最后结论 最终设计好的底板尺寸如图所示: 拆卸器支架材料选择 支架材 料选择 选择要求 易加工,成本低。 螺纹杆 镀锌管 供选方案 是否可以方便更换撑板 判定结果 材料强度是否满足需要 判定结果 是 √ 是 √ 否 × 是 √ 两者强度都能满足需要,采用镀锌管材料加工的支架不易保证可更换撑板在综合评价 拆除轴承时的固定效果,而利用螺帽与螺纹杆的配合即可方便的保证固定效果,最终选定螺纹杆作为支架的材料。
撑板尺寸选择
撑板 尺寸 选择 方法 根据轴承尺寸决定 选择 通过查询设备资料,根据常用轴承内径尺寸不同,小组设计了不同尺寸的可更换过程 撑板,以满足不同规格轴承的拆卸需要。 最后 结论 撑板厚度根据不发生形变的最小厚度为8mm,最终设计好的撑板尺寸如图所示: 拆卸方式选择 选择要求 省力,方便易用 螺纹拆卸 千斤顶 传统的轴承拆卸方法,是将拉马采取固定零件,利用千斤顶来使轴体移动,供选的螺杆顶尖定位于轴端顶尖孔调整达到拆装的目的呢。这种方法只需要使用千斤方案 拉爪位置,使拉爪挂钩于轴承外环,顶顶动主轴,即可轻松的把轴承从主轴上拆下,旋转旋柄使拉爪带动轴承沿轴向向省时省力。 外移动拆除。这种方法比较费力,而且容易造成轴承的损坏。 综合评价
确定最佳方案
通过以上分析实验,小组确定了最佳实施方案,方案结构图如下:
采用固定零件,利用千斤顶来使轴体移动的方法。
七、制定对策 序号 对策 目标 措施 地点 时间 负责人 制作底板1 根据图纸制作实物 及支架 1、绘制加工图纸 维修2013年8张强 2、收集材料,加工制作。 班 月 高汉俊 1、绘制加工图纸 维修2013年8张强 2、收集材料,自行加工班 月 高汉俊 制作 维修2012年8全体 班 月 成员 2 制作撑板 根据图纸制作实物。 现场 3 试用 现场试用,发现不足,以将拆卸器实际试用。 便改进 八、对策实施
实施一、制作耙钉及柔性连接 实施目标
底板尺寸320mm×320mm×10mm,四角各有一个¢25mm的孔,孔中心距220mm,支架螺纹杆长600mm。
实施步骤 绘制加工图纸,加工底板及支架如下图所示 :
实施过程
实施时间:2013年8月7日
实施地点:维修班
实施二、制作撑板 实施目标 根据图纸尺寸制作撑板 小组根据常用的轴承内径以及主轴尺寸,制作了6块撑板用于拆卸轴承,卡口宽度分别为35、45、55、65、85、105mm。 实施过程 实施三、整体实验 实施目标
把加工好的拆卸装置进行试用
把主轴安装好以后,可以轻松的拆卸轴承,并没有对轴和轴承造成损伤。
实施过程
实施时间:2013年8月13日
九、效果验证
小组对使用轴承拆卸器后的维修时间进行了统计,如下表所示: 日期 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 拆卸轴承时间(分钟) 15 17 16 12 14 18 是否出现轴承损坏,内圈卡死等情况 否 否 否 否 否 否 实施地点:维修班
9.3 9.3 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 平均时间 15 16 17 13 14 17 16 15 15 15.33333333 否 否 否 否 否 否 否 否 否 拆卸轴承时间(分钟)201510拆卸轴承时间(分钟)50123456789101112131415 从数据统计可见,拆卸时间平均值为15.3分钟,大大低于30分钟的目标值。我们的目标实现了
实施前后对比图:
十、效益评估
1、制作拆卸器的材料费用和加工费用总共约为540元。
2、使用拆卸器后,减轻了员工的劳动强度,提高劳动效率,按时完成设备维修工作。 3、提高安全性,防止了拉马的拉钩突然滑脱伤人的安全隐患,可以避免安全事故的发生。
十一、标准化 将相关设计资料、绘制图纸等进行归档处理,为今后的设备管理提供更详实的后备资料。
十二、总结和下一步打算
下一步,课题小组将结合维修工作实际,在保证安全的前提下,研究是否可以利用电热装置,加热轴承,使拆卸时间更短,工作效率更高。