长庆录井公司录井井控操作手册(2009) - 图文(3)

2019-03-16 17:49

合下列情况之一则视为异常:

1、钻压大幅度波动或突然增大50KN以上或钻压突然减小并伴有井深跳进; 2、除去改变钻压的影响,大钩负荷突然减小50~60KN; 3、转盘扭矩呈趋势性增大或减小10%~20%,或大幅度波动;

4、转盘转速无规则大幅度波动,或突然减小甚至不转,或人工监测发现打倒转; 5、立管压力逐渐减小0.5~1MPa,或突然增大或减小2MPa或趋势性增大或减小; 6、钻井液出口密度减小0.04g/cm3

以上,或呈趋势性减小或增大; 7、钻井液出口温度突然增大或减小,或出入口温度差逐渐增大; 8、钻井液出口电导率或电阻率突然增大或减小; 9、钻井液出口流量明显大于或小于入口流量; 10、实时钻进中的钻头成本呈增大趋势;

11、泥页岩井段Dc指数或Sigma值相对于正常趋势线呈趋势性减小; 12、泥页岩密度呈趋势下降; 13、碳酸盐含量明显变化;

14、岩性明显改变或岩屑中有金属微粒; 15、它不正常情况。 5 异常事件的预测方法

5.1钻时显著减小:钻遇油气水层,钻遇欠压实地层,钻遇盐岩层; 5.2钻时显著增大:钻头磨损,地层变化; 5.3大钩负荷增大,钻压减小:井涌,井漏; 5.4大钩负荷减小,钻压增大:溜钻,顿钻; 5.5大钩负荷突然减小:钻具断落;

5.6转盘扭矩逐渐增大:钻头轴承或牙轮磨损; 5.7井内复杂情况:卡钻预兆,地层变化; 5.8转盘扭矩大幅度波动:掉牙轮,转盘机械故障; 5.9转盘转速大幅度波动:掉牙轮;

5.10立管压力下降很快然后上升:钻井液密度增大;

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5.11立管压力缓慢下降:刺泵、刺钻具、钻井液密度发生变化; 5.12立管压力突然下降:掉水眼、井涌、断钻具; 5.13立管压力缓慢升高:钻井液粘度增大; 5.14立管压力突然增大:水眼堵、钻头泥包;

5.15立管压力先升高后降低,出现起伏跳跃现象:井涌; 5.16钻头时间成本增大:掉牙轮、掉水眼、水眼堵; 5.17钻头时间成本减小:溜钻;

5.18 Dc指数、Sigma指数减小,偏离正常趋势线:钻遇欠压实地层; 5.19入口流量稳定,出口流量逐渐增大:气侵、油侵、水侵、刺钻具; 5.20入口流量稳定,出口流量起伏跳跃~增大:井涌、井喷预兆; 5.21入口流量稳定,出口流量减小:微井涌; 5.22泵冲正常,出口流量减小:刺泵;

5.23入口流量稳定,出口流量大幅度下降或突然降为0:严重井漏; 5.24钻进中池体积缓慢增加:微气侵,油侵或水侵; 5.25钻进中池体积迅速增加1~3m:油侵、气侵或水侵;

5.26钻进中池体积迅速增加3m以上:严重气侵、井涌、井喷预兆; 5.27钻进中池体积缓慢减小:微井漏、井眼容积正常增大; 5.28钻进中池体积迅速减小:严重井漏或完全漏失; 5.29钻进中池体积无变化:机械钻速很慢;

5.30接单根后恢复钻进时,池体积增加,但稳定在一定数值:提钻具时的抽汲作用; 5.31接单根后,池体积减小,但稳定在一定数值:由于正压差钻井液漏入地层; 5.32起钻时,池体积增加:由于压差作或抽汲作用导致井涌,井漏; 5.33下钻时,池体积减小:在激动压力下,地层漏失; 5.34出口密度突然减小:气侵,油侵,水侵,井涌; 5.35电导率增大:钻遇盐水层,盐水侵入; 5.36电导率减小:淡水侵入,油侵,气侵;

5.37出口温度梯度增大:钻遇欠压实地层,钻遇油气层; 5.38岩屑中有金属颗粒:钻头磨损或钻具磨损或套管磨损。

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6 参数异常参考及预报

6.1 参数异常参考值(见表1)

表1 参数异常参考值

序号 1 2 参 数 硫化氢(H2S) 一氧化碳(CO) 预报值(ppm) 5 10 全烃含量高于背景值2倍以上,且绝对值大于0.5%以上; 槽面有明显变化,出口流量或泥浆池体积池体积迅速增3加1~3m 出口槽面有间歇性涌泥浆流, 池体积3迅速增加3m以上 非工作人员撤离现场(ppm) 10 25 非应急人员撤离现场(ppm) 20 50 所有人员全部撤离(ppm) 100 300 备注 说 明 此仅为参考数据,录井队根据相关录井规程以及不同区块、不同地层参照执行;如甲方有特别规定,优先执行甲方指令。 观察泥浆出口流量及泥浆池体积的变化,并上振动筛现场核实;出口槽泥浆可能伴随有油气味、油花、气泡,泥浆密度降低、钻时加快及气测值异常等现象。 观察出口流量指示值时高时低,呈现波浪型显示,出口槽泥浆有油气味、油花、气泡。泥浆密度明显降低,气测值升高等现象。 1、前兆性井喷:一般是泥浆溢流→井涌→井喷,此可以预防; 2、突发性井喷:一般钻遇高压气层因钻井液密度低、起钻前泥浆循环不充分、起下钻抽吸、灌入泥浆量不足等引起,加强井控坐岗监督。 此为参考数据。录井人员观察仪器力管压力参数变化,如测量数据出现渐变性(或快速)增减情况,立即与现场核实,并结合其它参数,根据实际情况做出钻具刺漏、水眼堵塞等事故预报。 此为参考数据。录井人员观察仪器大钩负荷参数变化,如测量数据出现渐变性或快速增减情况,立即与现场核实,结合其它参数,根据实际情况做出断钻具、遇阻、卡钻等事故预报。 此为参考数据。录井人员观察仪器扭矩参数变化,如测量数据上下抖动幅度明显大于常规,并与现场核实,根据实际情况做出掉牙轮、井低落物、3 天然气全烃含量 泥浆溢流 (或4 漏失) 5 井 涌 6 井 喷 出口槽面泥浆加速喷流 立管压力 工程7 参数 大钩负荷(钻压) 压力逐渐减小0.5~1MPa,或突然增大(减小)2MPa或趋势性增大或减小; 钻压突然增大50KN以上或大钩负荷突然减小50~60KN; 趋势性增大或减小10%~20%,或大幅度波动; 转盘扭矩

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井壁垮塌等事故预报。 地质预报 钻 探 目 的 层 位 高压地层 高 含 硫 地 层 钻遇目的层 30~50米 提前30~50米 提前30~50米 参考执行,做好提示性常规预报。 参考执行,做好警示性预报。 参考执行,做好警示性预报。 8

6.2 发生异常时参数变化参考 (见表2、表3、表4)

表2 接单根、起下钻及停待期间可能引发的异常事件

作业种类 检测参数异常 可能引发的异常事件 原因分析 在井底压力近平衡状态下,停泵后,环空压耗消失,井底;回压减小,超压驱动地层流体进入井眼;快速起钻的抽汲作用;起钻时未按规定灌钻井液;钻井液密度因地层流体不断侵入而降低,井底回压进一步减小。 在激动压力的作用下,地层漏失 钻井液密度偏小,井底回压降低;起钻刮掉井壁的泥饼;地层流体以扩散和渗透的方式进入井眼,钻井液密度减小,井底回压进一步降低。 接单根、起钻 溢流;总池体积快速增加。 井涌;井喷 下钻 总池体积减少。 井 漏 停待 溢流;总池体积增加。 井涌;井喷

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表3 地质异常事件

异常类型 检测参数显示特点 实时参数 迟到参数 气测全烃高异常;单根峰,起下钻后效气明显,钻井液密度减小,粘度升高;钻时减小,出口流量增大,总池体积增加。 电导率可能减小;地温梯度可能增大;岩屑无荧光显示。 气测全烃高异常,烃组分重烃异常明显;钻井液密度减小;粘度升高;电导率减钻时减小;出口流量增大;总池体积增加。 小;地温梯度可能增大;岩屑有荧光显示。 钻井液密度减小;粘度降低;电导率增钻时减小;出口流量增大;总池体积增加。 大;氯离子含量升高;气测小异常或无异常显示;岩屑无荧光显示。 表4 工程异常事件

异常类型 刺钻具 断钻具 刺泵 检测参数显示特点 立管压力下降;泵冲增大;出口流量增大;钻时增大;钻头时间成本增大。 可能的原因 可能钻具疲劳,泵压过高等 气侵 油侵 盐水侵 立管压力缓慢持续下降后突然降低;大钩负荷突然可能钻具疲劳 减小;转盘扭矩减小;泵冲增大;出口流量增大。 泵冲正常;立管压力缓慢下降;出口流量减小;钻时增大;钻头时间成本增大。 转盘转速大幅度跳跃并增大;转盘扭矩剧烈波动;钻时显著增大;钻头时间成本增大;岩屑中可能有金属微粒。 立管压力下降并稳定在某一数值上;泵冲增大;钻时增大;钻头时间成本增大。 立管压力升高;出口流量减小;泵冲下降;钻时增大;钻头时间成本增大。 可能泵压过高,疲劳 掉牙轮 可能钻头老化,新度不够等 掉水眼 水眼堵 可能水眼尺寸不适 可能有落物,杂物,大块岩屑等 钻头旷动转盘扭矩瞬间出现增大尖峰,并呈加大加密趋势;严重 转盘转速严重跳动;钻时明显增大;钻头时间成本寿命终结 增大;岩屑中可能有金属微粒。 溜钻 卡钻 钻头泥包 可能钻头老化,钻压过大 井深突然跳变,大钩负荷突然减小;钻压突然增大;可能刹把不灵或人为因素 转盘扭矩增大;钻时减小;钻头时间成本减小。 大钩负荷增大;转盘扭矩增大;出口流量减小。 立压上升,扭矩减小,曲线波幅变小而圆滑,钻时增大。 可能井眼掉块、崩坍、缩径等 大段泥岩地层,泥岩造浆性强,工程参数选择不合理

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