水泥工程
李春林,等:台泥(贵港)4x6000t/d熟料水泥生产线简介
耙子角度:石灰石粒度过大卡死破碎系统板喂机,控湿,系品种水泥所搭配粉料磷石膏以及水分高所致,增设防雨堆篷一个;石膏取料机卷扬机烧损,进行更处理;黏土破碎机振动,更换轴承;石灰石破碎机锤盘磨损,补焊等。另外,煤破碎系统增加了下料斗格筛网、溜子增加防滑衬板。皮带粘接不过关断裂频繁,改善粘接工艺等。
(2)配料系统。配料站各下料溜子积料,进行仓底加捅料口改造;由于原料变化,对配料站板喂机、
项目预热器喷煤管做加长处理.使进入SB室生料
达到1100℃以下;SB炉未出现高温烧损浇注料现象,此外煤管还可以通过手动葫芦进行上下调整,控调整;等等。
(7)窑系统。B线窑口浇注料施T存在问题,没有强度,所以更换;喷煤管偏差过大.调整煤管固定端;回转窑传动增加隔热篷,以控制传动升温;回转
制粒度;石膏破碎篦板频繁堵塞、闷车烧皮带,物料和燃烧火点更接近.从而降低了SB室温度,使温度
换:石灰石堆场取料机地坪积水,增加排水沟、堵截制炉内温度;分解炉煤管垂直度定位增加花轮螺丝
窑大齿圈振动。齿罔外壳体脱落:喷油三螺杆油泵压力低,更换处理;电收尘器升不上压、频繁跳停,后修
kV调整至20
kV后正
常。此问题主要发生在投料初期或工况不稳定时;电
皮带秤改造以增加量程,其中砂岩、黏土达90t/}I。铁改最低电压跳停保护值由25粉达30t/h。
(3)原料立磨系统。立磨金属探测仪处增加木
制模板,避免金探频繁报警;原料立磨系统废气处理挡板(外方提供A\B\C)阀门经常卡死,由外方负责
收尘器拉链机轴承断裂,更换;窑头余风风管浇注
50
mm浇注料.考虑使用PA一802浇注料施工难度
大。故改成K一16浇注料。
修复和改造;立磨选粉机下轴承烧损,采取增加手动
润滑改造;分料阀板动作不灵活,对气动阀门增加油水过滤器;原料磨喷口环增加盖板,以调整风量风速;磨盘刮料器断裂,进行加固改造,并在操作上控制吐渣量等;原料磨振动跳停,由操作根据情况。调整降辊时间解决。
(4)主要风机。C线尾排风机液力偶合器推力瓦轴承频繁高温,主要处理方式为电机重新找正、连接柱销处理、更换润滑油脂、过滤器清理、润滑油泵压力调整、辅助油泵程序更新、更换轴承、偶合器等;液偶冷凝器漏水导致润滑油污染。修复更换冷凝器
(8)均化及入窑。生料均化库底计量仓正压鼓
开.收尘阀门阀杆转轴脱落关闭。仓底供气未及时排
出,导致正压,处理阀门后正常。空气输送斜槽充气盲区堵料,增加充气管路或割通充气区;入库斗提溜
子不正、跑偏,加挡板改善下料点。生料入窑和倒库
分料阀板漏灰,在倒库方向上增加插板阀一个,降低
漏灰。
(9)煤粉制备系统。煤磨选粉机防爆阀破裂导致磨内抽风不足台时降低,更换防爆阀;煤磨传动小齿轮轴承更换,大齿圈密封漏灰,润滑油脂污染。
(10)水泥制成系统。水泥磨出口钢球跑出,磨发散系统分料阀板关闭不严、断裂等。进行加固改
造;水泥散装头加长内筒,以防止粉尘过多。
以上问题都是生产调试中常规问题。总体而言本T程的调试是非常顺利的。调试期间除A线原料
及润滑油:窑头排风机轴承、尾排风机、高温风机轴尾篦缝修复;水泥磨配料站钢仓断裂开,加固;水泥
承质量差。更换:生产中高温风机壳体温度高使交叉
作业中余热发电PH炉施工模板自燃着火,进行防
护处理。
(5)防雨处理。煤磨袋收尘器漏雨导致一灰斗因煤粉蓬料10d后自燃,后加防雨篷得以解决;均化库、水泥库斜槽增加防雨蓬,各下料口与土建接口加固处理,避免漏雨:所有袋收尘器增加防雨蓬;熟
磨调试3d外.其余都在ld内调试正常。四条回转
窑均一次投料成功,未出现预热器堵料现象。3.2性能考核
料库底廊道漏水,堵漏处理;水泥制成系统斗提积水
拉坏斗子。对水泥磨区整体做防雨篷密封解决:
(6)窑尾系统。预热器冷风阀在升温过程中正压烧电缆,增加挡板改走电缆桥架;CI筒收尘逆止阀安装反,调整;预热器空气炮管烟室加长,以防止电缆烧损:此项目C1筒出口膨胀节改成金属膨胀
本工程一期性能考核历经4个月。在合同期内全部完成性能考核任务,主要性能考核指标见表4。
4结语
该工程从单机、联动试车起就都有良好的组织机构,除个别设备外整体调试丁作顺利有序。截止
节,保护伸缩螺栓调整至图纸要求保证膨胀要求;此2009年2月底,该项目共生产熟料188万t,生产水
一72一
永辩工疆
2009年第2期