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4)煤气出口管
V=9.28×103m3/h=2.58 m3/s 取 u=20 m/s d=V2.58?=0.412m
0.785u0.785?20取公称直径为400mm的钢管?426×9mm
4V4?2.58则实际流速为 u=2?=19.9 m/s
?d3.14?0.40625)夹套上蒸气进口、出口管
由于夹套是用作保温,应此,入口管和出口管都按照常规取作公称直径为50mm的钢管?57×3.5mm。
6)冷凝水进口、出口管
由冷凝筒体部分的设计可知分两个管室 可知 V1=V÷2=181.4 m3/h÷2=0.025 m3/s 取 u=1.2 m/s
d=V0.025?=0.162m
0.785u0.785?1.2进水管取公称直径为150mm的钢管?159×4.5mm
4V4?0.025则实际流速为 u=2?=1.4 m/s
?d3.14?0.152由上计算得出水管也选公称直径为150mm的钢管?159×4.5mm 7)仪表接口
吹脱器上主要的仪表接口有压力计接口,分析取样口,温度计接口和液位计接口,压力计接口及分析取样口可采用DN15~25带法兰的接管,并附法兰盖;温度计接口可采用DN32或40带法兰的接管,并附法兰盖;液位计可按标准查取。因此设计尺寸如下表3.5。
表3.5 仪表接口尺寸表
压力计接口 温度计接口 液位计接口 窥镜接口
PN10DN25 PN10DN32 PN10DN25 PN10DN150
(8)煤气进气盘的设计
本工艺设计的关键为吹脱器的设计,而吹脱器设计的关键为煤气进气盘的设计,如附图CTQ01-04所示,本吹脱塔有两个进气盘,两个进气盘,结构基本相同,不同点在于一个为底部进气,一个为侧面进气。由煤气吹脱解析法处理焦化剩余氨水的中试试
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验可得,吹脱的效果主要和试验所需的气液比有关,而试验所需的气液比决定于气体的分布情况,如果气体分布均匀,气速稳定,和剩余氨水能接触完全,则所需的气液比会比较小,吹脱效果也比较好。应此这里我们在保证气速的情况下,将进气盘设计为附图CTQ01-04的形式。
煤气进气管的内径,上面已经计算出为300mm,此时相当于把原来的进气管平分为了五到六根。应此以煤气速度大体保持不变为前提,分管的管径Df计算如下。
11?Dz2?n?Df24 4 (3.17)
式中: Dz――总管的直径,mm; Df――分管的直径,mm; n――分管的根数,根 即 Df?11Dz3002=122mm =n6取 Df=100mm
盘上安上用螺纹连接的莲蓬头,莲蓬头上的小孔是按同心圆排列的,资料显示小孔直径do一般取3~15mm,这里我们选do为6mm。莲蓬头的直径d定为100mm,球面半径取为100mm喷洒角度?=60℃,莲蓬高度y=50mm。开孔排列安照正三角形法,孔间距t取10mm。则由上述设计,参看图CTQ01-04可得一个莲蓬头上可开孔61个。
现在估算一下小孔的个数,公式同(3.17)。 不过这里Df=6mm,计算得n=2500为开孔个数。 莲蓬头个数N=2500÷61=41个
如果假设,莲蓬头在吹托盘得大圈上以15°的角度差均布,在吹脱盘的小圈上以20°的角度差均布,则共可分部42个。同上面的计算相近,假设成立。
可按上面的假设来布置莲蓬头。 (9)氨水分布盘的设计
一般来说,液体喷淋装置的作用是为了有效的分布液体,当液体喷淋装置设计不合理时,煤气和剩余氨水的接触可能达不到要求,致使分离效果降低,选择和设计液体喷淋装置的原则是能使氨水能均匀地分散开来,同时结构简单,制造很检修方便。
剩余氨水的进口管径上面已经算出为70mm,盘上安装用螺纹连接的莲蓬头,莲蓬头上的小孔按同心圆排列,资料显示小孔直径do一般取3~8mm,这里我们选do为4mm。莲蓬头的直径d定为50mm,球面半径取为50mm喷洒角度?=60℃,莲蓬高度y=25mm。开孔排列安照正三角形法,孔间距t取5mm。则由上述设计,参看图CTQ01-05可得一
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个莲蓬头上可开孔61个。
现在估算一下小孔的个数,公式同上(3.17)。 不过这里Df=4mm,计算得n=306为开孔个数。 莲蓬头个数N=306÷61=5个
由上面的计算可得,莲蓬头在吹托盘上以72°的角度差均布,可按上面的计算来布置莲蓬头。
3.4.2 贮罐的设计
槽是用来储存物料准备反应的,因此需要在保证正常生产的条件下,对物料进行储备,根据实际生产过程中的物料储备情况,保证储存的物料能提供一个的生产需要。
本工艺中设计有四个贮罐,分别为卸碱槽,碱液贮槽,碱液高位槽,废水槽。 1)卸碱槽
卸碱槽采用卧式贮罐,由于需求量大,来源方便,贮存量为一天到两天即可。若以两天计,本工艺确定的吹脱PH为10.2。原水的PH大约为9.30~9.40之间。需求量W=24×15.3×6×2=4406.4Kg,那么,采用40%的工业用碱,所需体积V=4406.4÷400=11m3 ,取蒸VN=10 m3,由文献[4]尺寸取DN=1400mm,L=7000mm。
2)碱液贮槽
为了防止碱液的接块等问题,贮槽内有加热设备,所以选用立式贮罐。体积应该和卸碱槽相同,VN=10 m3,由文献[4]尺寸取DN=2400mm,H=2585mm。
3)碱液高位槽
高位槽起计量槽的作用,选用立式贮罐。一般来说容积根据每批物料量而定,由于本设计的氨水处理时间为两个小时,这里就定为两个小时的量,W=0.46 m3。
由文献[4]取DN=800mm,H=1390mm,VN=0.63 m3。 4)废液槽
废液槽采用的是卧式贮罐,作中间贮罐用。一般容积NV取3m3即可,由文献取DN=1200,L=2400mm。
3.4.3 其他设备的计算与选择
本工艺中的主要设备除了吹脱器,贮罐以外,还有陶瓷膜过滤器,废液冷却器,漩流式反应器,泵,鼓风机。这些设备的选择和计算如下:
1) 陶瓷膜过滤器。
剩余氨水的处理量为15.3m3/h,除油设备我们选用萍乡市庞泰化工填料有限公司制造的PT963过滤器(专利号:ZL01249774.6)。过滤器选用两台,一台备用。由流量我们选择PT963GB0型过滤器。
2)废液冷却器
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废液量和原水量大约相同为15.3m3/h,初始温度为80℃,本工艺使用吹脱塔冷凝段的出水来的35℃冷凝废液流量为181.4℃。换热器本工艺选用固定板式换热器(系列号:JB/T4715-92)
3)漩流式反应器
漩流式反应器即为固定铵盐反应装置,此装置为一种体积小、耗能低、液体旋流混合均匀、结构合理、固定铵盐转化率较高的反应器。为王光华老师的专利产品。其结构示意图如下图3.1。
图 3.1 漩流式反应器的结构示意图
1 入口 2 法兰热 3 载体夹套 4 流体反应通道 5 旋流板 6 热载体通道 7排液孔 8热载体入口 9 出口 10 热载体出口
4)泵
泵分为碱液下泵,碱计量泵,和废液泵。
由于所输送的液体都具有腐蚀性,所以应选用F型耐腐蚀泵,根据流量要求和实际扬程要求。碱液下泵选用40F-16A型号泵,额定流量为6.55 m3/h,扬程为12m;碱计量泵选用40F-16型号泵,额定流量为7.2 m3/h,扬程为15.7m;废液泵选用50F-16A型号泵,额定流量为13.1 m3/h,扬程为12m,符合工艺要求。
5)鼓风机
由压力计算我们已经知道,硫氨工段鼓风机前的煤气压力为-300mm水柱,硫氨饱和器后的煤气压力为1100mm水柱。而由上面吹脱器的计算,吹脱器内液面高度大约为6.9m,冷凝和抽雾层部分合计阻力大约600mm水柱。应此粗算鼓风机所需压力P=6900+500-1100-300=6100mm水柱。并且煤气的流量Q=154.8m3/min,由文献[1]应
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选用罗茨鼓风机两台,型号为D60×63-160/3500,电动机规格为JS126-6。其额定流量为160 m3/min,静压为3500mm水柱,符合工艺要求。
3.5 管路的计算
本工艺的管路部分主要分为煤气管路,剩余氨水管路,碱液管路,蒸气管路,冷却水管路,五大部分。根据文献[4]各种流体的经济流速如下表3.6。
表3.6各种流体的经济流速
名称
管径 大于800 400~700 300
煤气管道
200 100 80 大于200
饱和蒸汽管道
200~100 小于100
液体压力管道 液体自流管道
―― ――
7 6 4 30~40 25~35 15~30 1.2~2.0 0.3~0.5 经济流速 12~18 10~12 8
[2]
1)煤气管路
本工艺中煤气的的流量要求为9.28×103m3/h。由表3.6所示的经济流速,若取管径为600mm,则计算得煤气流速为9.12m/s,若取管径为500mm,则计算得煤气流速为13.1 m/s,由表3.6所示,选煤气管管径为600mm比较合适。
2)剩余氨水管路
本工艺中剩余氨水的流量要求为15.3 m3/h。由表3.6所示的经济流速为0.3~0.5m/s,选定流速为0.4 m/s,则计算得剩余氨水管道管径为116mm,则取公称直径为125mm的钢管。实际流速为0.35 m/s。
3)碱液管路
本工艺的碱液的流量要求为0.23 m3/h。由表3.6所示的经济流速为0.3~0.5 m/s,选定流速为0.3 m/s,则计算得碱液管道管径为8.2mm,则取公称直径为15mm的钢管。实际流速为0.09 m/s。
4)蒸汽管路
本工艺中的饱和蒸汽只是起到保温的作用,应此需求量并不大,根据工艺要求和依
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