梁宝寺煤矿改扩建(二号井)联合试运转报告 试运转报告
护、防过速保护、限速保护、轴编码器失效保护、急停保护、井口栅栏门(防止人员掉入井筒)。
该系统2013年6月调试完成,并完成了相关的技术性能测定,测定结果符合测试规范和《煤矿安全规程》要求。自联合试运转以来,设备运转良好,各保护正常投入使用,电机电流运行正常,信号、安全保护装置灵敏可靠,各部位轴承升温正常,滚筒运行无异响。运行符合要求,满足矿井生产需要。
2、副井提升系统
副井装备一套JKMD-4.5×4(Ⅲ)型落地多绳摩擦式提升机,提升速度为9.42m/s;配低速直联悬挂式直流电动机(1600kW 40r/min);主钢丝绳选用进口钢丝绳48 ZBB 6×36ws-FC(R)1770B SZ/ZS;副井提升扁尾绳结构:ZBB P8×4×19、规格:196×31。提升容器为一对1.5t矿车二层四车多绳罐笼(其中一个宽罐笼,一个窄罐笼),宽罐乘2×43人;窄罐乘2×30人。罐笼自重(包括悬挂装置等)均为21000kg。
副井安全设施:防过卷(内过卷、外过卷)保护、闸间隙保护、闸瓦偏摆保护、欠电压保护、深指失效保护、减速功能、过负荷保护、防过速保护、限速保护、信号闭锁保护、急停保护、井口井底安全门。
该系统自2012年年底投入运行,完成了相关的技术性能测定,在运行过程中已调整至最佳运行状态。自联合试运转以来,设备运转良好,各保护正常投入使用,电机电流运行正常,信号、安全保
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护装置灵敏可靠,各部位轴承升温正常,滚筒运行无异响。运行符合要求,满足矿井生产需要。
(二)原煤运输系统
井下煤流系统由3502顺槽胶带输送机、东翼强力胶带输送机、井底煤仓、主井装载胶带输送机组成。联合试运转期间,工作面原煤通过3502工作面顺槽胶带输送机,转载至东翼强力胶带输送机进入井底煤仓,通过仓下给煤机、主井装载胶带输送机装料至主井提升箕斗后升井。
3502顺槽胶带输送机为DSJ120/150/2×250型带式输送机,胶带宽1200mm,带速3.15m/s,运量1500t/h,最长运距1000m,选用PVG1800S型阻燃胶带,装配电机功率2×250kW,电压1140V,采用软启动方式。
东翼强力胶带输送机为DTL140/170/3×500型带式输送机,胶带宽1400mm,带速3.15m/s,运量1700t/h,运距1000m。选用阻燃钢丝绳芯ST2000S胶带,装配两台YBBP450M-4、500KW,电压1140V,采用变频启动设备。
主井装载胶带输送机为DTL120/60/22型带式输送机,带宽1200mm,带速2m/s,运量600t/h,运距27m,选用PVG680S阻燃胶带,配套电机为22kw。
胶带输送机各项保护装置齐全、运行灵敏可靠,达到了设计要求,在试运转过程中,已逐步把胶带机调整至最佳运行状态,满足矿井生产需要。
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(三)井上、下供电系统
梁宝寺二号井110kV变电所设计有两回路110kV电源进线,一回路引自大张楼变电站,线路导线型号为LGJ-185mm,长度7.3km;另一回路引自梁宝寺煤矿变电所,线路导线型号为LGJ-185mm,长度5.38km;改扩建工程供电系统主要有地面10kV变电所、井下中央变电所组成。
110kVGIS组合开关采用ZF10-126(L)共7台,10kV高压开关柜采用KYN28-12型高压开关柜38面。
地面变电所设1台SF10-20000/110 110/10.5kV 20000kVA变压器和1台SF11-20000/110 110/10.5kV 20000kVA变压器,10kV配电室共馈出22回10kV电源,其中主井提升、副井提升、通风机房、压风机房、变电所附设10/0.4kV变电所、工业场地10/0.4kV变电所、选煤厂主厂房10/0.69kV变电所、动态补偿、热交换站10/0.4kV变电所各馈出2回,下井电源前期共馈出三回(后期再增加一回)。
地面10kV变电所下井电缆共三回,均沿副井井筒敷设,直接至井下中央变电所。前期以三回(共6根,每2根并联),MYJV42-8.7/10kV 3×120mm铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆经副井井筒引至井下中央变电所,当一回路发生故障时,其余两回路保证井下的全部负荷用电。后期再增加一回(共2根,并联),MYJV42-8.7/10kV 3×120mm铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,经副井井筒引至井下中央变电所。井下设10KV中央变电所一座,承担整个井下负荷,供电等级为10kV,变电所内10kV配电装置采用
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ZBK1-GC/10型矿用一般型高压开关柜37台,BSG-800/10变压器2台。分别给4台主排水泵、采区变电所、东翼强力胶带输送机变电所、主井底装载设备及大巷设备供电, 整个井下形成双回路永久供电系统,系统性能符合要求。
110kV主变、110kVGIS组合电器、10kV高压柜、6条下井主电缆及各馈线电缆的电气试验工作;地面接地系统及防雷设施检测已经完成,系统性能符合要求。自联合试运转以来,供电系统运作良好,满足生产需要。
(四)压风系统
压风系统采用地面集中式供风,装备四台风量为43m/min、排气压力0.8MPa 的SAC250W-8.5H2螺杆式水冷空气压缩机,三台运转一台检修。配10kV、250kW异步电动机。地面干管选用Φ219×6无缝钢管。副井井筒选用Φ219×6无缝钢管,井下干管选用Φ219×6无缝钢管。该工程在联合试运转期间,系统运行正常,满足矿井生产需要。
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(五)供水系统
根据改扩建工程生产、生活及消防用水特点,按水质水压的不同要求,设计分成三个供水系统。一为生活给水系统,主要供给办公楼、食堂、浴室、宿舍楼、洗衣房等生活用水;二为生产消防供水系统,主要供给地面煤仓、输送机走廊、选煤厂动筛车间、主厂房等建筑物生产用水和地面消防用水;三为井下供水系统,主要供给井下消防洒水系统用水。
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1、工业场地生活供水系统
工业场地的生活供水系统主要供给场地内办公楼、食堂、浴室、洗衣机房、宿舍楼等生活用水,室外管网干管呈环状布置。水源井来水经全自动变频供水设备送至厂区内各生活用水点。
2、生产消防供水系统
主要供给工业场地内地面生产系统、洒水和地面建筑物消防用水,采用处理后的矿井水,其水量可靠、水质能够满足使用要求。地面生产系统用水,设置专用的变频供水设备和管路,升压后送至各用水场所。室外消防采用地上式消火栓,建筑物内按规定安装室内消火栓。消防用水量储存于生产消防水池内。厂区室内消防给水采用临时高压制,在工业场地内最高建筑物上设18m消防水箱以保证室内10分钟的消防水量供给消防初期用水,发生火灾时启动专用
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消防水泵将水压至灭火点。
3、井下消防洒水供水系统
井下消防洒水由地面消防洒水池供给,水池容积600m,采用静压供水系统,给水管沿副井井筒敷设至井底车场降压后供给各个用水点。
水源井至工业场地输水管路和工业场地室外给水管路,采用使用寿命长、耐腐蚀的高密度聚乙烯给水管,电热熔连接。管道平均埋深1.0m左右,敷设方式采用直埋。
在试运转过程中矿井供水系统已调整至最佳运行状态,联合试运转期间水质、水量、水压均符合要求,系统运行良好,满足矿井
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