处理矿井顶板事故经验教训浅谈
一、概述
实现煤矿的安全开采,根据不同的地质条件和生产技术条件,不仅要有针对性的安全措施及制度,而且要有较强的工作责任心和科学态度。科学而严格的管理是安全生产的关键,马虎与侥幸的行为即人为因素则是事故多发的重要原因,从大量的事故统计中可知,由于管理不善,顶板事故所造成的比例是相当大的。如图4-1所示。
图4-1是1950~2003年煤矿各类事故发生次数与伤亡人数的统计结果,可以看出,瓦斯煤尘爆炸事故次数占事故总数的29.5%,而伤亡人数占总伤亡人数的52.31%,居各类事故之首;其次是顶板事故,发生次数占事故总数的23.5%,伤亡人数占总伤亡人数的8.81%;水灾事故占事故总数的12.72%,伤亡人数占总伤亡人数的11.28%。由此可见,加强瓦斯煤尘爆炸、顶板和水灾事故的防治是降低煤矿百万吨死亡率的重点内容。 %各类事故发生次数与伤亡人数所占百分比统计分析(1950-2003年)6052.315040302012.7211.2829.523.5事故次数占百分比死亡人数占百分比横坐标:事故次数及伤亡人数纵坐标:事故次数及伤亡人数百分比100128.816.135.252.882.489.379.92.2230.83.55.621.774.11.570.3960.161.02 事故性质34567891011121-水灾事故; 2-瓦斯煤尘爆炸; 3-顶板事故; 4-火灾事故; 5-瓦斯窒息中毒事故; 6-煤尘爆炸事故;7-提升运输事故; 8-其他; 9-自救伤亡; 10-机电; 11-煤与瓦斯突出; 12-爆破
图4-1 1950-2003年煤矿各类事故发生次数与伤亡人数统计
需要指出的是,如果把死亡1~2人的顶板事故统计在内,不论是事故发生的起数,还是死亡人数,均居各类事故之首。根据对2001~2003年煤矿事故的统计,顶板事故起数占煤矿事故总起数的49.86%,死亡人数占总死亡人数的35.67%。淮南矿业集团2007至2011年上半年,共发生死亡事故56起、牺牲61人。按类型划分,顶板事故21起、牺牲23人。机电事故14起、牺牲14人。运输事故9起、牺牲9人。其他事故12起。显现的特点是,顶板、机电、运输事故多发,其中顶板事故占事故总数37.5%,死亡人数占总死亡人数的37.7%。可见,煤矿顶板事故对煤矿安全生产的影响非常之大,加强顶板管理,减少或杜绝顶板事故的发生仍然是我们降低百万吨死亡率,扭转煤矿安全生产形势的重点工作之一。
由于煤矿顶板事故常见、多发,矿山救援中一项最频繁的业务就是顶板事故的抢险救灾。有人说,矿山救护队在顶板事故的抢险救灾中并无长处,实属偏见。一支真正掌握了顶板事故抢险救灾技术,拥有顶板事故抢险救灾装备,且具备顽强战斗品质的专业队伍,绝非普通采掘区队可以同日而语。顶板事故的灾害性、继发性较之于瓦斯、煤尘、火灾事故要轻一些,但“科学决策,安全施救”的重要性同等重要。
二、通过几个案例学习借鉴处理顶板事故的经验教训 1、霍邱县诺普铁矿冒顶事故处理
2008年6月5日,霍邱县诺普铁矿发生冒顶事故,1名矿工在井下被困。救护三中队值班小队接大队召请电话后迅速出动,于14时55分到达霍邱县诺普铁矿,了解事故情况后立即赶赴井下事故现场,经过5个小时奋力抢救成功将被困人员救出。
一、准备比较充分 行动果断迅速
5日中午12点30分,三中队接到大队召请电话得知铁矿发生冒顶事故,大队领导立即组织人员携带冒顶装备岩石切割机、液压起重器、起重气垫等,并命战技科两位指挥员一同前往。在高成俊大队长、卢宏副大队长的带领下,大队指挥车和中队救援车同时出发,火速赶赴霍邱诺普铁矿,于14时55分安全顺利到达发生事故矿井。
二、领导非常重视 决策科学合理
此次事故抢险是我队又一次外援救灾工作,大队领导非常重视,主要领导亲自带队,并配备战技科事故处理经验非常丰富的两名老同志,带齐处理冒顶事故所需重要装备。在处理事故中,高成俊、卢宏亲临井下现场指挥,为抢救迅速有效起到关键作用。
根据井下现场情况,为确保救灾人员的自身安全,迅速救出被困人员,采取抢救方案是:先对顶板进行支护,利用木楔和木砖加固垫高,把上方巨大的铁矿石稳住,防止下落砸伤人员,堵住退路;利用起重装备进行空间扩展,打开通道救出遇险人员。
三、积极实施救援 救出被困人员
在大队两位领导统一指挥下,小队人员、战技科人员进行明确分工,迅速开展现场救援工作。中队长杨生贵在现场同上级领导一起制订救险安全措施和方案,并认真贯彻到小队每个人员。小队长朱文玉及时传达上级命令,并带小队分成2组分别负责人员施救和材料准备供应工作。在卢队和汪振兴的组织下,小队付刘发明、余成才、徐玉斌共同在一线进行顶板支护,利用木楔和木砖加固垫高稳住上方巨大的铁矿石,再配合使用臂式起重器进行空间扩展。由于现场客观条件特殊,难度较大,加之铁矿岩石硬度和强度大无法使用切割机
进行切割岩体。在进度相对较慢的情况下,高成俊亲自来到事故现场,指挥改用充气气垫进行作业,利用现场的铁轨延伸至两块巨石之间,再用液压起重器支撑和接木垛稳定。这样反复加高,再加上起重气垫的使用,经过5个小时的奋战,达到救出被困人员所需的空间,成功地将被困井下11个小时的矿工安全救出。
四、经验和教训
事故处理完毕后,我们得到了现场各级领导肯定。但这次事故的成功处理和上级领导现场指挥密不可分。
1、新装发挥较大作用。新装备起重气垫发挥了重要的作用,操作人员操作得当,取得成功的关键。在首次利用起重气垫处理事故就能取得成功,所以看来对新装备的掌握和熟练操作是必须的。
2、小队每个人在现场都能发挥自己的作用。如刘发明一直在迎头施救,进行清理、加固。在各项工作和条件具备时,把伤员头部矸石清理完成小心将伤员从微小的缝隙中救出。后方武军带领几个年轻队员保证前方材料供应及时,为抢险争取了宝贵的时间。
3、此次事故处理中存在的问题。小队刀锯、斧头没有第一时间带下井,后又上经去去,从而延误了抢险救灾时间。
作为国家淮南救援基地,我们的肩负抢险救灾的任务很重,我们只有加强日常学习和演练,练就一身硬功夫,不断引进救援新装备、新技术,才能在处理各类事故中取得决定性胜利。
2、霍邱县李楼铁矿冒顶事故处理
2010年6月11日23时56分,4小队电话值班员接到大队调度通知,霍
邱县李楼铁矿发生冒顶事故,遇险人员不详,要求立即出动,赶往事故矿井。
一、事故矿井概况
李楼铁矿位于霍邱县境内,隶属于安徽开发矿业有限公司,采用一进一回通风方式,回风井现正开掘至-250m,并做有-250m回风巷,事故地点即位于该回风巷,仅事故地点19米范围内采用U型棚支护,其余巷道均为裸露巷道,未做任何支护。
二、事故发生经过及原因
6月11日21时30分左右,8名工人正在李楼铁矿通风通道施工,突然发生冒顶事故,5名工人逃出,其他3人被埋。其中,该巷道断面为高4米,宽6米,冒落长度在6—7米,并且冒落有大块矸石重达7--8吨,前后有5棚U型棚被推倒。
主观原因:矿方对安全生产不够重视,考虑巷道均属岩巷,顶板岩性较强,存在麻痹思想,安全投入不足。
客观原因:工人在施工过程中,虽然巷道采用U型棚支护,但并未完全抵住巷道,且未将顶充填严实,U型棚之间没有连接,不能够形成整体受力,一旦顶板来压,U型棚起不到应有的作用。
三、事故处理经过
6月11日23时56分接到大队调度后,根据事故性质立即准备相关装备。12日0时25分,在大队长高成俊、副大队长、总工程师丁华忠的带领下,中队会同战技科、后勤服务中心等机关科室领导赶往事故矿井,于3时05分到达。
到达事故矿井后,高队、丁队、中队支部书记苗胜安立即前往抢险指挥部了解事故情况,随后,丁队在指挥部负责井上下协调指挥工作,高队带领其余