论文二 - 图文(10)

2020-02-20 17:48

武汉工程大学毕业设计(论文)说明书

图6-2 实验结果图1

由于实际系统和理想的有差距,原水暖系统受许多因素的影响,如暖气片周围的空气流动速度、室温和电网电压波动等,而且本系统加热炉的保温特性不是很好,发现系统加热炉的正反特性是不对称的,所以用阶跃响应曲线法很难得到好的结果。于是改变整定方法,采用衰减振荡法。

对温度控制系统初步估计一下,比例度设置在P=66,Ti=180S,Td=40S,在软件模拟时发现Td不能那么大,系统调节器输出会引起振荡,实际上本系统可以不用加微分,但为了缩短系统的上升时间,还是保留了微分作用,设Td=2S, P=66,Ti=180S,得到如图6-3实验结果:(刚开始管道内有很多没有循环的冷水,所以出现开始的巨大振荡。)

图6-3 实验数据图2

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由图6-3可看到,系统的上升时间太长,修改参数为P=33,Ti=95S,Td=1S 如图6-4曲线图。

图6-4 实验数据图3

由图可知,上升时间缩短,超调量也减小,但调节时间还是很长。于是再次改变数据做实验P=23,Ti=65S,Td=1S,得到如图 6-5,这次调节时间很短,超调量较大,但控制效果较好,达到4:1衰减比,完成PID参数整定。

图 6-5 实验数据图4

3 实验结果分析

要达到4:1衰减比时的参数P=23,Ti=65S,Td=1S,接着做降温反向阶跃响应曲线,得到如图6-6结果。

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图6-6 实验数据图5

如前所述,系统的降温特性和升温特性是不对称的,但其控制效果还较好。下面进行抗干扰测试,突然打开另外一片取暖片,加大系统的负载,得到如下图形。

图6-7 实验数据图6

以图6-7来看,系统的抗干扰能力还比较好。接着做减负载实验,关闭一片暖气片,其结果如图6-8。

图6-8 实验数据图7

经对以上温度时间曲线的分析,能很方便对系统进行PID参数整定,初步确定系

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统的PID参数,进行投运时所得到的效果也很好,可以看到上升速度快,调节时间短, 余差小,各种抗干扰能力也比较强,基本达到了控制工程中提出的快、准、稳的要求。

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七 总结

设计从刚开始的初步设想和理论分析,到最后的具体实现,都经过了多方面资料的取证和大量的实验测试分析,为求设计的科学性、严密性和可行性,查阅了大量的相关文献和书籍。在这样的工作基础上,本设计完成时所达到的效果和刚开始系统设计目标一样达到了:

用固态继电器达到无触点式控制,消除了噪声;用PID算法来实现恒温控制,控制精度可达到±0.5℃;系统对水温控制的恒定温度在10-90℃范围内,能做到连续可调;故障提示音报警,对各检测元件故障可做出不同方式的声音报警;装置通用性强,可用于多种对水的电热恒温控制;PID参数连续可调,人机界面友好;装置可将温度数据通过串口送到上位机,上位机软件可将接收到的数据存储并可显示温度变化曲线。在控制效果上做到了自动控制所要求的快、准、稳,有着广泛的市场前景。

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