收得率% 90~95 93~95 90~92 60~85 5.4.4.6 合金元素含量控制遵守以下原则: 合金元素含量调整按规格中限控制,连浇炉次钢水成分要考虑上下炉次间成分偏差,微合金元素成分调整按钢种要求进行控制。
5.4.4.7 炉内加合金期间必须断电并抬升电极。加入合金、增碳剂前要适当增大吹氩流量,钢液面裸露直径约为300mm,合金加入后吹氩大于4min后方可取样。
5.4.5 喂线操作
5.3.5.1 在LF炉处理后期、温度成分均符合要求时,先提升电极,后提炉盖,将钢包车开至喂丝位,进行喂线操作。
5.4.5.2 对需要Ca处理的钢水,对Si含量有限制的低硅冷轧钢应打AlCa线,其它钢种打SiCa线.喂线速度为180-220m/min,以提高Ca的收得率。 5.4.5.3对有酸溶铝要求的钢种,根据钢中硫含量,目标铝含量喂入Al线,(Al的收得率按60-85%考虑),速度为200-220m/min。
5.4.5.4 当精炼SPHC,SPHD钢种时,Al线不要一次喂入上线,控制过程酸溶铝(ALs)在600-700ppm。
5.4.5.5 最后一次补打Al线与Ca处理时间应>5min,并大气搅拌1-1.5min(避免钢水大面积裸露),以防止钢中夹杂物含量高,影响钢水流动性。 5.4.5.6 根据钢水Al含量及Ca线的收得率确定Ca的喂线量,(Ca的收得率按 20-30%计算),目标使钢水[Ca]/[Al]>0.1-0.15,生成产物大部分为液态12CaO.7Al2O3,可改善钢水流动性。
5.4.5.7 精炼含铝钢,Ca处理后,尽量保证酸溶铝,Q235BZ在100-200ppm,SPHC,SPHD在200-400ppm,Ca在20-40ppm,避免水口结瘤和侵蚀塞棒。 5.5 吊包工位操作
钢水在吊包工位的处理流程为: 软吹氩→卸吹氩管→吊包。 5.5.1 钢水出站条件
5.5.1.1 在合金加完、喂线结束后,调整底吹氩气流量进行软吹(强度以略吹开钢水液面,但不翻钢花为准)3~5min。
5.5.1.2 终点测温取样,钢水成分应达到要求;温度满足连铸的温度要求。 5.5.2 吊包操作
5.5.2.1 吹氩结束,向钢包内加入覆盖剂,以覆盖住钢液面为准,关闭底吹氩气阀门,拔掉快速接头。
5.5.2.2 专人指挥天车吊包上连铸,地面操作人员注意观察滑板机构有无变形、粘钢、粘渣及钢包是否垂直,包壁有无透红,发现异常应马上通知相关人员。 6. 电极下滑与接放操作 6.1. 电极下滑操作
6.1.1电极下滑标准:先检查电极长度是否满足生产要求,如果精炼炉所用电极≦2.5节或不能满足下一浇次正常使用时必须调整; 6.1.2电极下滑操作
6.1.2.1确认高压在分闸状态,分闸指示灯亮,电话通知调度喊电工断开隔离开关; 6.1.2.2主控将包盖降至下限位,将电极降到“下限位”;
6.1.2.3用钢丝縄,将电极吊具的电极接头孔拧紧,并检查吊具上的螺母是否松动完好; 6.1.2.4指挥行车点动将电极吊具拉紧;
6.1.2.5从操作台打开电极夹持锁,及夹持器夹紧锁;指挥行车缓缓地降到所需长度; 6.1.2.6用干燥的压缩空气吹扫电极表面和电极夹持器铜瓦表面,并使之紧密接触; 6.1.2.7关闭炉前夹持器锁,然后关闭主控操作台电极夹持锁;
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6.1.2.8指挥行车下降,松开行车钩头; 6.1.2.9抬起电极,包盖至上限位;
6.1.2.10检查电极长度是否超出包盖下沿; 6.1.2.11通知电工合上隔离开关; 6.2 接长电极操作.
6.2. 1确认高压在分闸状态,通知调度喊电工断开隔离开关; 6.2.2将包盖降至下限位,同时确认钢包车在吊包位; 6.2.3将电极降至下限位;
6.2. 4将吊具(金属接头)摘下,装到备联电极上;
6.2. 5电极横臂上人员站位要得当,避免天车吊电极挤伤或碰伤: 6.2. 6接长电极前必须对待接电极的螺栓孔进行吹扫无积灰,
6.2. 7指挥天车调运新电极,当待接长电极垂直对正后,此时被接长电极与待接长电极要相距400-600mm,停止下降.用吹风管将被接长电极下端面及螺纹孔吹扫干净。
6.2. 8指挥天车“点动”下降,在电极下降过程中要用手扶住电极,将被接长电极降到待接长电极接头上,把电极接长扳手套在被接长电极上拧紧,接长扳手距被接长电极下端400-600mm.
6.2. 9专人指挥天车缓缓点动下降,同时顺时针旋紧电极,?至上下电极间缝隙约10mm左右,打开吹风管,吹扫接缝至无灰尘,碎屑.
6.2. 10用电极接长扳手拧紧电极,要求两电极端面紧密接触无间隙,松开接装扳手,?打开接长装置夹紧机构,将电极下降到适当高度后夹紧.
6.2. 11关闭炉前三相电极夹持器开关,并关闭电极夹持锁。 6.2. 12指挥行车,松开吊具; 6.2. 13将电极专用吊具旋松; 6.2. 14抬起电极,包盖至上限位;
6.2. 15检查电极长度是否超过包盖下沿; 6.2. 16通知电工合上隔离开关,并确认 7.事故处理
7.1.精炼过程溢渣处理
7.1.1当钢包发生溢渣时,立即指挥主控工抬高电极,关闭氩气,切断电源, 抬高炉盖。 7.1.2用SiFe粉或Al粉或覆盖剂脱氧抑渣,同时切断Ar气。
7.1.3如果溢渣严重,迅速移动钢包车,防止烧坏或铸道轨,并利用生产间隙组织本班人员清理钢包车及炉坑上的溢渣。
7.1.4检查底吹管是否烧损,否则换管,当泡沫渣降到正常情况后,再继续精炼。 7.2.电极折断处理
7.2.1电极折断部位在炉盖电极孔上部,用长钢丝绳拴紧电极用天车吊出,换上备用电极, 7.2.2 电极折断部位在炉盖电极孔下部,先提升炉盖开出钢包车,若折断部分较长,先用长钢丝绳拴紧电极,用天车吊出,再将钢包车开出.
7.2.3 若折断电极将炉盖砸坏,应把电极全部吊出,先更换炉盖,再换电极.
7.2.4 电极折断后,处理非常困难,且影响生产时间较长,性质恶劣.下面综合分析电极折断原因及预防措施:
7.2.5下滑电极时,由于电极下滑过长,在钢包车开进精炼位时,确认不到位造成钢包沿撞断电极。
7.2.6渣子过黏或过稀,渣量过少,底吹气量过大等,造成加热起弧阶段三相炉盖负载极不平衡,使得某相电流密度超过其负载能力而造成电极折断;
7.2.7化渣阶段,如果加热档位选择不当,导致三相不平衡造成电极折断; 7.2.8 所用电极质量差,密度低,电流荷载能力低,导致加热过程电极折断
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7.2.9接续电极时,电极接头部位丝扣受损,电极接头不规则,或未拧紧,在送电过程中,引起电极接头区域局部电阻过大,电流密度过大,导致电极折断;
7.2.10钢包内钢渣结壳,不仔细观察硬性下插电极升温,造成电极折断
7.2.11 钢包包沿超高,上有沾钢,接钢时因碰撞炉盖,炉盖晃动厉害从而碰断电极,甚至炉盖坍塌。
7.2.12 送电升温时,电极升降系统有问题,三相电极升降速度不同,导致某相电极下插,电流过载造成电极折断。
7.2.13因电极接头不好,接装电极不规范,再加上升温时电极晃动厉害,电极接缝不断扩大,如不认真观察,就会造成脱扣导致电极折断。
7.2.14在精炼结束后,钢包车开出精炼位时,应确认三相电极与炉盖都已提升到上限位,防止因三相电极与炉盖没提起或没到上限位就移动钢包车,造成电极折断。
7.2.15 只要认真观察,细心操作,避免以上产生的原因,就能减少电极折断事故的发生。 7.3.钢包漏钢处理
7.3.1当发现钢包漏钢时,立即组织停止精炼,迅速提升电极与炉盖,关闭底吹氩气,将钢包车开至钢水吊包位,指挥天车将钢包迅速调离钢包车。
7.3.2 当发现轨道内钢渣较多时,及时打水冷却、清理干净,以免影响钢包车的运行;发现着火时,先灭火。
7.3.3 当包壁漏钢或透气砖漏钢时,指挥天车迅速将钢水倒入或漏入事故包中.
7.3.4 指挥天车吊走漏钢钢包时,疏散现场工作人员,避免因钢水飞溅造成人员烫伤等安全事故。
7.4.炉盖大漏水处理
7.4.1如果炉盖水冷托圈或水冷炉盖大量漏水,立即组织停止精炼,切电提升电极,关闭氩气,同时通知调度与维修人员。
7.4.2迅速关闭炉盖冷却水阀门,将炉盖升到高位。
7.4.3如果水大量漏入钢包中,先不动钢包车;待钢包水分蒸发完后,再将钢包车开出精炼位。
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