现场高温计检测到的实际轧件温度进行比较,经PLC内的程序运算得出所需的流量变化量,再经流量闭环,输出阀位控制信号,使该处的轧件温度控制在要求的范围内。
水冷箱内喷嘴的开关控制:根据不同的产品要求,可从PT75上对喷嘴的投用按一定的原则进行配置。PLC根据轧件速度及热金属检测器的位置,计算出喷嘴的打开及关闭的延时时间,还确定流量或轧件温度的闭环控制何时投入工作。 当水冷箱上游HMD检测到轧件头部信号,延时T1s,开清扫及干燥喷嘴,同时
关闭管路上清扫水溢流阀,再延时T2s,开冷却喷嘴,同时关冷却水溢流阀;当检
测到尾部信号,动作顺序与之相反,延时T2s,关冷却喷嘴,开冷却溢流阀,再延
时T1s关清扫及干燥喷嘴,开清扫溢流阀。只有在冷却喷嘴投用时,流量或温度控
制才进行闭环调节。
5 使用情况
(1)该系统自1996年改造后使用至今,运行正常。轧制过程中,吐丝温度基本能控制在要求的范围内。但在更换新轧制产品时,需要操作人员根据经验将流量预设定在一定值,再切换至温度闭环控制,否则,要依靠系统本身进行调节,可能需要较长的一段时间,这就可能使这段时间内生产的产品性能不稳定。再一点,本系统对水压变化带来的影响未引入控制。当调节阀门开度时,其输出端的水压在短期内产生波动,引起流量的不稳,导致阀门的频繁调节,严重时,会使同一轧件性能不均,这就要求供水系统要保证对水冷设备的供水能力,保证水压稳定,这里采用的是一套溢流稳压控制。由于轧制不同品种的产品时,冷却和清扫喷嘴的投用数量各不相同,而每个水箱的溢流阀开度保持不变,当轧件尾部离开后,虽然阀门调节封锁,开度保持不变,但流过阀门的流量将发生变化,这样,在下一根轧件进入水箱,喷嘴打开,溢流阀关闭,控制投入后,将会产生较大的流量变化,使轧件头部温度偏离较多。
(2)改进方法设想:为保证在轧制各种规格的产品时,水冷系统的介质保持平衡,可把每个水箱的集中式溢流,改为每个喷嘴的分散式溢流,即每个喷嘴都有自己的溢流阀。这样一来,当轧件离开水箱及下一根轧件进入水箱后,喷嘴和溢流阀开关期间,阀门开度相同,流过的流量将保持不变,从而使轧件头部的温度得到很好的控制。
(3)现场执行元件的选用:现场执行元件的选用对这套水冷系统的控制效果有着直接的影响,严重时会使系统无法调节,造成轧线堆钢和轧件组织缺陷,影响产品质量。特别是调节流量的薄膜阀,要求开度准确,无泄露,冷却喷嘴阀要求开关可靠。
张欢(南京钢铁厂高线厂)
冯汉彪(南京钢铁厂高线厂)
收稿日期:1999-08-04