F.如因入窑头电收尘的温度太高(超过320℃),窑操开冷风挡板降温时,要注意磨入口负压的变化; G.窑头电收尘排风机跳停时,此时风量不够(三段风机跳停),但风温度较高,可适当减产;
H.窑内烧结较好时,篦冷机风温高,可适当减小热风用量;窑内烧结较差时,篦冷机风温低,可适当加大热风用量;
I.为控制磨机出口温度,必要时可适当加产或减产;
J.在窑投料过程中,为控制磨机出口温度,必要时可与窑操协调通过调节篦冷机速度来调节其风温。 6
立磨系统的优化操作
时不要忽视节能、高效,和维持设备长期安全运转。因此,除了通过中控对工艺参数进行优化操作外,还应配合巡立磨优化操作主要目的是实现优质、稳产,但同检、机修人员充分利用立磨机械结构上可调整的几个功能参数。影响立磨优化操作的因素很多:包括粉磨工艺流程、立磨的种类、规格型号、入磨物料的物理性质(湿度、粒度、易磨性、自然堆积角等)、喂料量和均匀性、要求的产品细度、选粉效率、循环负荷、热风温度、通风量、料层厚度、研磨压力、挡环高度、喷口环面积等。这些因素之间相互制约,情况比较复杂,需要不断总结经验。
下面分别进行讨论: 6.1 调整喂料
调整入磨物料的水份。实践证明,当物料平均水份超过磨机的烘干负荷时,物料因粘结在辊道上结皮,形成缓冲层,从而降低其粉磨效率,故入磨物料水份应严格控制在12%以内。
控制入磨物料粒度大小。若其粒度过大,为了生产细度合格的生料,必然会加大其循环负荷率,从而减少磨机产量,只有粒度适中的物料,才能提高磨机的产质量。工艺管理上应注意将入料粒度控制在说明书规定的范围内。
根据磨机负荷,调整喂料量。为充分发挥磨机的效率,使磨机达到较高产量,必须保持稳定适当的喂料量,可根据磨机的功率或电流的变化,及时调整。若当磨机功率变大,说明物料过多,此时,在磨辊和辊道之间会形成缓冲垫层,从而碾磨能力减弱,或者是物料粒度大而未及时调整,也可能是物料水份过大造成,操作员可根据磨机工况的变化,适当增加或减少喂料量,使粉磨作业恢复正常。 6.2 调整循环量
磨机稳定后,平时不宜随意改动循环量,以免影响系统稳定,一般在重新配料或物料粒度变化时,才进行调整。 由于回料与喂料同时入磨粉磨,所以要保证磨机操作稳定,必须稳定循环量,生产中,一般用循环斗提电流的大小来判断回料量的大小,当提升机电流升高或下降时,应分析其变化的原因,相应做出调整,使提升机电流稳定在适当的范围以内。
根据碳酸钙滴定值(KH)变化情况,调整喂料,生料中KH的高低,主要取决于混合原料中的石灰石的数量和质量,石灰石的数量越多,其KH值也越高,反之,则越低。为了保持生料成分的稳定,由质控处按规定的配料比例进行适当调整。
勤看物料变化,均匀喂料,为了达到均匀喂料的目的,可以通过磨头的闭路电视,随时注意来料的水份,粒度等骤然变化对磨机工况的影响,适当调整喂料。
为了防止喂料堵塞,必须保持喂料的均匀,一般各仓锥部都装有空气炮,随时振打粘附的物料,以免“棚料”。同时,定期检查清理各喂料口,防止堵料。 6.3 调整热风保证热风平衡
立磨是风扫磨中一个特殊的范例,只有在烘干能力与粉磨能力达到动态平衡时,才能实现系统稳定,故必须根据工况,正确及时调整热风,以满足粉磨对烘干的要求。
调整包括两个方面,一是热风温度,二是风量,入磨热风的温度越高,风量越大,则烘干越快,但温度过高,会使磨辊的轴承及其他设备温度上升,从而使其部件变形或损坏。同时,风速过快会加速设备的磨损,故调整热风的原则是:在保证设备安全的前提下,应达到较快的烘干速度,使磨机的粉磨能力与烘干能力相平衡,努力降低热耗。
下面举一个关于热平衡的一个例子:
案例:200t/h,8kwh/t(净),烘干水分为8%的原料至水分为0.5%的生料粉
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流量 t/h 温度 ℃ 热容 KCal/kg℃ 热耗 Mcal/h 量(干基) 喂量 热 200 17.4 302 20 20 252 20 0.218 1.000 0.242 0.244 872 348 1376 18405 147 21149 气 量 收入 30 200 水分 蒸发热 水损失 1 16.4 332 出 85 20 85 85 0.218 1.000 0.453 0.242 3706 20 10389 6833 200 21149 在正常情况下,出磨废气温度的高低,直接说明物料在磨内烘干状况的好坏,所以在操作中必须结合参数的变化,采取相应的措施,合理正确地调整热风风量及风温。
加强密封,防止漏风。保持磨机良好的密封是提高烘干能力的重要因素,由于整个系统处于较高负压状态,如果密封较差,就会漏入大量冷空气,从而降低系统风速并相应增加系统的无用功,增加电耗。所以要经常检查喂料和排渣溜管的锁风装置是否有效。
注意通风管道的保温,是降低烘干热耗的积极措施之一。同时也可有效防止收尘设备的“结露”,还可防止因粉料粘附在管道内壁堵塞从而导致的系统阻力增加。 6.4 调整碾磨压力 立磨是靠磨辊对物料的碾压作用,将物料粉磨成细粉。研磨压力的大小,直接影响磨机的产量和设备的性能。压力太小,则不能压碎物料、粉磨效率低、产量小、吐渣量也大。压力大产量高,主电机功率消耗也增大。因此,研磨压力是立磨非常重要的参数之一。确定其大小时,既要考虑粉磨的物料性能,又要考虑单位产品电耗、磨耗等诸多因素。根据沈重公司和FLSmidth公司立磨设计经验及现场使用情况,研磨压力应以下列公式计算:
研磨压力:F 辊研力:FR
磨辊装配重量:MR 液压研力:FH
液压压强:Phyd 液压缸直径:Dcyl 液压活塞直径:Dpiston
F= FR + FH
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F = MR×9.18÷1000
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FH = Phyd×[〈Dcyl〉-〈Dpiston〉]×P/4×100
R
实际生产过程中通常要根据入磨物料特性,选定最终的合适的液压研磨压强
在一定范围内,碾磨压力与磨机的产量成正比。若当磨机电流增加、循环量增加、压差过大、料层过厚、可适当增加碾磨压力,从而降低料层,稳定磨机工况,而且立磨的液压系统允许大范围地调整压力以适应实际运转条件下所需的粉磨能力。应当注意的是,开磨时可根据磨机的工况,逐渐适当地增加喂料,并同时相应提高碾磨压力。
6.5 控制产品细度
生料越细,越利于熟料的煅烧,但同时会使产量降低,增加电耗和成本。故生产中,生料细度一般控制在15%(0.080㎜方孔筛)左右,控制好生料细度,要从碾磨压力、选粉装置、喂料量和入磨热风四个方面考虑。
立磨工作需要适当的碾磨压力。若当碾磨压力过大时,会引起因料层过薄而振动便大;当其过小,又会造成料层过厚,从而降低粉磨效率,细度便粗,所以,可以根据工况及成品细度,适当调整碾磨压力。
在粉磨条件不变的情况下,选粉装置的产品细度主要取决于活动转子的转速,如果出磨生料细度不符合生产需要,可适当调整转子的转速(如果必要的话,可以通过调节选粉装置转子外围的导向叶片角度来实现)。
生料细度的合格与否直接受进入选粉装置的物料数量、细度等影响,故必须保持喂料的适中和均匀。 通过对喂料及装置的调节,若仍不能达到细度要求,应调整热风,减少入磨热量,降低物料的流速,使产品细度变细,反之变粗。
值得注意的是:操作中切忌频繁调整选粉装置转子的转速,主轴转数的变化对磨机工况影响较大,同时频繁或大幅度调整会增大转子轴扭距造成机械事故。 6.6 调整磨盘挡环高度:
ATOX型立磨具有可调高度的挡环结构,挡环高度与料层厚度有直接关系。在相同的通风量及相同的研磨压力情况下,挡环高度越大,料层越厚。当磨盘衬板严重磨损后,应及时调低挡环高度,以维持要求的料层厚度。该工作需要机修人员配合在停机检修时进行。 6.7 调整喷口环通风面积 喷口环通风面积是指有效通风截面,沿气流的正交方向。喷口环通风面积与物料吐渣量、风速通风设备的功耗有直接关系,喷口环通风面积越小,
空气导向锥
‘
则吐渣量越少,风速越大,风机功耗越大。反之亦然。
ATOX立磨喷环气体风速通常在如下范围:35-50m/s;MLS立磨喷环气体风速通常在如下范围:50-80m/s。一般风速越高,物料落入喷口环越少,循环量降低 6.8 调整选粉装置导向(固定)叶片倾角
导向叶片的倾角越大,风速越大,气流进入选粉置内产生的旋流越强烈,有利于物料粗细颗粒的有效分离,产品细度越细.是细度调整的辅助措施.但通风阻力也越大。MLS和MPS型立磨需要在停机检修时,由机修人员入磨配合调整。ATOX和RM立磨可在立磨运转时,由巡检人员从立磨顶部调整完成。但应注意叶片倾斜方向应顺着进入选粉装置的气流旋向。 6.9 调整喂料溜槽磨内段节斜度
RM立磨喂料溜槽在磨内有一悬臂段节,该段节斜度可调,应注意当喂入磨内物料的物料性质不同时,
如粒度、湿度、自然堆积角不同时,可在停磨检修时,进入磨内调整.斜度越大,物料流入越畅,有利于喂料的连续性。但斜度太大,溜槽易磨损。斜度以略大于物料自然堆积角为宜。
研盘 挡环高度 喷环面积 磨壳 18
7. 立磨操作常见故障及处理 7.1 磨机振动的原因及处理 7.1.1 测振元件失灵
池州2#磨有一次开机,磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和各参数都正常,而且现场并没有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动,重新拧紧,开磨正常。
测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常,现场无振感。预防发生此事要求平时巡检多注意,并保持清洁。
7.1.1 辊皮松动和衬板松动
荻港1#磨机一次出现中控振动偏大,现场发现磨内出现有规律的振动和沉闷的声音,紧急停磨,入磨检查各夹板螺栓均无明显松动,磨内又无异物,一切正常,后打辅传才发现一辊皮松动。
辊皮松动时振动很有规律,因磨辊直径比磨盘直径小,所以表现出磨盘转动不到一周,振动便出现一次,再加上现场声音辨认,便可判断某一辊出现辊皮松动。
衬板松动,一般表现出振动连续不断,现场感觉到磨盘每转动一周便出现三次振动。
当发现辊皮和衬板有松动时,必须立即停磨,进磨详细检查,并要专业人员指导处理,否则当其脱落时,必将造成非常严重事故。
7.1.3 液压站N2囊的预加压力不平衡,或过高或过低
当N2囊不平衡时,则各拉杆的缓冲力不同,使磨机产生振动。过高、过低则缓冲能力减弱,也易使磨机振动偏大,所以每个N2囊的预加载压力要严格按设定值给定,并定时给其检查,防止其漏油、漏气,压力不正常。 7.1.4 喂料量过大、过小或不稳
磨机喂料多,造成磨内物料过多,磨机工况发生恶变,很容易瞬间振动跳停。池州2#磨因废料仓不能使用,开磨时吐渣直接入磨,降磨辊后振动偏大,同时表现料层厚度大,入口正压,这是因为开磨时吐渣多,加上皮带秤喂料,入磨喂料变多而造成。这是因大量减少皮带秤喂料,等吐渣正常后,再加至正常。
喂料量过小,则磨内物料太少,料层薄。磨盘与磨辊之间物料缓冲能力不足,易产生振动,立磨试生产时,因机械需要要求70%喂料,则喂料偏小,这是试生产中立磨振动大的原因之一。所以可通过喂入大颗粒物料来保证磨机平稳运行。
不平稳物料使磨内工况紊乱,易振动,要实现立磨操作的平稳,其重要因素之一是使物料均匀平稳喂入。 7.1.5 系统风量不足或不稳
池州1#磨有一段时间无冷气挡板,当窑减产至200t/h时,磨机一启动便产生大量吐渣,两分钟不到便振动跳停,开始以为热风口积料多,但清理干净后,磨机仍启动不起来,最后才明白,因窑尾废气过来较少,无冷气挡板和循环风管,无法补加风量,磨机因风量不足而振动。这时只有要求窑加产,并尽量减少磨机喂料量,才能开启磨机,后来补上冷气挡板,这一问题基本解决。
窑磨操作要求一体化。磨机操作会影响窑,同时窑操作也会影响磨。有时窑工况不稳,高温风机过来的风量波动,同时也伴随风温变化,使磨工况不稳,易产生振动,这时可通过冷风和循环风挡板的调整,保证磨入口负压稳定,并尽力保持磨机的温度稳定,使磨机工作正常。 7.1.6 研磨压力过高或过低
ATOX磨机可以明显感觉到研磨压力上升对磨机振动的影响,当喂料量一定,压力过高,就会产生研磨能力大于物料变成成品所需要的能力,造成磨空产生振动。相反压力过低造成磨内物料过多,产生大的振动。
MLS磨机研磨压力设定是根据一段时间的喂料量和磨工况而定的,过低时能力不足产量下降,过高易产生振动。池州1#磨机,因设计和制造原因,研磨压力达到11Mpa时,磨机振动便特别大,操作很困难,所以找准并保持适量的研磨压力对稳定磨机工况有决定的因素。 7.1.7 选粉机转速过高
试生产初期,转子转速一般不定在最大。因为此时喂料量和风量都很少,当选粉机转速过大,易产生过粉磨,使磨内细粉增多,过多的细粉不能形成结实的料床,磨辊“吃”料较深,易产生振动。所以磨机在没有达到设计的产量时,要求入磨物料的颗粒偏大,易于操作。 7.1.8 入磨温度骤然变化过高或过低
当高温风机出口温度发生变化,磨机工况就会发生变化,过高使磨盘上料床不易形成,过低不能烘干物料,造成喷口环堵塞等,料床变厚使得磨机产生异常振动。
出现这种情况通过调整磨内喷水,增湿塔喷水,或掺冷风、循环风、稳定磨机入口、出口的温度,稳定磨机工况。
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7.1.9 出磨温度骤然变化或过高或过低
立磨一般都是露天的,环境对其影响非常大,当下大雨暴雨,使磨机本体和管道温度骤然变化,出口温度瞬速降低,这时极易造成磨机跳停,必须进行迅速调整:升温、拉风、减料调整至正常。出磨温度同时受入磨物料多少、成分的变化而变化,变化大时,就需要调整喷水、喂料和各挡板开度来稳定。
出口温度过高,易出现空磨,物料在磨盘上形成不了结实的料床,产生振动,过低易堵塞喷口环等,也易产生振动,这时需要调整入口温度、磨内喷水、也可适量加、减产量。 7.1.10 喷口环堵塞严重
当入磨物料十分潮湿,掺有大块、风量不足、喂料过多、风速不稳等都会产生喷口环堵塞,堵塞严重时,使磨盘四周风速、风量不均匀,磨盘上料床也就不平整,产生大的振动。这时需要停磨清理,再次开磨时要注意减少大块入磨,增加风量,减少喂料,同时保持磨工况稳定,防止喷口环堵塞。 7.1.11 入磨锁风阀影响
当锁风阀堵塞,无物料入磨,则造成空磨因而会产生大的振动。
当锁风阀漏风,也会产生异常振动,池州1#磨试生产时,有一次用热风炉开磨,中控感觉风量正常,但磨机启动即跳停。入磨检查发现料床非常不平整,最后发现三道锁风阀不锁风。本来靠EP风机拉风,阻力就比较大,再加上锁风阀漏风,便产生“短路”,使从喷口环通过的风减少,从而影响料床平整,产生振动,所以锁风阀一定要定时巡检、保养,保证其锁风的效果。 7.1.12 磨内有异物或大块
平时要注意磨内各螺栓是否松动,各螺栓处出是否脱焊,包括锁风阀。荻港和池州都曾出现三道锁风阀壁板脱落,而引起磨机振动。当发现有大铁块在磨内时,应及时停磨取出。即使它不引起振动跳停,也会对磨机造成伤害,例如对挡板环的损坏。池州1#磨曾出现此现象,因磨机产能大,一般铁矿不容易发现,最后破坏了挡板才知道。
大块入磨,除了可能堵喷口环外,还有可能打磨辊,产生振动打,所以要杜绝大块入磨。 7.1.13 磨辊掉架、撑架、“上炕”、或“下炕”
这些现象在MLS磨机才会出现,出现这此现象磨机多会跳停,掉架、撑架须专业机修人员指导重新安装。“上炕”“下炕”须卸压,通过加枕木,打辅传来扶正磨辊。
7.2 立磨细度跑粗的原因及处理
7.2.1 粉装置的转速调整不当
调整选粉装置转子转速是最普通的调整细度的方法,也是最重要的一种方法。通常改变细度:首先想到的是调整其转速,跑粗时则增加转速。 7.2.2 通风量过大
在试生产中,用热风炉或窑投料较少时,磨机内部通风小,选粉机转速设定为70-80%,细度基本就可以达到。随着窑尾热风的增加,磨内通风增加,EP风机挡板加大,细度就会上升,这时应逐渐加大选粉机转速,保证细度合格。
在荻港和池州新线中,出现一种情况,当窑投料至满负荷,窑尾风量很大,甚至出现EP风机开到100%,磨入口还会正压,这时细度容易变大,即使选粉机加至极限也不能使细度合格。这时可以考虑开磨旁路挡板,但这种方法比较危险,易使磨机跳停。所以必须小心翼翼,每开1%就得观察较长时间,保证磨机平稳运行,在一定的范围内可降低细度,这种方法仅限于风量过大时。 7.2.3 研磨压力小
ATOX磨机压力可在中控给定,一般开磨时压力设定为最小,随着产量上升,必须逐渐加压,否则因为破碎和碾磨的能力不足,而产生跑粗现象。
MLS磨机在调试中也是把压力给定,一般为8Mpa,当产量增加,根据磨机状况逐渐加大压力,保证产量,同时也保证质量。 7.2.4 温度影响
磨机出口温度快速上升,或保持较高的温度,出磨物料也可能跑粗,因为温度上升的过程中,改变了磨内流体速度和磨内物料的内能,增加细料做布朗运动,出现偏大的物料被拉出磨体。这可能是窑尾风温、风量变化或入磨物料水份变化而形成的。这时可调节磨内喷水解决。磨机与增湿塔串连的工艺线,可调节增湿塔喷水,在风量允许的情况下,可掺循环风或冷风。7.2.5来料不稳或过多
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