污水处理、化验培训基础资料(8)

2018-11-24 18:26

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14.2 带式压滤机管理方法

(1) 认真阅读带式压滤机的说明书。

(2) 检查各种设备运转是否正常,发现异常要及时修理。 (3) 定期给泵、空压机、带机加润滑油。 (4) 要妥善处理带式压滤机处理后的干泥。 (5) 停机时要将带机清洗干净。 (6) 保持地面整洁。 14.3 带式压滤机整个操作过程 14.3.1开机前检查:

滤带上是否有杂物,滤带是否涨紧到工作压力,清洗系统工作是否正常,刮泥板的位置是否正确等。 14.3.2开机步骤

(1)加入絮凝剂,启动药液搅拌系统。(搅拌桶按照1.5/1000的比例,加药后至少搅拌2个小时才可使用)。

(2)启动空压机,打开进气阀(气缸压力控制在0.5大气压)。 (3)启动清洗水泵,打开进水总阀,开始清洗滤带。 (4)启动浓缩机、主角传动电机,使滤带运转正常。 (5)滤带运转一周后,依次启动絮凝剂加药泵、污泥进料泵。 (6)调整进泥量和滤带的速度,使处理量和脱水率达到最佳。 14.3.3开机后检查

滤带运转是否正常,纠偏机构工作是否正常,各转动部件是否正常,有无异响。

14.4.4停机步骤

(1)关闭污泥进料泵,停止供污泥。 (2)关闭加药泵、加药系统,停止加药。 (3)停止絮凝搅拌电机。

(4)待污泥全部排尽,滤带空转把滤池清洗干净。 (5)用清洗水洗净絮凝罐和机架上的污泥。

(6)依次关闭浓缩机、主机传动电机、清洗水泵、空压机。

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14.4停机后保养

关闭进料阀,待滤带运行一周清洗干净后再关主机。切断气源,用高压水管冲洗水盘和其他粘料处(电气件和电机除外),冲净后停水。

14.5定期保养

定期给各轴承、链条、链轮、齿轮、齿条、滑道加润滑脂,三个月进行一次检修。及时给气动系统油雾器加润滑油,保证气动元件得到充分润滑,气缸杆外露部分及时涂润滑脂。

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第三章:果汁污水处理工程启动、调试及运行指导手册

为了确保本榨季各工厂污水站正常运行并降低运行成本,根据各污水站实际运行情况,特制定果汁污水处理工程启动、调试及运行指导手册。

1、目标:各工厂进水量达到设计能力的75%以上,出水达标率90%以上且不出现环保投诉或处罚现象。 2、实施方案:

2.1污水站启动方案:要求各厂污水站检修技改工作在7月底前结束,8月1日开始启动工作,8月15日启动完毕,处于待调试状态,本次启动分为厌氧系统启动和好氧系统启动。 2.1.1厌氧系统启动:

⑴测定各厌氧池出口pH值和COD;

⑵投料进水,辅料量为:面粉1000kg,尿素:250kg,复合肥100kg,各辅料采用溶解罐溶解后与调节池水一起提升进入厌氧各池;

⑶进水量150m3,流量为80~120 m3/h,进水pH值根据测定的各厌氧池pH来调节,大概控制范围为8.0~9.0,如果测定的厌氧池PH较低则进水PH取较大值,反之则亦然;

⑷在进水后1小时后测各个厌氧池每个取样口(高位和低位),污泥浓度(MLSS)和SV30,并分别标记,来确定各池启动时进水量;

⑸投料进水后厌氧系统停止进水5天,第6天测调节池COD浓度; ⑹第7天,根据测定的调节池COD浓度决定投加辅料,进水COD浓度控制范围为800~1000mg/L,现调节池贮藏水为雨水或生活污水COD浓度较小,依据测定的调节池COD浓度决定补充面粉用量,每天上水3次,每次上水120m3,流量

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控制范围为80~120 m3/h,N、P补充量为每次进水投加尿素10kg,复合肥5kg,辅料采用溶解罐稀释后,边进水边投加,pH控制8.5左右,每天如此操作直至企业开产,即调节池进生产废水。 2.1.2好氧系统启动:

⑴风量开大,连续曝气24小时,吹脱老化生物膜;

⑵、引入生活污水(100t)或新鲜活性污泥(4~5t),如引入生活污水可以每天累积引入,投加方式为多点投加,并闷曝3天,出口溶解氧(DO)控制在2--3 mg/L;

⑶第5天开始投料,投料为停止进水时间段进行,原则为前段多投后段少投,一天投3次,每次投加面粉25kg,尿素10kg,复合肥6 kg,在此期间进水时应关闭风机停止曝气,如此操作直至企业开产,即调节池进生产废水,启动阶段风机实行间歇式曝气(曝2小时停两小时)。

⑷如这过程好氧池挂膜不成功或效果不好,可以在企业开产后,直接进适量调节池原水,维持好氧池COD浓度500 mg/L左右,补充尿素30 kg,补充复合肥10 kg,分3次投加,闷曝3天。 2.2污水站调试运行方案: 2.2.1进水控制要求:

⑴维持厌氧反应器的PH在6.5-7.5(最好在6.8-7.2)的范围,实际控制进

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水时一般将调节池内PH值在8.0-8.5之间。

⑵进水浓度控制在5000mg/l以下,高于5500mg/l需要出水稀释,并及时投加辅料,防止厌氧系统受冲击(一般情况不会出现这种现象,只有在罐底物一次排放或生产工艺出现大的调整或问题时才会出现,如遇到上述特殊情况,生产班组要及时通知污水站做好接纳处理准备,杜绝出现生产班组与污水站脱节现象)。

⑶厌氧系统营养比控制即COD:N:P≈500:5:1 2.2.2进水及负荷增加计划:

众所周知,调试和运行过程中主要控制进水量和进水浓度,如何把这两项

综合起来,现在我们引进COD容积负荷进行控制即:

qv?c?Q?0.001

V有效陕西恒通果汁集团股份有限公司

其中:qv为COD容积负荷(kgCOD/(m3.d) C为进水COD浓度(mg/l) Q为进水量 (m3/d) V有效为构筑物的有效容积(m3)

根据上述公式,一般情况下正常生产进水COD浓度为3500mg/l左右,根据两工厂技术条款设计中,根据COD容积负荷计算如下:

表1:调试运行计划

调试计划时间 第一次上水持续5天左右。 第一次加负荷后持续5天左右 第一次加负荷后持续5天左右 第一次加负荷后持续5天左右 第一次加负荷后持续5天左右 第一次加负荷后持续5天左右 第一次加负荷后持续5天左右 第一次加负荷后持续5天左右 第一次加负荷后持续5天左右 预计开产后达到满负荷所需天数 说明:

⑴刚开始进水时会出现有部分细小污泥和杂质和出水带出,这是正常的洗泥现象。

⑵调试过程中负荷要逐渐增加,不能一次增加太大。

⑶由于果汁废水中N和P比较缺乏,而厌氧系统要求厌氧环境氨氮浓度为

负荷量 3kgCOD/(m.d) 0.5 0.8 1.1 1.5 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 负荷提高量 60% 37% 36% 33% 10% 9% 8.3% 7.6% 45天 负荷提高要求 COD去除率在80%以上,厌氧池出水PH值6.8-7.5之间 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 39

40-70mg/l,一般情况下,可以认为生产车间排放原水氨氮浓度为10mg/l,所以调试运行过程中要及时补充氨氮,理论计算每处理100m3水,需要补充3公斤氮

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即折合成6公斤尿素,在启动和调试阶段多投加,正常后少投加,如果氨氮量能及时补充,厌氧系统具有良好的缓冲体系,进水PH值可以根据出水情况控制,但不能低于7.5。 2.3污水站运行管理方案 2.3.1工艺管理方面: 2.3.1.1调节池工艺运行管理:

在现有调节池调节能力的情况下,要做好三方面的工作,一是掌握车间生产果汁废水排放的特点和规律,二是依据这些规律如何对PH值和COD进行均质调节,三是具体运行过程的操作细节和应急处理预案。 (1)PH值的调节方法

①把片碱投放在搅拌机处,尽量使水质调节均匀。 ②、将PH值控制在合理的范围内(8.0-8.5之间)。 ③及时协调车间,掌握酸洗和碱洗规律。 (2)、COD的调节方法

①、车间超滤排渣必须全部回收,采用少量连续的方法排入调节池。 ②由于车间出现特殊情况下,需要把罐底物一次排放时,要协调前处理把洗果水和罐底物一块排放。

③、从回用水池引一条管道直接进入调节池来应急调节池突发的高COD水的进入。

④增加车间废水COD检测点(前处理洗果水、吸附再生废水、车间清洗水等),掌控调节COD的波动。

⑤掌握车间生产废水排放的基本规律 废水来源 车间清洗 吸附冲洗 前处理沉淀池排水 水质特点 PH稍高 COD适中 PH较高 COD较高 PH最低 COD较高 水量大小 较大 最大 适中 排放时间 较固定 较固定 不定时 化学成分 含量高 含量高 含量低 有机成分 含量低 含量高 含量低 40


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