盖板涵首件工程施工总结(3)

2019-04-14 10:57

(3)、钢筋绑扎完成后,经质检员自检合格后,报监理工程师检验,合格后方可进行下一道工序的施工。

2、模板制作安装工艺

(1)、为了防止模板受到混凝土内应力的影响而变形,保证涵洞基础的线形与美观,在模板纵向每50cm加竖向肋骨一根,在上中下各加一条横向肋骨。两侧模板采用对拉螺栓对拉,并用顶托支撑。保证模板具有足够的刚度和稳定性,外面支撑可根据施工现场具体情况支撑。模板内涂刷脱模剂并安装严密,严禁使用废机油。 (2)、模板接缝采用玻璃胶条塞填密实,并用腻子刮平,在模板安装前要把模板表面的附着物清理干净,并涂刷脱模剂。 (3)、安装好模板后,重新进行中线和尺寸复核。自检和报验通过后浇筑砼。

3、混凝土浇筑工艺

(1)、混凝土施工前认真检查拌合设备并将模板内积水及杂物清理干净。

(2)、砼振捣采用插入式振捣器,砼振捣应充分密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆现象为止。

(3)、每次砼浇注完毕后,用抹子将顶面抹平拍平压光,防止顶面松散。

(4)、砼初凝后,用土工布覆盖,并将其洒水湿润,保持养生,养护时间不少于7天。

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九、首件工程技术总结

1、首件涵洞施工前,我项目部组织工程技术人员对取土场进行地质、水文、地形、取土场至施工现场的便道等进行了踏勘。

2、对涵洞施工前的原材料(碎石、砂、水泥、钢筋、砂砾石等)进行送检,并达到要求。

3、对现场搅拌站各项功能进行调试,使其达到施工使用的要求。 4、测量队依据设计图和现场标高计算出涵洞中、边桩坐标,使用全站仪逐点放样,边桩撒灰线,对该段进行了平面位置和标高的测量,并按检验标准进行了检验。

5、对参加涵洞施工作业的人员,从设计图、施工技术要求进行了施工前的技术交底,掌握施工要点,关键工序及衔接,检测项目及技术指标,做到人人心中有数,杜绝违反施工规范的现象发生。 十、首件工程结论

1、通过K3+380首件涵洞的施工,总结了机械设备与施工人员的合理配置;混凝土施工过程中对设计配合比的调整,得出实际施工过程中的施工配合比;钢筋制安、模板安装及混凝土浇筑各工序之间的合理衔接。

2、总结出混凝土外观质量的控制措施。

3、首件涵洞各项指标均达到设计及规范要求,施工总体质量控

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制优良。

4、施工过程中高度重视施工安全,施工安全技术交底落实到每一个工人,现场施工中各项安全标示标牌立于施工区域醒目位置,整个施工工程中未出现任何安全事故。

5、K3+380首件涵洞的施工,对我施工处其它涵洞的施工具有实质性的指导意义。

6、K3+380涵洞通过对钢筋加工、混凝土指标的检测,其各项指标符合设计及《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)的各项规定及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)的要求。符合质量评定标准、满足要求、是一个合格的工程。 十一、首件工程的推广和运用

通过对涵洞首件工程K3+380的施工,从中发现很多施工中的质量通病并加以注意,避免以后施工中出现同样错误。同时我施工处对施工人员组织培训,进行技术交底,保证以后的涵洞施工能快速无事故出现。

在首件工程涵洞施工过程中,严格按照首件工程施工方案的要求。吸取施工中的经验、教训及时调整不能满足施工要求的人、机、料和施工工艺等,通过上述措施避免了质量通病的出现。总结出了一套比较稳定、成熟的施工方法和工艺。本成果可以指导全线涵洞的施工,我们将把此首件工程成果推广和应用在以后的施工中。在后续施

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工中我们将发扬首件工程中的优点,继续改进或优化工艺方案,杜绝首件工程中存在的问题再次发生,优质、安全的完成我标段所有的盖板涵施工。

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