球铁QT500-7熔炼课程设计(6)

2019-05-18 19:53

过桥堵塞 炉子漏铁水 开时,出来的炉合理, 气无力,火焰呈3. 风压太大,淡黄色,并无铁致使渣口打水滴下。 开时,焦炭被吹进过桥 1. 炉底用砂太 干燥,或粘 土含量太 大, 2. 炉壁与炉底 接触处圆角在冲天炉的炉修的不好,底、炉门,过桥或炉底砂中等处有铁水漏混有金属如出 铁钉等, 3. 炉门及过桥修的不紧实。 2. 焦炭块度要符合规定的要求, 3. 适当减少炉内风压。 1. 使用水分含量和粘土含量适当的砂做炉底砂, 2. 炉壁与炉底接触处一定要修好,炉底砂一定要清洁,不得混有金属物, 3. 炉门封闭要严实,过桥修理要紧实可靠 过桥中的焦炭块(尽量不要停风)。 发现炉底炉门过桥等处漏铁水后,先停风,在用泥塞头,将漏的地方堵好,有些地方还必须加火砖堵砌。等停止漏铁后再开风,可短时间打水,但随后要将积水排除。 5.6 各种特殊处理(孕育处理、球化处理)

5.6.1球化处理

5.6.1.1球化剂的选择:在冲天炉熔炼的条件下,国内普遍采用稀土含量高的球化剂,如FeSiMg8RE7。这种球化剂处理球墨铸铁时,白口倾向大,稍有不慎铸件内就会有过量碳化物的出现,不得不进行热处理;同时,由于球化剂中稀土含量高,使铸件中微观夹杂物量增多,降低材料的综合性能。试验用的原铁液含硫量低,因此选用含稀土低的FeSiMg8RE3球化剂, 其化学成分如表5-3所示。

优质球化剂不但对化学成分有严格要求, 而且对块度也有一定要求。

表5-3 FeSiMg8RE3球化剂化学成分 化学成分 含量(%) Mg 7.5~8.5 RE 2.5~3.5 Ga ≦2.5 MgO <1.0 Si 40~50 Fe 余量 5.6.1.2 球化处理方法和加入量:球化处理采用盖包法,该工艺可以减少球化处理过程的烟尘,提高镁的吸收率,降低球化剂的加入量K+L。

球化剂的加入量还与球化剂的质量、铁液质量以及铁液温度有关。所用球化剂牌号不变时,球化剂的加入量随铁液含硫量的增加而增加。由于球化处理温度合理,并且采用了包内有一定压力的盖包法球化处理工艺,减少了球化处理过程

镁的氧化烧损,因此采用一次出铁进行球化处理,球化剂的加入量为1.1%~1.2%`。

5.6.2孕育处理

为提高铸件中珠光体的含量,孕育时加入一定量的锰是必要的。为防止过量的锰在铸件中产生偏析,再加入微量的Sb提高珠光体比例,能有效降低锰铁的加入量,同时可以细化石墨,改善石墨形态。微量Ba能提高球化率,增加石墨球数,减小白口倾向,提高铸件的伸长率。试验采用多元素微量复合孕育处理:一次孕育使用粒度为3~15mm的FeSi75孕育剂,加入量为0.9%,二次孕育(倒包孕育)使用粒度为0.5~3.0mm的复合孕育剂 ( 如表5-4所示)。 表5-4 复合孕育剂含量

孕育剂 含量(%)

含Sb孕育剂 0.15~0.25 含Bb孕育剂 0.10~0.20 锰铁 适量

参考文献

[1] 陆文华,李隆盛,黄良余.铸造合金熔炼.机械工业出版社,2002.140~156 [2] 陈琦,彭兆弟.铸件配料手册.机械工业出版社,2009.76~81 [3] 周继扬,等.冲天炉问答(第二版).1992.140~153 [4] 戴龙江,等.冲天炉与铸铁熔炼.1981.1~22


球铁QT500-7熔炼课程设计(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:七年级数学下册9.3.3一元一次不等式组教案(新版)新人教版 - 图

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: