变电所工程竣工验收及启动投产工作指南
一、 工程总体情况介绍
500kV墨江变电所工程是云南电网公司“三变十三线”重点工程之一,也是至今为止云南电网建设规模最大的变电所工程。500kV墨江变电所的主要作用是汇集李仙江梯级水电站的电力能源,并吸纳景洪电站等重要电厂的电能,同时是贯通思茅、德宏、临昌、玉溪、红河等500kV主网架的重要连接点,极大的改善了云南电网网架结构。
500kV墨江变电所所区总占地6.36公顷(约95.4亩),场地位于思茅市墨江县通关镇一山坡台地上,自然地形东北高向南边和西边阶梯形降低,场地设计为双坡,沿南北方向向东、西、南以1%坡度降坡;场地内土方挖填平衡,挖方约85748m3,填方约85280m3,毛石挡土墙量约4000m3,护坡面积8200m2;最高挖方高度约4.8m,最大填方高度约10.8m;围墙长度约1050m;进所道路长1372 m;变电所周围设挡土墙,挡土墙上设护坡;整个场地分500kV及主变、35kV配电装置和220kV配电装置两个阶梯。
电气部分本期建成500kV主变三台,变电容量3×750MVA,建成500kV玉溪I、II回、220kV木乃河、崖羊山、龙马、居普渡、戈兰滩I、II回等线路。500kV、220kV均采用3/2接线,35kV分三段独立的单母线。500kV、220kV采用管母线高空悬挂式安装,35kV管母线支持式安装。本工程使用了常州东芝公司的ASA变压器,500kV配电装置采用日本三菱公司生产的H-GIS设备,220kV配电装置使用平高东芝罐式断路器,220kV隔离开关是意大利生产的阿海法隔离开关。35kV部分无出线,每段母线上各安装一组并联电抗器,在Ⅱ、Ⅲ段母线上各安装一台所用变,外接备用所用变一台。本期安装2×500Ah的220V直流系统。
二、 工程施工情况
500kV墨江变电所工程于2005年5月25日正式开始进行施工道路、水、电等各项相关准备工作,拉开了500kV墨江变电所工程建设的序幕。2005年6月1日开始挡墙基槽开挖和场平工作,7月底完工,8月2日通过监理部的检查验收。围墙砌筑及模灰于2006年4月全部施工完毕。三通一平工程及构架基础部分已于2005年10月28日顺利通过中心站质量监督检查。
- 31 -
变电所工程竣工验收及启动投产工作指南
500kV墨江变主体工程工程于2005年7月19日正式开工。房屋建筑工程于2005年8月1日开始基槽开挖,2005年12月18日进行屋面梁板浇筑,主体结构断水。2006年4月初开始装饰工程施工,至今全部完成。500kV构架基础共56基,于2005年8月23日开始施工,10月11日全部完成。220kV构架基础共91基,2005年8月27日开始施工,10月20日全部浇筑完毕,受构架材料供货影响,500kV构架于2005年11月1日开始组装,12月15日吊装完毕,220kV构架2005年12月14日开始组吊,2006年1月2日吊装完毕,主变构架及35kV构架基础2006年2月10日施工完毕,3月26日开始组装,4月10日吊装完毕。
全所接地、埋管工作于2006年2月15日进场配合土建工程进度情况随工进行,500kV墨江变电所电气部分于2006年7月1日正式开工建设。全站管母线焊接工作从2006年7月2日正式开始, 7月20日500kV管母线焊接工作结束、8月10日220kV管母焊接完成、8月16日35kV管母线焊接工作全部完成;7月6日首根软母线样线制作完成,8月12日全工程45.3跨高空软母线基本完成安装制作工作。母线工程的顺利完成,为墨江变下一步施工作业的顺利开展打下了牢实的基础。
2006年7月25日至9月25日这一段时间是500kV墨江变电所工程设备安装调整的关键阶段,分500kV配电装置、220kV配电装置、35kV配电装置三个场地同步开展电气设备的安装作业。在H-GIS设备安装前,我项目部组织施工人员认真总结、借鉴500kV大理变工程的施工经验,7月25日开始进入H-GIS设备的本体安装工作,至8月18日完成本工程H-GIS设备的本体安装工作,从8月20日开始进入抽真空和注SF6气体作业施工,截止9月23日,500kV H-GIS设备的安装工作全部结束,在整个工期进度上取得了巨大的成功,有利的保障了电气二次施工作业的顺利开展;7月28日开始220kV场地设备吊装工作,由于220kV罐式断路器迟迟未能到货,220kV场地的工作集中在隔离开关安装、调整作业上,至10月10日220kV隔离开关安装结束,220kV罐式断路器9月20日开始陆续到场,我部及时调整施工进度计划,抽调精兵强将,克服了该型设备安装过程中的许多困难,至11月5日顺利完成了220kV罐式断路器安装的施工任务;8月2日开始35kV场地设备吊装与安装调整作业,至9月25日,35kV场地设备安装调整基本结束。
- 32 -
变电所工程竣工验收及启动投产工作指南
结合整个工程的实际情况,按照云南电网公司11月底竣工投产的工期要求,我项目部在进行一次设备安装调整的同时,积极进行电缆敷设、二次接线的施工准备工作。于8月24日开始500kV H-GIS设备本体电缆敷设工作,至9月15日基本完成了500kV配电装置控制电缆的敷设工作,使500kV场地具备二次接线的条件,至10月25日,全站控制电缆敷设结束,11月5日全站动力电缆敷设结束。9月20日开始进入二次接线施工,至11月10日全站二次接线工作结束。
三、 工程质量控制情况
500kV墨江变电所工程项目部根据工程施工特点编制了《500kV墨江变电所主体工程施工组织设计(土建)》、《500kV墨江变电所工程施工组织设计(电气)》,在组织设计中明确了人员组织机构及相关质量职责、物资管理制度、技术管理制度、质量管理制度等,建立了工程质量管理体系,并确保了质量管理体系的有效运行。
在工程施工过程中,针对单位、分部、分项工程施工的重点、难点以及工艺控制标准编制了《房建施工安全技术措施》、《构架基础施工技术措施》、《构架组立吊装施工安全技术措施》、《设备吊装作业安全技术措施及管理方案》、《500kV H-GIS安装安全技术措施》、《ASA变压器安装安全技术措施》、《管母线安装安全技术措施》、《主变调试方案》、《H-GIS交流耐压试验方案》《500kV线路保护调试方案》等数十项专项施工作业措施,指导、规范整个施工生产流程,使整个工程质量处于在控状态。
现场施工从落实质量控制措施着手,狠抓工程质量的过程控制,在施工中严格施工管理,加强对人员、施工机具、工程设备材料的控制,对技术资料的控制和对工程施工重大、关键工序、特殊工序的管理,认真进行技术交底、积极推广应用新技术新工艺,严格落实三级质检,按照PDCA动态管理的方法对工程质量进行控制。
在整个工程质量控制与管理中,我项目部紧紧抓住细节,突出细节出精品的理念。项目部在以往工程的不足之处加以了改进和提高,使外露的混凝土清水基础和钢管构架吊装质量有了新的突破,在设备安装过程中确保了感观效果,使工程质量得到了全面的控制和实施,为创建精品工程打下了牢固的基础。具体表现
- 33 -
变电所工程竣工验收及启动投产工作指南
如下:
1)改进模板施工工艺:设备基础模板选用目前市场较新的材料酚醛树脂板,该板具有表面光华、强度高、遇水不易变形的特点,很好地保证了设备基础的几何尺寸和表面光洁度;在电缆沟施工方面,项目部针对墨江变电缆沟拐角多、弯度大的特点,用槽钢特殊加工了模具,一次浇筑成型,取得了很好的效果。
2)提高混凝土施工水平:气孔和麻面是砼施工最难控制的因数,为了很好地控制砼的成型质量,项目部经过试验,在砼原材料中加入了“粉煤灰”活性剂和“减水剂”,有效地改变了砼的和易性,很好地控制了气孔和麻面的出现。
3)装修部分:变电站的整体效果受装修质量的影响较大,针对墨江变房屋建筑物较多的特点,项目部精挑细选,最终经过招标确定由专业装修队伍负责全部装修工作,具体的装修方案效果经过监理、设计、业主以及电网公司建设部多次审核确定,整个装修效果受到各方的一致好评。
4)在220kV隔离开关吊装过程中,工作负责人及时发现了设计图纸与到货设备有一定的出入,按照常规思路,通报设计,更改安装方向即可解决问题,但是我项目部在面对实际问题时,首先想到的是如何确保工艺质量,如果更改了安装方向,必将影响整个工艺质量,有背工程创优的质量目标,项目部组织技术人员、施工人员深入研究了隔离开关的结构,在厂家服务人员的帮助下,寻找到了解决方案,有效的处理了该问题,确保了工程质量关。
5)集思广益、共创精品,在500kV H-GIS设备电缆埋管工作中,由于H-GIS设备电缆埋管较多,而且埋管集中,在结合500kV大理变H-GIS设备埋管经验的基础上,我项目部统一规划,统一安排,保证了全站H-GIS设备埋管的统一。
6)聆听建议、努力改善,在500kV管母施工过程中,现场监理提出在预拱中应注意受力点的成品保护,同时,应加大预拱幅度,确保吊装后不下凹。项目部针对监理提议,组织相关人员进行探讨,一直认为此建议合理,行之有效并作出响应。目前,经过验证,500kV管母安装质量取得良好感官效果,得到监理的认可。
7)从细处出发,特别是在设备接地方面,我项目部根据每个设备的各自特点,逐一考虑设备接地的施工方法与工艺要求,做到了每种设备设备接地统一,且风格各自不同,确保了外观工艺。
8)严格控制质量过程,在ASA变压器安装过程中,由于是第一次安装该种形式的变压器,项目部召集施工、调试、技术等各方面人员,结合产品说明书的要
- 34 -
变电所工程竣工验收及启动投产工作指南
求,制定了严密的工序控制过程,特别是在保证变压器铁芯干燥方面,我项目部按照厂家要求,在每个环节中,确保了真空度,为整个施工流程的顺利推进打下了夯实的基础。特别是在500kV高压升高座的安装过程中,由于A、C相升高座与地面倾斜,套管的吊装成为本工程变压器安装的一个重点与难点。但通过我项目部集合全体员工的智慧,现场摸索并掌握了适宜的吊装方法,可靠的解决了该难题。
9)量体裁衣、精工细作:本工程500kV的高空软硬母线布置复杂,在云南电网所有变电所工程中施工难度最大,在500kV管母之上还有两层高空跨线,接线方式复杂,且上下层的跳线数量多,在软母线施工过程中,需要综合考虑相序、上下层母线相间距、引流线对地距离等因素,现场施工人员认真钻研设计图纸,仔细核对现场构架的实际,精心测量跨线的档距和弧垂,精心组织导线的制作和挂设,整个施工过程中,没有出现一次返工。施工完毕的软硬母线相互辉映,相得益彰,三层软硬母线整体效果优良,各种控制尺寸符合规范及设计要求。
以上各种等等都是我项目部基于工程质量创优,从细节出发,从点滴做起的一些具体表现。总之,我项目部在全体员工中展开了广泛的质量宣传教育活动,对工作负责人、施工负责人等主要施工管理、作业人员进行了质量教育,提高了员工的质量意识,使工程质量为本的理念深入人心,取得了良好的效果。
四、 工程验收情况
2006年11月10日起,500kV墨江变电所工程逐步进入质检验收阶段。11月12日开始进入施工单位三级质检验收,施工班组、项目部、公司各级质检人员认真按照规程规范,对整个工程进行了详细的检查与验收,并结合实际工程情况,提出了相关的整改意见和建议。
经过严格的验收评定,本工程质量验评情况为:
本工程土建部分共15个单位工程,分部工程91个,分项工程395项,检验批1692个,检验批验收合格率100%,水泥、砂石料检验22组,钢筋母材检验26组,钢筋焊接试验4组,留设砂浆试块82组,混凝土试块182组,全部试验合格。电气部分共9个单位工程,分部工程24个,分项工程937项,分项工程合格率100%,优良率98.93%,其中安装工程优良率97.96%,调试工程优良率100%。
11月18日,在监理单位的主持下,进行了监理预验收工作,11月26日在建
- 35 -