平东分公司平顶山热电有限公司2×210MW机组超低排放脱硫改造工程
#6、#7烟气换热系统 (三维肋管与MGGH)运行报告
重庆远达烟气治理特许经营有限公司 河南九龙环保有限公司平东分公司
2017年1月
目 录
1 项目概况 ................................................................................................................................ 2 2 设计输入条件 ........................................................................................................................ 2 3 主要工艺流程及系统介绍 .................................................................................................... 3 4 主要技术要求 ........................................................................................................................ 4 5 主要设计性能参数 ................................................................................................................ 4 6 两套机组主要技术经济比较 ................................................................................................ 7 7总结及结论 ............................................................................................................................. 8
平顶山热电有限公司2×210MW机组超低排放脱硫改造工程烟气余热利用系统汇报材料
河南九龙环保有限公司平东分公司所在国家电投平顶山热电有限公司2×210MW燃煤供热机组超洁净改造工程完成后于7月11日和10月24日投运,现均已正常投运,本项目中烟气余热利用系统由节能公司负责供货,7#机组采用MGGH热媒水系统,换热器本体由都江电力设备厂提供,6#机组采用三维肋管管式GGH系统,由重庆商顺换热设备有限公司提供,烟气余热利用系统各项运行参数基本满足设计要求。为全面总结项目实施过程中两套系统的优缺点,以及今后在电厂烟气余热回收项目中更加合理的采用技术方案提供依据和参考。现将两套机组烟气余热利用系统的各项技术经济比较汇报如下:
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平顶山热电有限公司2×210MW机组超低排放脱硫改造工程烟气余热利用系统汇报材料
1 项目概况
国家电投平顶山热电有限公司2×210MW机组烟气脱硫项目由中电投远达环保工程有限公司于2004年EPC总承包方式建设,采用湿式石灰石-石膏法烟气脱硫技术,一炉一塔配置。2014年,由中电投远达环保工程有限公司进行了取消旁路和增压风机改造,取消旁路后,为提高装置的可靠性,同步对相关系统进行改造。为满足国家环保及集团公司节能环保的要求,2016年7月和10月分别完成了7#和6#机组的超洁净改造工作,超洁净改造工作中取消了原RGGH系统,由三维肋管换热器(#6)和MGGH(#7)替代烟气升温装置;其中脱硫主体部分改造由远达工程公司负责,烟气余热利用系统(三维肋管与MGGH)由节能公司负责设计供货。目前,平顶山热电有限公司两台机组均已正常投运,烟气余热利用系统各项运行参数基本满足设计要求。 2 设计输入条件
2.1 7#炉MGGH系统主要运行参数
1) MGGH冷却器入口烟气参数
BMCR工况下MGCH冷却段入口烟气参数表
项目 CO2 O2 N2 SO2 H2O 冷却器入口烟气量 冷却器入口烟气温度 单位 Vol% Vol% Vol% 3mg/Nm Vol% Nm3/h ℃ 设计煤种 11.63 6.36 74.92 1728 7.09 845100 120 备注 标态,湿基 2) MGGH再热器入口烟气参数
BMCR工况下MGCH再热段入口烟气参数表(标态、湿基、实际O2)
项目 CO2 O2 N2 SO2 H2O(蒸汽) H2O(液滴) 再热器入口烟气量 再热器入口烟气温度 再热器出口烟气温度 单位 Vol% Vol% Vol% Vol% Vol% kg/h Nm3/h ℃ ℃ 设计煤种 11.66 6.37 71.07 0.1 10.9 16 875706 46 75 备注(技术协议数椐) 10.48 5.73 73.65 27 10.14 标态,湿基 2.2 6#炉三维管式GGH系统主要运行参数
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平顶山热电有限公司2×210MW机组超低排放脱硫改造工程烟气余热利用系统汇报材料
1) 三维管式GGH原烟气侧入口烟气参数
100%~50%BMCR工况下GCH原烟气侧入口烟气参数表
项目 CO2 O2 N2 SO2 H2O 冷却器入口烟气量 冷却器入口烟气温度 单位 Vol% Vol% Vol% 3mg/Nm Vol% Nm3/h ℃ BMCR 10.81 5.91 76.2 1728 7.08 845100 120 335T/h 备注 / 标态、湿基、实际氧 / 标态、湿基、实际氧 / 标态、湿基、实际氧 / 标态、干基、6%O2 / 约582634(6%O) 标态,湿基 105 2) 三维管式GGH净烟气侧入口烟气参数
100%BMCR工况下GCH净烟气侧入口烟气参数表(标态、湿基、实际O2)
项目 CO2 O2 N2 SO2 H2O(蒸汽) H2O(液滴) 再热器入口烟气量 再热器入口烟气温度 再热器出口烟气温度 单位 Vol% Vol% Vol% Vol% Vol% kg/h Nm3/h ℃ ℃ 设计煤种 100%负荷 50%负荷 10.48 / 5.73 / 73.65 / 27 / 10.14 / 16 / 875705 603734 46 46 75 70 备注 标态、湿基、实际氧 标态、湿基、实际氧 标态、干基、6%O2 标态、湿基、实际氧 标态、湿基、实际氧 3 主要工艺流程及系统介绍 3.1 7#炉MGGH系统
MGGH系统主要由烟气冷却器、烟气加热器、热媒辅助加热系统及其热媒水管路系统等组成。
在设计条件下,烟气在烟气冷却器内冷却,加热热媒水后进入烟气加热器,将脱硫后的烟气加热至75℃,换热后的热媒水冷却至70℃,经热媒水循环泵升压后重新送回烟气冷却器完成循环。
MGGH系统在烟气冷却器至烟气加热器的热媒水管路上设置蒸汽辅助加热器旁路系统;在烟气加热器至烟气冷却器的热媒水管路上设置热媒水循环泵组和稳压罐;稳压罐设置在热媒水循环泵组前,由氮气稳压,系统补水送入循环泵入口循环水管内。MGGH系统中的烟气加热器设置离线水清洗系统,用于机组检修期间的冲洗。MGGH冷却段,MGGH再热段,烟道设置冲洗水排水口。 3.2 6#三维管式GGH系统
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