高速铁路先张法预应力混凝土简支箱梁试制项目研究(4)

2019-03-09 18:14

防梁体受到侧向弯矩,并随时打好保险垛,确保安全。 5.5.2

顶起梁之后500t龙门吊进入预制厂房,安装吊杆,由安装在龙门吊每

根吊杆上的自动称重设备控制其吊重,纵向移出制梁台座。 5.6 存梁

5.7 梁体由轮胎式提梁机运出制梁台座后,根据存梁厂设置,纵向直移或走行系统转动90°角横移存梁,存梁时严格控制四个存梁点标高,误差±2mm。 6 主要新型工艺及设备 6.1 微机控制蒸汽养生系统 6.1.1

传统蒸汽养工艺概述

京沪高速先张法混凝土箱梁梁体混凝土体积大,强度等级高,水化热大,容易由于内外的温差,梁体产生过大的内应力,造成裂纹。而国内预制梁传统蒸汽养生工艺,均为人工控制升温、恒温、降温等过程,仅满足桥梁养生保湿和供热的要求,对桥梁内应力和裂纹的产不能有效控制,该养生工艺存在以下问题:

*测量频率低,偏差大,不能及时准确地反映桥梁的真实养生温度。 *供汽管道的阀门由人工控制,难以准确控制恒温温度、升降温速度。 *自动化程度低,效率低,质量保障率低。 6.1.2

微机控制系统特点:

*数据采集准确,温度测量采用传感器,精度高,数字信号处理,数字显示。 *数据采集间隔时间短,为0.2s/次,控制准确。

*采用PID调节仪,可根据微机发出的指令,频繁地调整供汽流量,保证温度的恒定。

*升温、恒温、降温过程,均由微机程序控制执行,自动化程度高。 *可同时对多个台座进行同步控制,测量控制的时间相差仅为0.2s。 *采用微机管理各种数据,为各种数理统计提供了翔实的资料,技术人员可对各种数据进行分析总结,从而制定更加合理的施工养生工艺,缩短养生时间,加快桥梁生产周期,提高桥梁的制造质量。

*各种数据的储存、打印、报表管理等,为工厂的现代化管理提供了坚实的基础。

*工艺过程的微机化管理,使生产过程质量控制更加有效,桥梁生产质量得到了保证,提高了企业形象和经济效益。

391

6.1.3 微机控制系统的组成及工作原理

⑴系统组成

微机控制供汽系统主要由微型计算机、通信接口、PID调节仪、温度传感器、变送器及专用自动供汽系统软件等组成。 ⑵工作原理

*由温度传感器将电信号经过变送器,送到PID调节仪处理。

*由PID调节仪分析处理后发出控制信号,调整蒸汽供应量,从而控制桥梁养生的温度。

*在PID调节仪分析处理的同时,通过通信线针信号送到微机进行管理,由微机进行桥梁养生过程的监控。

*在没有上位机(即微机)控制信号的时候,分析处理由PID调节仪完成,其自动调节桥梁的养生温度,达到恒温的目的。

*在正常的工作过程中,由传感器送过来的电信号,经过PID调节仪处理后,通过通信线送到微机中,由专门的供汽控制软件进行管理,并发出各种指令,保证蒸汽养生的顺利进行。

*混凝土蒸汽养生控制软件的编制,采用了国内著名的工业控制组态软件平台MCGS,从而使得该软件的设计简单,工作可靠,功能强大。软件由主菜单、下拉菜单等组成,其功能分为系统管理、台座管理、数据管理、控制管理、报表管理等。

*软件简介:微机开机后,进入自动供汽系统主画面,按“登录”进入工作密码确认菜单,输入正确的工作密码,进入主菜单。屏幕上方有五个下拉菜单,分别为系统管理、实时数据显示、运行方式、报表管理、控制参数。屏幕下方有快捷菜单:设置用户名、恒温时间、设置配方、启动供汽(关闭供汽)、台座选择等。在屏幕的右面,则是一个实时的工作状态表,主要有设定时间、实际工作时间、设定温度、实际测量温度、台座号、温升速度(降温速度)等。这套软件可以控制桥梁养生的时间、温度、升降温速度、显示、打印、储存、管理各种数据。 6.1.4

使用效果

该套系统为国内首套微机控制蒸汽养生系统,在秦沈客运专线制梁工程中使用过,虽然由于部分原因其运行效果略差,但总体效果较好,它使桥梁的蒸汽养生工作规范化、自动化,提高了生产效率,抑制了因温差而产生的裂纹。

392

通过前次些许失败的经验,本次使用应该会更好。 6.2 微机控制张拉系统

微机控制张拉系统具有较高水平的自控联动系统,应用大吨位数控千斤顶(自锁、保压)、集中泵站、智能传感器(限位/报警)等进行过程监控,具有灵敏的施工质量控制体系。

其由数据采集仪、处理器、控制屏、通信接口、电磁阀、变送器、位移计、电子仪表组成。数据采集仪自动采集油顶、仪表、油泵配套校定的数据,送由处理器处理后发出控制信号,由电磁阀控制油门的开关,电子仪表感应油压,同时通过通信接口,有关信号送控制屏管理;在控制屏上可输入梁型、钢束编号、每级张拉吨位、持荷时间、设计伸长量、设计回缩值等数据,油顶对位后,伸长值、锚固前后钢绞线回缩值等记录直接储存于磁盘,当出现超标的情况,处理器将自动报警;该系统可精确控制两端张拉的同步性,使张拉力在孔道内分布均匀,量测更加准确,确保持荷时间和张拉吨位。 6.3 同步顶升及同步提升体系

梁体顶升及吊装提升对设备的同步要求较高,梁体顶升时采用液压站控制的同步顶升体系,采用同步精度在2mm内,移梁采用轮胎式提梁机运输,其安装LSD液压同步提升系统或其它液压提升装置,各吊点受力一致,保证梁体四支点处于同一水平面上,梁体不受扭伤。 7 温差裂纹的控制 7.1 温差裂纹特性

早期初始裂纹,尤其是在低温环境下因温差而引起的裂纹,具有相当的隐蔽性和危害性。 7.1.1. 隐蔽性

首先梁体拆模后,因温差产生的裂纹相当细小,据铁道科学研究院对某梁场试验梁采用振弦式应变仪测试的结果,其初始裂纹宽度仅0.017mm;其次在施加预应力后,跨中一定范围的裂纹因受压会完全闭合。 7.1.2. 危害性

当具有该型裂纹梁静载试验时,荷载等级达到消压应力(K=1.006),逐渐恢复其原始状态,随着荷载继续加大,下缘混凝土纤维拉伸,裂纹会逐渐加宽,由于裂纹尖端应力集中,长度会略延长,而深度基本不变,卸载后,在预应力作用

393

下,裂纹逐渐闭合。该裂纹生产、发展、闭合表象与静载试验产生的受力裂纹基本一致,极易误判。

由于箱梁设计消压应力低,有将近20%的荷载由混凝土承担,采用超张应力的办法,也无法阻止该裂纹在静试时不出现。 7.2 裂纹产生原因

在升、降温及拆模的过程中,梁体表面与环境、梁体各部分的温差超过了限值,在过大的温差作用下,梁体混凝土产生裂纹。对于大体积混凝土箱梁造成裂纹的主要原因是:

7.2.1. 恒温时,梁体各部存在温差,模型与梁体表面、梁体外表面与梁体内箱均存在温差,梁体表面温度最低(指模型温度),内箱温度最高。

7.2.2. 梁体内部降温速度太慢,如不采取特殊措施,内箱降温速度约为1℃/h,而梁体外表面降温速度为5℃/h,经过5h,梁体内箱和外表面温差可达20℃。 7.3 温差裂纹控制措施:

7.3.1. 测温力求全面准确,能真实反应梁体各部的温度,为此在内外侧布设6个测温点,内箱布设3个测温点,通风孔处布设2个测温点;

7.3.2. 在养生的过程中,采用电磁阀、计算机控制养护温度,记录有关数据,使养生更加科学;

7.3.3. 加快梁体内部的降温速度,采用一台鼓风机、一台引风机对梁体内箱

和孔道通风,有效地加快了梁内箱及孔道的降温速度,缩小了梁体各部的温差。

394


高速铁路先张法预应力混凝土简支箱梁试制项目研究(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:医院工作人员分工及岗位职责

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: