合实际的检修方法,积累检修经验和教训,才能不断地提高检修
技能,在具体的现场修理过程中,笔者根据多年的教学和实践总结出对机床液压系统故障采用看、听、测、查的四字修理方法,可达到迅速准确的检出故障和排除故障的目的。
看。即通过视觉察看故障,察看故障现象正确与否直接影响修理工艺的制定,如M1432A 万能外圆磨床出现工作台爬行故障,在察看这种不正常状态时,一看该机床的技术档案所记录的修理资料和操作者、修理工对故障现象的反映,为分析故障作资料准备,这是故障检修的第一步;二看爬行故障出现是否在低速运行时较多,因低速运行时导轨润滑油膜变薄(甚至形不成油膜 ,油楔作用降低,部分油膜被破坏,使工作台与床身导轨摩擦面的摩擦阻力发生变化,其现象在轻微时,用眼看不到,用手摸工作台则有感觉,严重爬行则可见到工作台大距离的窜动;三看空气是否侵入液压系统,其现象是空气侵入不多则液压油中会有针状气泡,逐渐油液会变成乳白色,空气多则油箱表面会浮有许多气泡,压力表波动值大;四看液压系统中各管路阀体的紧固螺钉螺母是否有松动,密封垫是否损坏而出现液压油泄漏,或者工作台导轨接触面缺乏润滑油而产生干摩擦或半干摩擦,增加了运动阻力而会产生工作台爬行故
障。
听。监听是机床修理的一项重要手段,一般机床在运行中都有正常的运行声,如果出现运行声增大,产生噪声、振动声或冲击声则为故障,如:M7120A 型卧轴矩台平面磨床,液压动力源大部分使用齿轮油泵工作,而这种泵的结构本身压力脉动较大,易产生噪声,特别是油泵吸入空气后或溢流阀、单向阀、电磁阀出现的弹簧钢球与阀座不密封、滑阀与阀体间隙磨损过大、阀内有污物、滑阀拉毛等严重现象,油泵则会发生“吱嗡”、“吱嗡”十分刺耳的噪声,因此液压机床故障在运行中可以通过监听手段查出。
测,即测量。在检查液压系统运行技术状况时,需要测量系统的主压力和辅助油压力是否达到设计规定值,如M7130卧轴矩台平面磨床调节溢流阀主系统压力应达到1~2MPa ,润滑油压力达到0.2~0.3MPa ,以保证油路系统在运行中负荷
稳定。液压系统的测量工作,包括工作台最高移动速度的测量,各电动机额定速度的测量,液压元件阀体孔、阀芯磨损后间隙的测量,磨头主轴旋转精度的测量,床身导轨几何精度的测量及液压油缸对工作台导轨的垂直平面、水平平面的定位精度测量,根据测量所得的数据为依据对液压系统故障进行分析研究而定出修理工艺和方法。
查,即检查。液压系统故障的检查可依照液压机床工作原理图分主压力油系统和辅助压力系统划出故障树分析图,逐段分区域进行细心、准确、全面的检查,如果机修人员经验丰富,也可根据故障现象在系统中分几个检查点,查找故障,如M1432A 型万能外圆磨床,运行时出现工作台左行终了不能换向的故障,则可在该系统工作台换向过程的制动阶段、停留阶段和启动阶段的三个阶段,分为三个检查点进行检查。
(1制动阶段工作状况故障检查:工作台换向时制动分两步,即先导阀的预制动和换向阀的终制动是否有故障,从液压系统运行图来看,当工作台左行至接近终点位置时,其撞块碰上换向杆,拨动先导阀开始向右移动,在移动过程中,先导阀上的制动锥将液压回油通路逐渐关小(是否能关小 ,使主回油路受到节流,工作台速度减慢,实现预制动。由于先导阀的移动,控制换向阀的油路被切换,使控制油路来的压力油进入换向阀左端油腔,推动换向阀向右移动(阀芯是否能向右移动 ,由于此时回油路直通油池,所以换向阀阀芯迅速地从左端原位快跳到中间位置(换向阀的第一次快跳 ,压力油同时进入工作台液压缸左右腔,两腔压力平衡,工作台应迅速停止实现终制动,否则就有故障应检查排除。
(2停留阶段工作状况故障检查,换向阀第一次快跳结束后,换向阀继续右移(是否右移 工作台液压缸左、右腔应一直互通压力油,使工作停止不动。
(3启动阶段工作状况故障检查,换向阀继续右移时,右腔回油经换向阀芯沉割槽、先导阀流回油池,换向阀应作第二次快跳,直到右端终点位置(是否有压力油推动换向阀芯移动到右端终点 ,此时换向阀应迅速切换主压力油路,工作台作启动反向,否则就存在故障,应在
此故障点进行分析检查修理。
实践证明,机床液压系统故障点难发现,易排除,但只要按照上述看、听、测、查四字
方法进行,修理工作并不难。值得注意的是:液压系统故障现象错综复杂,执行四字方法要灵活运用,某些情况下要将看、听、测、查四字有机地结合实施,就能使修理工作效率达到事半功倍而圆满的结束修理任务
全套图纸及更多设计请联系QQ :360702501 第八章 总结
本文主要研究的是万能外圆磨床液压传动系统,该系统的设计需要与主机的总体设计同时进行。着手设计时,必须从实际情况出发,有机地结合各种传动形式,充分发挥液压传动的优点,力求设计出结构简单、工作可靠、成本低、效率高、操作简单、维修方便的液压传动系统。
第九章 毕业设计小结
时间过得真快,转眼间两个月的毕业论文设计就要结束了。由于基础薄弱,设计起来很困难,刚拿到课题时找资料是第一大难关,那时脑子里一片紊乱,无从下手,记得当时在图书馆呆了几个下午,挑了好多的书,但总是无法把那些片段串联成一个方案,后来通过俞老师和同学们的帮忙,渐渐有了头绪,确定了方案,正式着手设计。设计时只有拿着书本慢慢学,参考书本,经过两个月的摸索和学习,把原本不清楚的东西都学会了,在这期间走过弯路,不知所措,经过指导老师俞老师细心的讲解加上自己的努力,同学的帮助,终于完成了设计。 这次毕业设计对我以前学过的理论知识起到了很好的回顾作用,以前在校学习时不够清楚如何应用所学知识,对所学的课程不能很好的融会贯通。以前我们每学期都会有一些各个科目的课程设计,但那样的设计都会在老师的不断提醒下完成,这次的毕业设计就有所不同,它需要自己去查找资料,自己拿出方案,找出设计的突破口,经过一个月左右的努力,这次设计才有了一个明确的思路。
在设计中遇到很多困难却令我难忘,特别在用AUTO CAD 制图在绘制液压原理图时,由于
对AUTO CAD 软件应用不熟练,还得边翻书自学边画图,画一张简单的图往往要花上几天的时间,还要将画好的原理图复制到WORD 中,进行排版。虽然麻烦,但这次课程设计使我对AUTO CAD 软件有了进一步的了解,并能较为熟练的应用它。
通过本次设计,我对液压方面的知识有了更深一步的了解,也进一步掌握了各类液压元件的功能以及经常会出现的故障。为以后的工作打下了坚实的基础。
我们即将步入社会,我们面临的将会是更多的困难和挑战,只要我们努力学习,勇于实践,勤学好问,就会懂得以前不明白或不十分明白的道理,就会很快地成长和成熟起来,我也相信,凭着我自强不息,勇于拼搏的精神,定能很快 适应这个多变的社会,充分发挥长处,朝我的方向不断前进,前进,再前进!
总之,通过这次毕业设计,我的创新思维的能力,自学的能力,学以致用的能力都得到提高为,这为我以后的工作打下一个良好的基础。
第十章 致 谢
将近两个月的毕业论文阶段结束了,这次毕业课程设计使我受益匪浅,为以后的工作打下一个良好的基础。在此,感谢学院为我们精心安排的毕业课程设计和良好的学习环境,使我们能更快更好地完成毕业设计。在这段时间里,我得到了许多老师和朋友的关心和帮助。
首先,我要对我的指导老师俞云强表示最诚挚的谢意,在整个做毕业论文期间,俞老师无微不至的关心我的学习和生活,课题遇到困难时更是关注着课题的进程。俞老师高深的学术造诣、严谨的治学态度和勤勉的工作精神以及他平易近人的态度使我受益终身。
同时也要感谢我的班主任曾文萱老师,在课题的进行阶段给我提出了许多有创新的观点。 在我做毕业论文期间我的同学给予了我很大的帮助,在我遇到困难的时候,总是不断给我提出许多有价值的意见,并且经常鼓励我。
最后感谢在我的课题进行中给予我帮助的所有的朋友们! 吕 鹏 二零零八年四月 参考文献
1. 左健民. 液压与气压传动. 北京:机械工业出版社,2006 2. 雷天觉. 压力工程手册. 北京:机械工业出版社,1990
3. 章宏甲,黄宜主. 机床液压传动. 北京:机械工业出版社,1987
4. 丛庄远,刘震北. 液压技术基本理论. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1989 5. 林建亚,何存兴. 液压元件. 北京:机械工业出版社,1988 6. 左健民. 液压传动学习指导.
南京:河南大学出版社,1989