邯郸职业技术学院机电系2012届毕业顶岗实习报告
首先,我们实习运用的是华中数控机床,练习的面板也是华中系统的。熟悉和练习操作面板是接触和了解数控机床的门户,从它的表面能直观的看到数控机床的内部功能,也是我们程序输入的接口,及程序校正的可视窗口。操作面板看示简单,其实它是熟悉数控机床的关键,当你熟悉和掌握如何正确快捷的使用该操作面板,你就已经掌握了数控机床的基本操作。也就是说,你就拥有了一门了生存技术。通过两周操作面板的熟悉和练习,起初我犯了很多的错误,连机床的基本操作都不会,看着他们每一个都熟练地操作面板,让机床的各个传动部件在他们的操作下正常的工作着,我心里很是着急。在同学和老师的帮助我克服了困难,最后我学会了机床的界面的操作。现在可以自信的说,数控机床已没有那么害怕了。(操作面板如下图所示)
图1
2.2.2数控机床的传动部件拆装
操作面板的熟悉过后,我们进行的是传动部件的拆装,主要有十字工作台、四方刀架、主轴电机等;这是对理论知识的一次实践,让我们亲自动手去对工件的拆装,使我们更加深刻的明白数控机床的结构。当我们在拆装十字工作台的时候,由于我们没有按照维修要求来,导致工作台面无法取下,取下后又不能正确的安装,在我们查阅和咨询老师后,才将构件还原。其次数控机床上面有很多相同大小不一的螺母,所以我们必须清楚拆下来的螺母该装在何处,这不仅是对实习要求的负责,更是对自己的负责,让我们以后出社会要具有强烈的责任心和安全感。其次我们还对电气控制装置进行了拆装,采用的是分组形势,一组拆另一组装;不仅锻炼了我们的判断能力和解决问题的能力,更让我们学会了团结互助,对于将来我们走向社会,能更好的适应当前局势。(十字工作台和四方刀架如下图所
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示)
图2 图3 十字工作台 四方刀架
2.3刀架故障维修
2.3.1刀架换刀过程中定位不准
故障现象:在换刀过程中,刀架停止的位置与指定的刀架不配,或与理想的的角度位置有一定的角度偏差。
故障分析与排除:刀架回转定位不准应该是机械部分的故障和定位检查元件的原因。 (1).检查定位销是否灵活,弹簧是否疲劳,此时应修复定位销使其灵活或更换弹簧。 (2).检查棘轮与蜗杆连接是否断开,若断开,需更换连接销。 (3).检查其它机械部件是否磨损严重,如不能调整,需整体更换。
(4).检查霍尔元件与磁铁是否错位,此时应重新调整刀架轴上的锁紧螺母,使四个霍尔元件与感应磁铁逐一对应并锁紧螺母。 2.3.2刀架寻不到正确刀号
故障现象:在换刀过程中,找不到正确的刀号。 故障分析与排除:此故障是因为该号刀位线断路所致。
(1).用万用表测各刀位的电压,找到该刀位,更换发讯盘或霍尔元件。
(2).此刀位线号线断路,造成系统无法检查到位信号。检查该刀位信号与系统的连接是否存在断路,正确连接即可。
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图4
2.4滚珠丝杠的间隙修调
故障现象分析:Z轴运动过程中定位不准,滚珠丝杠与托板存在间隙。
故障排除:调整间隙原理是使丝杠上的两个螺母间产生轴向位移,以达到消除间隙和产生预紧力的目的。 2.4.1齿差调隙法
在两个螺母的凸缘上分别有齿数为Z1、Z2的齿轮,且Z1、Z2相差一个齿。在调整轴向间隙时使齿轮脱开内齿圈,令两个螺母同向转过相同的齿数,然后再合上内齿圈。从而实现间隙的调整和施加预紧力。如两齿同向各转过一个齿时,其位移量S=(1/Z1-1/Z2)P
这种结构复杂,但调整准确可靠,精度高。
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图5
2.4.2垫片调隙法
其结构是通过改变垫片的厚度,使两个螺母间产生轴向位移,从而两螺母分别与丝杠螺纹轨道的左、右侧接触,达到消除间隙和产生预紧力的作用。 这种结构简单,刚性好,但调整费时,且不能在工作中随意调整
图6
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2.5润滑油路的故障维修
润滑油路图
立柱 。 分油器 。 (3通) 。 工作台 。 。 分油器 (2通) 。 。 。 。 铣头 。 。 。 。 。 。 左导轨 左压板 滚珠螺母 右压板 右导轨 分油器(6通) 左导轨 滚珠螺母 右导轨 分油器(4通) 床鞍 故障现象 自动润滑油 。 。 。 分油器 (3通) 。 。 。 。 。 。 左侧导轨 左平导轨 滚珠螺母 右平导轨 右侧导轨 分油器(6通) 图6
在工件夹紧过程中,工件不能夹紧。 故障现象分析与排除
首先检查压力表压力是否压力不足,调整压力即可;如果压力不能调到需要的压力值,在检查油管,各个连接油管的单向阀,接头等,是否通顺。经检查不是油路问题,检查液压泵是否工作正常,最终发现时液压泵提供的压力不足,修调液压泵即可。
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