废水处理工艺设计(4)

2019-08-02 00:47

四川理工学院毕业设计 工艺设计计算

=15.39(m3)

④ 填料塔高度

取填料塔直径D=2m,则有填料塔高度

4VpH??D2

(4-5) 4?15.39??4.9m3.14?22 取整为H=5.0m。 ⑤空气用量

Qg?Q?Aw (4-6) =2.08×12.534=26.07(m3/min)

4.3 气浮池

4.3.1 设计说明

气浮法也称浮选法,其原理是设法使水中产生大量的微气泡,以形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促进微细气泡粘附在被去除的微小油滴上后,因粘合密度小于水而上浮到水面,从而使水中油粒被分离去除。设计选用目前最常用的平流式气浮池,废水从池下底部进入气浮接触区,保证气泡与废水有一定的接触时间,废水经隔板进入气浮分离区进行分离后,从池底集水管排出,如下图4-3所示。其优点是池身浅,造价低,构造简单,管理方便。

图4-3 气浮池示意图

4.3.2 设计参数

(1)加压水泵

加压水泵作用是提供一定压力的水量,本设计中采用离心泵。 (2)空气供给设备

压力溶气气浮的供气方式可分为泵前插管进气、水泵-射流器供气、水泵-空压机供气三种,本设计采用水泵-空压机供气。

(3)压力溶气罐(填料溶气罐)设计参数:

过流密度I:2500-5000m3/(m2.d),取2500m3/(m2.d) 填料层高度Z1=0.8-1.3m,取1.0m。 布水区Z2=0.2-0.3m取0.2m。 液位控制高度0.6-1.0m取0.8m。 溶气罐承压能力>0.6MPa

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罐内理论停留时间为3min。 气浮池参数:

设计停留时间t=15min

表面负荷率q=6-8m3/(m2.h)取6m3/m2.h

废水经挡板底部进入气浮接触室时的流速<0.1m/s,取0.06m/s。 废水在接触室中的上升速度uc=10-20mm/s,取16mm/s。 回流比为5%-10%,取10%。

4.3.3 设计计算

(1)溶气罐的容积[11]:VR?QRt实f d 式中:fd—溶气罐有效容积系数,取60%;

t

—罐内实际停留时间,取

QR—溶气用水量,取处理水量的10%,则 QR=200m3/d=8.33m3/h=0.139m3/min 代入得VR=0.139×5/60%=1.159m3 (2)溶气罐的直径按下式计算:D4QRd??I 将算的数值代入式子得直径为: Dd?4QR?I?4?2403.14?2500?0.35m (3)溶气罐的高度Z=Z1+Z2+Z3=1+1+0.2=2.2m

(4)分离室的表面积 m2

分离式长宽比取L:B=2:1则L=5.27m B=2.64m 气浮池有效水深

H=Vs.ts=2.0×60×2.0=2.4m 接触室的表面积由下式计算:

AQ?QRc?u c

将算出的数值代入式4-10可得接触室表面积

Ac?Q?QR?2000/24?8.33?1.59m2 uc0.016?3600

接触室长度L?Ac?1.592.64?0.602m取整为0.60m。

B气浮池净容积:

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(4-7)

(4-8) (4-9)

4-10) (四川理工学院毕业设计 工艺设计计算

V??Ac?As?H

??13.89?1.59??2.4 (4-11) ?37.15m3(5)气浮所需空气量 V??(G/S)S1?0.001?G1?/k (4-12) 式中:G—气浮池析出的空气量,(kg/h); S—废水中应去除的污染物量(kg/h) q—加压水量,为27.83m3/h;

k—空气饱和系数,k=40%-90%,取50%;

p—设计考虑采用的压力,一般为2.04-4.08kg/cm2,取3kg/cm2; S0—大气压力下空气在水中的饱和溶解度,20℃时为18.7mg/L; Q—设计水量,采用最大设计水量125m3/h; S1—废水中欲除去的污染物浓度,120mg/L; G1—空气在水中的溶解度,60mg/L; 则

G/S?q?kp?1?S0/QS1

?27.83?(50%?3?1)?18.7/125?120 (4-13) ?0.0173

V=(0.0173×120×0.001+60)/50%=120L/h

(6)空压机所需额定气量V1=?,V/(60×1000) (4-14) 式中: ?,—安全与空压机效率系数,一般为1.2-1.5,取1.5; 则V1=1.5×120/(60×1000)=0.003m3/min

4.4 A/O池设计

4.4.1设计说明

A/O法脱氮工艺流程的反硝化反应器在前,BOD去除、硝化反应的综

合反应器后。反硝化反应时以原污水中的有机物为碳源的。在硝化反应器内的含有大量硝酸盐的消化液回流到反硝化反应器,进行反硝化脱氮反应。其工艺流程如下图4-4所示

N2 内循环(硝化液回流) 沉淀池 原污水 反硝化器 BOD5去除及硝 (缺氧) 化反应器 处理水 (好氧) 第 13 页 四川理工学院毕业设计 工艺设计计算

回流污泥 剩余污泥

图4-3 A/O工艺流程示意图

4.4.2设计参数[13]

停留时间t=4-12h,取10h,污泥回流比R=50%-60%,取80%,混合液回流比100%-200%,取100%,SVI=150

20℃时反硝化速率Kde=0.36kgNO3--N/(kgMLVSS.d) 回流污泥含量Xr=r×106/SVI=6600mg/L

R0.8Xr??6600?2933mg/L 曝气池内混合液污泥含量Xv?R?10.8?1活性污泥挥发性固体含量f=MLVSS/MLSS=0.75

污泥产率系数Y=0.1kg/(kg.d) 内源呼吸速率Kd=0.05d-1 溶解氧,缺氧区<0.2-0.5mg/L 好氧区>2-4mg/L

4.4.3设计计算

(1)稳定运行下硝化菌比增率: UN?(umax)N (4-15)

N?KN式中:N—曝气池的NH4+-N含量,mg/L;

KN—硝化反应饱和(或半速率)常数,mg/L;

则 UN=0.47×80/(80+1)=0.46d-1

完成硝化所需要最小泥龄(?c)min?1 (4-16) uN1?2.17d 0.46 将所得数值代入式中得:(θc)min =

设计泥龄θc0=F.(?c)min .PF?2.0?2.17?1.3?5.65d (4-17) 式中:F—安全系数,2.0; PF—峰值系数,1.3。 ?好氧池1有效容积: V好1=

QY?c0(S0?Se) (4-18)

Xv?1?Kd?c0?式中: S0—进水COD浓度,一级处理及缺氧池后COD浓度为 70%×1500=1050mg/L;

Se—出水COD浓度,曝气池COD去除率为80%,则去除 80%×1050=840mg/L 剩余Se=1050-840=210mg/L

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则V好1=

0.1?2000?5.65??1050?210??336.5m3 2933?0.75??1?5.65?0.05?24V好1 (4-19) Q停留时间由下式计算:t好1?将所得数值代入式子可得好氧池1停留时间 t好1=24×V好1/Q=4.038h

好氧池1的有效水深一般在4-5m,取5m,则好氧池面积

V336.5 A=??67.3m2

H5设L:B=5:1则L=18.3m=19m,B=3.67m=4m ?好氧池2的有效容积: V好2=

QY?c0(S0?Se) (4-20)

Xv?1?Kd?c0?式中: S0—进水COD的浓度,210mg/L;

Se—出水COD的浓度,210×(1-80%)=42mg/L 则V好2=

0.1?2000?(210-42)?5.65?67.29m3

2933?0.75?(1?5.65?0.05)24V好224?67.29??0.807h Q2000好氧池2水力停留时间t好2=

好氧池2有效水深取4m,则好氧池2的面积A

A=67.29/4=16.82m2,

好氧池取L:B=4:1,则L=8.20m B=2.05m

?好氧池总容积 V=V好1+V好2=336.5+67.29=403.79m3 水力停留时间 t=t好1 +t好2=4.038+0.807=4.845h (2)缺氧池容积计算

缺氧池通过曝气池混合液内回流,使在好氧池2中经硝化反应所产生的硝酸根离子回流至缺氧池进行反硝化反应。

NT?1000Q?Nk?Nte??0.12?Xv? ?缺氧池容积V= (4-21)

Xv.KdeXv.Kde式中: Nk—生物脱氮系统进水总凯氏氮含量,mg/L; Nte —生物脱氮系统出水总凯氏氮含量,25mg/L; Kde—反硝化速率,kgNO3--N/(kgMLVSS.d)。

假定污水中总氮吹脱塔的去除率为80%,则进入生物脱氮系统的总氮Nk=800-800×80%=160mg/L。

每日生成活性污泥量由下式计算: WV?YQ?S0?Se? (4-22) 1?Kd.?c0将所得数值代入式中可得每日生成的活性污泥量为:

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