机组启动方案(3)

2019-04-05 16:01

3.7 由运行人员合上1号机励磁变6千伏ⅠB段励磁变临时电源开关(即:厂用6千伏ⅠB段20号开关间隔),由继电人员检测励磁变低压侧相序应正确,调节器同步脉冲相序应正确。

3.8 由运行人员操作将主变重瓦斯保护投跳闸,主变冷却器投入。合上1号主变3671开关操作主直流熔断器,合上1号主变3671开关,拉开1号主变3671开关操作主直流熔断器。

3.9 合上1号机灭磁MK开关动力直流、操作直流熔断器,合上MK,按“开机令”,注意观察ECS显示器和测量仪表中发电机定子电流、转子电流等参数的指示情况是否正常,否则运行人员立即手动灭磁。

3.10 进行增磁操作,缓慢提升发电机定子电流,注意观察发电机定子电流、转子电流、转子电压等参数在测量仪器、DCS、NCS、ECMS指示值和保护装置显示值的正确性和一致性。

3.11 提升发电机定子电流至1500A(二次0.5A),此时1号主变高压侧电流127A(二次0.5A)。由继电人员在发电机电流端子箱测量发电机1LH-8LH,励磁变20LH-24LH二次电流幅值及相序,在主变本体端子箱、主变220kV端子箱(主变高压侧LH:1250/5;二次0.5A)等处测量主变高压侧二次电流幅值及相序,观察DCS、NCS、ECS电流显示正确性,检测微机保护中发电机纵差保护、变压器纵差保护及高厂变纵差保护的差流(仅为不平衡差流),微机保护各通道数值应正确;检测整流柜的均流系数应合格。同时检查发电机、主变、励磁变本体应无异常。

3.12 运行人员缓慢提升发电机定子电流,继电人员检查主变通风的整定值正确后,运行人员提升发电机定子电流至10500A(二次3.5A),此时1号主变高压侧电流890A(主变高压侧LH:1250/5;二次3.6A)。由继电人员在发电机电流端子箱复查发电机1LH-8LH,励磁变20LH-24LH二次电流幅值及相序,在主变本体端子箱、主变220kV端子箱等处复查主变高压侧二次电流幅值及相序,观察DCS、NCS、ECMS电流显示正确性,复查发变组保护A、B屏检查保护(发电机差动、主变差动、高厂变差动、励磁变保护)差流及负序电流;在机组故障录波装置、励磁调节器、振荡解列装置、同步向量测量装置、发电机状态监测装置、发电机转子绕组匝间短路装置、ECS/NCS测控装置、计量装置处检查

相应通道电流应正确。检查励磁调节器无功功率方向应正确。检测整流柜的均流系数应合格。同时检查发电机本体及转子碳刷、主变、励磁变本体应无异常,然后减磁,将发电机定子电流降至0,此项试验结束,由高压专业进行试验。注:做此项试验时,励磁变超额定电流,应密切监视励磁变的温升情况。 3.13 由运行人员配合高压试验人员录取发电机三相短路特性曲线。试验结束后,将发电机定子电流降至0。

3.14 拉开灭磁MK开关及厂用6千伏ⅠB段励磁变临时电源开关。合上主变高压侧3671开关操作直流熔断器,拉开1号主变3671开关。 4、发电机-高厂变短路试验

4.1 由运行人员确认短路小车上的短路排安装在高厂变侧,并将两台专用短路车分别推入厂用6KVⅠA及ⅠB段工作电源进线6101A、6101B开关柜内至工作位置。

4.2 由运行人员检查自动励磁调节器设置为模拟通道手动电流调节(即FCR)方式、并将励磁调节器的“就地/远方”控制方式选择为“就地”“手动”操作方式。

4.3 由运行人员将1号厂高变重瓦斯保护投跳闸,冷却器投入。 4.4 由运行人员合上励磁变临时电源开关,合灭磁开关。

4.5 缓慢提升发电机定子电流至1443A,高厂变高压侧电流至额定电流1443A(测量组二次3.6A),低压侧每分支为2290A(二次值2.86A)。。观察ECS、DCS显示情况。在高厂变端子箱及6kV母线室检测高厂变高、低压侧各组LH二次电流及相序,检测微机保护中发电机纵差保护、高厂变差动纵差保护的差流(仅为不平衡差流),微机保护各通道数值应正确。然后将发电机定子电流降至0,此项试验结束。

4.6 由运行人员拉开灭磁开关MK,并将两台短路小车拉开至检修位,拉开励磁变临时电源小车开关至检修位置,同时,合上开关间隔的接地刀闸,在励磁变本体挂好接地线,由电气一次班组提一张一种工作票,拆除励磁变临时电源接线,恢复励磁系统正常运行方式,工作结束交票。

4.7 由运行人员合上1号主变高压侧3671接地刀闸。由电气检修人员拆除主变高压侧短路线,工作结束交票后。运行人员拉开1号主变高压侧3671接地刀

闸。

4.8 由继电人员将发电机过电压整定值恢复原定值 5、发变组空载试验

5.1 由继电人员将励磁调节器设定在计算机通道手动电流调节(即FCR)方式,此时励磁调节器应在电流闭环、远控、自并励方式,并使励磁调节器作好机组升压的准备。

5.2 由运行人员按照运行规程投入发变组保护A、B、C屏所有保护压板。 5.3 合上1号机励磁系统交、直流电源刀闸及灭磁开关,按起励按钮,注意观察测量仪器与ECS显示器指示的正确性和一致性,然后进行增磁操作,缓慢提升发电机定子电压。

5.4 提升发电机定子电压至10kV(二次50V),升压过程电压应平滑变化,注意检查定子电压在测量仪器与DCS、NCS、ECS指示的正确性。检查发电机本体应无异常,并在发电机端子箱处,检测发电机出口1YH~3YH的二次电压、相序及开口三角电压,并在保护A、B、同期、励磁屏装置内观察电压正确性 5.5 检查发电机、主变、高厂变本体有无异常以及发电机转子碳刷是否有火花出现。

5.6 平稳提升发电机机端电压至额定,整个升压过程电压平滑变化,无较大波动,重复以上检查项目。

5.7 继电人员对定子100%接地保护进行整定。查看1号机保护A、B屏并网前三次谐波电压比值,并检验整定值的正确性。

5.8 检验完毕后切灭磁开关,录取发电机的空载灭磁时间常数。

将发电机电压降至最低,缓慢增加发电机电压至1.05倍额定电压,录取发变组空载特性上升、下降特性曲线。

断开灭磁开关、灭磁开关操作直流,检测发电机残压二次值,检测发电机残压一次值及相序,空载试验结束。 6、励磁调节器试验

6.1 发电机零起升压试验:将1号机励磁调节器置电压闭环、远控方式,合上1号机MK开关, 按起励按钮,发电机零起升压至100%额定电压。利用励磁调节器进行采样录波。

6.2 励磁调节器通道切换试验:(1)对励磁调节器1号工控机、2号工控机和独立模拟通道三个通道的电压闭环和电流闭环进行切换试验;(2)对励磁调节器以上三个控制通道进行主从切换试验;切换过程中机端电压基本无波动,利用微机调节器对全部切换过程进行录波。

6.3 PT断线试验:1号工控机为主2号工控机为从:(1)模拟1YH断线,励磁调节器1号工控机应该采集2YH电压量进行正常调节;(2)模拟2YH断线,励磁调节器应自动切换至计算机通道FCR调节方式运行(3)恢复1YH和2YH电压回路接线,手动将励磁调节器恢复为AVR运行方式。

6.4 通过手动减磁,调整发电机电压至90%额定电压,先做2%额定电压阶跃试验,确定励磁调节器阶跃试验的正负极性。再做-5%额定电压阶跃试验和+5%额定电压阶跃试验,观察调节性能,确认参数是否设置合理,并利用励磁调节器对全过程进行录波。

6.5 灭磁试验:调整发电机电压至额定,按“手动停机”按钮,调节器自动逆变灭磁,观察并记录波形,最后将电压降低至0。 涉 网 部 分 试 验

国电吉林江南热电有限公司1号机组A级检修工作结束,发电机短路试验、空载试验及励磁调节器各项试验均已完成。准备进行以下涉网部分试验: 1、 检验同期及假同期并列试验

1.1 在获得省调批准后,由运行人员倒闸操作空出220千伏Ⅰ母线,断开母联3660开关及其母联3660Ⅰ母、Ⅱ母刀闸,取下其动力和操作直流熔断器。合上220千伏Ⅰ母PT刀闸。

1.2 由值长联系省调,将1号主变中性点接地保护恢复为原有运行方式,停用220千伏母保,由继电人员测母保差流并记录,恢复2号主变CT母差电流二次回路。

1.3 由运行人员合上1号主变3671Ⅰ母刀闸,由运行人员合上灭磁MK开关、1号主变3671开关,在励磁调节器屏拆除油开关辅助接点线,发电机零起升压至100%额定电压。

1.4 由继电专业人员拆除接入自动准同期装置的3671开关辅助接点线,投入微机自动准同期装置,在启动同期合闸后,装置应显示同频闭锁。用相位表在

同期屏测量发电机电压应为正相序,幅值应正确;在发变组保护C屏测量接至同期屏的系统侧切换后电压应为正相序,幅值应正确。将发电机电压降至0,拉开1号主变3671开关,1号机灭磁MK开关,1号主变3671Ⅰ母刀闸,220千伏Ⅰ母PT刀闸。恢复励磁调节器屏及发电机同期屏的3671开关辅助接点线。 1.5 由运行人员合上3660开关动力和操作直流熔断器、母联3660开关及其母联3660Ⅰ母、Ⅱ母刀闸。220千伏Ⅰ母空充良好后,合上220千伏Ⅰ母PT刀闸。 1.6 继电人员在1号机变组保护C屏短接同期回路用Ⅰ母刀闸辅助接点。 1.7 运行人员合上1号机灭磁MK开关,按起励按钮,发电机零起升压至100%额定电压。在同期控制屏检查系统侧和发电机侧电压相序是否正确。 1.8 投入自动准同期装置,对1号主变3671开关进行假同期试验。微机准同期并列试验,在并列过程要注意观察在微机准同期发合闸令的同时,1号主变3671开关应合闸良好。完毕后将发电机定子电压降至0。

1.9 拉开1号主变3671开关,1号机灭磁MK开关。继电人员拆除1号机变3671Ⅰ母刀闸辅助接点短接线,恢复为正常接线方式。

1.10 由热工人员恢复1号主变3671开关辅助接点去开电调装置线。热工分场人员将电调装置的并网出力设定恢复原定值。

1.11 由值长请示省调停用1号主变双套差动保护,继电人员将1号发变组保护A屏中的机变复合电压闭锁过流保护按0.2S投入,取消电压闭锁。按规程操作投入1号机变组保护柜的保护压板,机组具备并网条件后,汇报值长。 2、 机组并网试验

2.1 由值长联系省调,请示进行1号机同期并网操作。

2.2 在省调允许同期并网操作后,运行人员操作合1号主变3671Ⅰ母刀闸,投入1号主变3671开关的控制直流。合灭磁开关,励磁调节器 采用“自动零起升压”方式进行起励,将发电机定子电压升至额定电压。

2.3 按照运行规程中的“自准并网”操作步骤,用自动准同期方式,通过1号主变3671开关将1号发电机组并入系统,并列时要注意监视各参数的指示情况。 2.4 使1号发电机带一定负荷,测220千伏母保及1号主变差动保护差流及相位,应合格并记录。

2.5 值长联系省调投入220千伏母保及1号主变差动保护,将1号发变组保护


机组启动方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:企业战略管理本复习题及参考答案

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: