转炉冶炼操作的关键点(2)

2019-03-09 17:09

渣刚刚到炉口而又不溢出来。当石灰化完后,要及时降枪,降低渣中的ΣFeO,以免温度上来后产生激烈脱碳喷溅。

21. 吹炼中期的枪位:其特点是熔池内产生激烈的碳氧反应,不仅吹入的氧气全部用于脱碳反应,而且渣中的ΣFeO也被消耗于脱碳,由于ΣFeO的降低炉渣返干,不仅影响硫磷的去除,还有可能回磷,中期枪位的控制就是防治中期炉渣返干,在加速脱碳的同时应控制渣中的ΣFeO保持在10~15%。枪位控制原则是:不喷溅、化好渣、快速脱碳、熔池均匀升温、炉渣不返干。

22. 吹炼后期的枪位:由于金属中的碳含量减少,脱碳速度变慢,产生的喷溅威胁减小。此时的主要任务:进一步调整好炉渣的氧化性和流动性,继续去除磷和硫,准确控制终点。因此在过程渣化渣不好或中期返干较严重时,后期应适当提枪化渣,但时间不宜过长,否则容易大喷,接近终点时再降枪不少于30秒,均匀成分、均匀温度、稳定火焰,判断终点,同时降低渣中ΣFeO≤15%提高钢水的收得率,并减轻对炉衬的侵蚀。

23. 炉渣粘度的控制原则:前期渣要防止过稀,中期渣粘度要适当,终渣要化透作粘。

24. 转炉开发45号钢采用终点高拉补吹的方法,力争将碳在炉内拉到合适,少用或不用增碳剂。但这样做存在四个问题:

(1)由于终点碳高,倒炉时钢渣还原很快,易造成钢水炉内回磷;

(2)终点倒炉钢渣还原快使得渣子非常粘稠,给测温取样带来很大困难;

(3)工人操作水平不同,靠炉口火焰判断炉内碳含量存在一定偏差,造成反复倒炉取样,延长了冶炼周期;

(4)由于终点拉碳较高、压枪时间偏短,终点取样很难有代表性,样勺跑碳量也不易准确估计,在计算增碳量时容易出现偏差,致使[C]不能准确命中钢种要求范围,严重影响钢种命中率。

25. 为了解决终点倒炉回磷的问题,采用留终点渣倒前期渣的方法,比较有效地解决了这个问题。但这样以来延长了冶炼周期,其它几方面问题仍没有得到解决,钢种命中率依然较低。

26. 转炉有的炉次采用一次拉碳到0.20%(质量百分数)以下出钢增碳的方法。终点拉碳降低,使得倒炉时钢渣还原速度减慢,钢渣具有了一定流动性和氧化性,较好地解决了终点炉内回磷问题,还在一定程度上缩短

了冶炼周期;同时由于终点碳控制降低、压枪时间能够保证30s以上,使得终点炉内钢液搅拌更均匀、取样更具代表性,能够较准确地判断炉内碳含量,转炉成分命中率有了较大幅度提高,但是增碳剂使用量增加,造成成本增加。

27. 我厂冶炼45钢时,采用终点高拉补吹的方法,转炉一次拉碳0.40~0.6%,终点前化渣时间尽量延长,解决炉渣粘度大的问题,确保取样测温的进行,一般终点[P]比较高,这时可以采用加入返矿(或氧化铁皮)增加钢渣中的(FeO),用氧气点吹,(也可以采用较高枪位吹氧,以增加钢渣中的(FeO))既去掉磷,又将C降到合适的范围:0.35~0.40%,不足的碳采用出钢过程中加入增碳剂,大约三袋增加0.10%的碳。 28. 高拉碳冶炼45钢,提高一次终点命中率C大于0.30%(石钢是C大于0.2%),确保C,P,T同时合格(出钢温度石钢规定1650度以下)。

29. 高拉碳的炉渣(FeO)含量低,炉渣粘度大,容易溅渣溅不起来,可以向炉渣供氧一定时间,稀化炉渣后再溅渣。

30. 高拉碳的炉渣(FeO)含量低,炉渣粘度大,容易涨炉底。

31. 应兼顾转炉出钢S含量,以缩短精炼炉冶炼时间。


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