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机械设计第30卷第8期
3.2换挡过程仿真及结果分析
采用所建仿真模型对6速湿式DcT换挡过程进行了仿真。以1挡升2挡为例,对50%节气门开度下的升挡过程进行了仿真,仿真结果如图6~图10。
图6和图7分别是离合器主、从动盘转速和离合器油压变化曲线。由图可知,50%节气门开度下,换挡之前2挡同步器接合,接合时间为0.36s,换挡完成后,1挡同步器分离,分离时间为0.3ls。1挡升2挡离合器1开始卸荷时间为2.91s,离合器2充油完毕
时间为3.67s,换挡时间为O.76
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图9冲击度
图10为比滑摩功变化曲线。50%节气门开度下1挡升2挡过程中双离合器产生的比滑摩功大
小为125
490J/m2。
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图10比滑摩功
4
结论
围绕6速湿式DcT产品开发,进行了系统建模及
换挡控制仿真研究,在将升挡过程划分为5个阶段的基础上提出了DCT升挡控制策略,并运用Matlab/Sim-ulink/Statenow建立了系统仿真模型;通过仿真实验获得了换挡过程主要参数和性能指标,验证了所建DcT系统动力学模型的正确性及所提出的换挡控制策略的有效性。仿真结果比较客观地反映了换挡过程中DcT换挡时间、冲击度和滑摩功3种性能指标的变化过程。
rn/s3范围内,具有较小的冲击度,满足舒适性要求。
通过进一步优化控制算法,DCT的换挡性能还有很大的提升空间,可更好地实现快速、平稳且无动力中断的
换挡。
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参考文献
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时间/s
[1]
阴晓峰,李磊,廖志明,等.汽车自动变速技术的发展现状与展望[J].机械传动,2010,34(8):87—91.
[2]刘振军,刘飞.双离合器自动变速器齿轮轴系三维建模与仿真[J].机械设计,2011,28(1):73—76.
图8变速器输出转矩