浅谈某轮造水机产水量不足的原因及处置方法(4)

2020-02-21 11:17

生成;清洗全过程安全稳定。

除垢剂配方筛选严格按照上述原则要求,在确 保材料安全的基础上,充分考虑随船运输、安全存 放、保管、清洗速度,便于船员自清洗等诸多因 素。通过正交法对上百个配方进行研发配置,最后 确定采用材料适应性好、洗净率高、安全、无毒、 贮存期长,并便于船员使用的清洗配方。该除垢剂 主要以乙醇酸、EDTA为主剂,辅助配有OP一10 等表面活性剂、渗透剂、润实剂、聚醚F一68消泡 剂等辅剂复配而成,其主要化学分子式为

HOCH COOH。该除垢剂能快速与碳酸盐、硫酸盐 等混合水垢产生反应,与海盐水垢形成剥离、溶解 作用,达到除垢目的。其与蒸发器所结垢物的基本 化学反应如下:

CaCO3+H — }ca +H2O+c02 T Mg(OH)2+ H Mg2 +H2O

该除垢剂在研究过程中进行了pH值的缓冲控 制,确保了清洁效果又不产生腐蚀;pH值控制在 4~5左右。

2)对蒸发器母材一钛的安全防护。

清洗过程中设备母材不可避免的与酸、碱等介 质接触,常常会伴随着氢的析出,造成氢损伤。例 如:酸洗时,氢由下列阴极过程产生: 2H +e:~ '2H--~H2 T

碱洗时也能析出氢,而由下列阴极过程产生: 2H2O+2e:~ \一+2H— OH一+H2 T 上述阴极过程产生的氢原子(H)部分复合成 氢分子(H )从金属表面逸出,少数部分扩散渗

入金属内部,扩散的驱动力是氢原子的浓度差。扩 散渗透到金属内部的氢原子可以与钛金属元素化和 生成氢化物,可以复合成氢分子;还可以发生金相 变化,改变钛金属的性能。原子氢在钛材内部可能 生成脆性的TiH:,明显降低钛材料的强度,对蒸 发器造成氢损伤,而且这种氢损伤比钢铁设备产生 的氢损伤还要严重得多,即使通过失效和加热,变 脆的钛设备的塑性也无法恢复。因此,在钛设备采 用酸洗时,应特别注意氢损伤。该除垢剂研制配方 过程中成功地避免了上述问题,选用温和安全的乙 醇酸等作为清洗主剂,有效的防止了常规酸碱与钛 材料蒸发器反应而造成的氢损伤。

3)选用优良缓蚀剂,确保清洗过程对蒸发器 的缓蚀效果。

钛一般条件下易氧化,并在其表面生成一种惰 性的、吸附力强的Ti0 保护膜。该保护膜具有极

好的耐蚀性。但钛在可溶解的TiO 保护膜和限制 TiO,保护膜生成的介质中是不耐蚀的。如在氢氟 酸中,在加热时与钛发生反应生成TiF (化学反 应方程式为Ti+4HF=TiF +2H );氢氟酸是钛的

最强溶剂,即使是浓度为1% 的氢氟酸,也能与钛 发生激烈的反应(化学反应方程式为2Ti+6HF

— — TiF +3H )。在纯的非氧化性酸如:盐酸、硫 酸,钛同样是不耐蚀的,其腐蚀速率随酸的浓度、 温度升高而增大。钛在氢氟酸中的腐蚀,一般认为 是TiO 保护膜被扩散到表面的氢氟酸溶解了,F一充 当了破坏TiO 钝化膜的离子,盐酸、硫酸在产品加 工提纯过程中均含有F一。为确保对蒸发器进行安全 有效清洗,该除垢剂研制过程中首先弃选盐酸、氢 氟酸、硫酸等易对钛金属可能造成F一伤害的纯非氧 化性酸。在有机和无机缓蚀剂中选用有利于或促进 TiO 钝化保护膜生成的高效优质缓蚀剂。经数十次 缓蚀效果对比试验,最后优选确定缓蚀率达98.9% 以上的包含NaNO 、KMnO 、NaC10,等强氧化性的 无机化合物试配的固体钛金属缓蚀剂。 4)除垢剂性能评定试验。 (1)腐蚀率。 - 30 ·

2012年第1期 杨青松,等:某型船造水机蒸发器除垢工艺研究 第25卷 对不同金属材质的试片进行取样,在该除垢剂 中进行6 h浸泡实验,以评定其腐蚀率。该除垢剂 对金属的腐蚀率通过实验详见表2。 表2 除垢剂在不同浓度下的腐蚀率

除垢剂浓度/% 试片材质 温度 时间/h 腐蚀率/( m2·h) 备注 10 H62 常温 6 O.67 10 2O 钢 常温 6 0.55 10 纯铝 常温 6 0.22 10 钛 常温 6 0.003 6 H62 常温 6 0.53 6 2O 钢 常温 6 0.54 6 纯铝 常温 6 O.22 6 钛 常温 6 O.oo3 3 H62 常温 6 O.51 3 20 钢 常温 6 O.50 3 纯铝 常温 6 0.20 3 钛 常温 6 0.003

从表2可以看出:在常温状态下,清洗时间6

h,除垢剂浓度为3% ~10%时,钛的腐蚀率均小 于或等于0.003 g/m h。实验充分验证了该除垢 剂常温下使用是安全可行的。

(2)除垢率。

该除垢剂的溶垢效果通过实验详见表3。

表3 除垢剂在不同浓度下的溶垢效果(除垢率)

清洗剂浓度/% 温度 垢量/g 时间/h 溶垢效果 备注 10 常温 5.0 4 溶解完 6 常温 5.O 6 溶解完 3 常温 5.0 9 溶解完

从表3可见,该除垢剂在常温状态下,3% ~

10%浓度均有良好的溶解能力,因浓度不同,时间 长短不同,根据垢层厚度选择不同浓度,4~10 h 可以完成设备的清洗除垢工作。 3.2 除垢工艺的确定

针对某型船蒸发器结垢的现状,为保障造水机 正常造水能力,在研制除垢剂的基础上,总结制定 了相应的除垢工艺。 1)清洗时机的选择。

清洗时机应在总结设备运行周期和结垢之间关 系的基础上确定。蒸发器传热面是否结垢和结垢的 程度,可从制淡能力下降情况和出水率等运行参数 上反应出来。这时,只要总结出运行参数的变化与 结垢厚度对出水率影响两者之间的变化情况,即可 确定蒸发器是否应该进行清洗。根据经验,当出水 率已出现明显下降(即造水能力为1.7~1.8 t/h), 蒸发器传热面上的结垢已超过0.5~1.0 mm,应视 情清洗;当水垢厚度超过2.0 mm,出水率将下降

25% ~30% 时(即造水能力为1.5 t/h~1.6 t/h), 此时就必须对蒸发器进行清洗。否则,蒸发器的扁 状管束间隙将被水垢局部堵死,此时结垢速度异常 加快,再清洗,将非常困难。 2)清洗操作程序。

当造水机出水率接近或已达到清洗时间选择标 准时,必须按如下程序清洗。

(1)根据某型船蒸发器的结构特性,针对清

洗过程中生成的大量气体汇集上行的特点,清洗时 必须按照清洗剂从低位注入,从最高位回液的要 求,便于大量气体从高位顺利排出,杜绝产生气 塞,影响清洗质量和效果。

(2)清洗开始后,应注意蒸发器内的反应剧

烈程度,当水垢较厚时,第一次注入的清洗剂反应 十分激烈,清洗剂浓度消耗非常大,通常第一箱清 洗剂刚注入蒸发器内,浓度将很快消耗并降低,因 此,应按照分多次装药液清洗的操作原则。一般情 况下,当蒸发器内水垢超过1.5 mm时,蒸发器需 清洗2~3次方能彻底洗净。

(3)在清洗过程中,要注意反应的状态,清

洗时间通常在6~8 h即可初步判断清洗是否结束。 当清洗反应平缓或无反应时,即可将蒸发器内的清 洗废液排出,通过监视孔或检查道门确认洗净情 况。如难以确定对除垢剂浓度的判断是否有效时, 可以用烧杯在配药箱内装取一些除垢液,将蒸发器 内提取的垢样放人烧杯,观察水垢溶解反应情况。 除上述方法外,还可用精密试纸定时测量清洗液的 pH值加以准确判断。当pH值在3.5左右时可认 为药剂基本反应完毕,这时可根据清洗需要添加除 垢药剂,如果此时水垢已经除尽可结束清洗。 (4)确认清洗结束后,因除垢剂对蒸发器钛

材管束无腐蚀且可促进其自钝化,故可直接用淡水 进行冲洗,而无需进行钝化处理。某型船蒸发器清 洗除垢工艺流程如下:组合工艺系统一水冲洗、试 漏一配置清洗剂一化学清洗一排放废液一淡水漂洗 一拆卸工艺系统一原系统回复一验收、交付使用。 4 实验室试验情况

通过从拆解报废的蒸发器上进行清洗实验,该 除垢剂只用8 h就将蒸发器管束间堵塞的难溶垢物 基本清除,洗净率高达98%。 (下转第34页) · 31 ·

2012年第1期 中国修船 第25卷 如下。

1)侧推导筒内部搭建脚手架、安装方形浮筒

和防浪挡板,将滑油、工具、备件等吊运或搬运到 预定位置等。

2)拆除侧推齿轮箱导流罩,系统注入约150

L滑油后,发现油就从主轴密封处漏出,由此判断 主轴密封装置损坏。

3)拆开密封圈:外侧2道防水密封圈移动位 置,经过检查确认密封圈本身完好无损。 4)第2道密封圈移开后,主轴上发现一些黑

色碎末,立即拍照和取样留存;接着拆除第3道挡 油密封圈,发现第3道油封唇部拉伤,且衬套上有 油封溶掉碎末,应该就是此处导致侧推系统漏油。 5)放除侧推系统内的存油,发现滑油有轻微

乳化现象,且尝味不咸,判断海水未对侧推系统造 成严重破坏。

6)把第3道密封罩壳拆出,切断和取出该密

封圈,确认密封圈唇边整圈损坏,主轴上没有明显 损伤但有橡胶粘着的痕迹。

7)立即更换损坏的油封,完成后将轴封还 原。

8)拆开齿轮箱后盖,发现底部有大量乳化油

沉积物,油封溶掉碎沫,给油环处有少量浮锈痕 迹,用柴油清洗,恢复正常。

9)接着还原齿轮箱后盖,再给侧推的系统注

油,串油清洗2次,共约5 h,其中含有2 h变螺 距运行时间,其间均无漏油情况。

10)还原导流罩,防松螺栓紧固,将工程辅

助设施拆除,同时清洁导筒内部,将有磨损的船体 (上接第31页) 5 结束语

以上研究证明,该除垢剂具有操作简便、安 全、无毒、高效、贮存方便等特点,适用于清除 钛、钢、铜及铝质材料表面的沉积物,且抗氢脆性 能优越,腐蚀轻微、无毒性,废液处理简单方便, 较好地解决了某型船造水机蒸发器结垢难题。使用 该除垢剂,同时还会在金属表面形成保护膜,防止 金属腐蚀。该除垢剂虽含多种化学酸,但属于混合 表面重新油漆,侧推的全系统安全检查确认无误。 至此,修理工程结束,艏侧推将在海上进行功 能试验,继续观察系统运行情况。 2.3 故障原因分析

密封圈是通过唇部端与衬套表面接触来保持密 封性,打开的3 密封圈的唇部,其中央部分像是 被挖掉,有很深的划伤;衬套与3 密封圈接触部 分的磨损量为0.03 mm,表面基本光滑,和唇部接 触的中央部分无被切削痕迹。由此认为唇部的中央 部分被挖掉的原因可能是异物被卷入,旋转时异物 划伤密封圈。由于以上的情况,衬套的接触面产生 间隙,并划伤唇部,从而使密封性能下降,导致漏 油。可见新造船时对该系统清洁和串油清洗还是非 常重要的。 3 结语

由于前期准备充分,漏油位置和原因判断基本 正确,修理方案合理有序,所以施工过程非常顺 利。该轮经过一定时间的海上试验,一切运行正 常,艏侧推维修后漏油情况得到排除。本次艏侧推 维修工作是在码头完成的,不仅节省了时间,而且 节约坞修费用,是一次有指导意义的尝试。 参考文献

[1]陆俊岫.船舶建造质量检验[M].哈尔滨:哈尔滨工 程大学出版社,2004. [2]孙柯,赵建海.“维比克” 轮侧推器的改装修复[J]. 广东造船,2009 (3).

[3]龙飞,王梦莲,杨俊飞.艏侧推装置及其应用研究


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