放顶煤液压支架考察报告(2)

2018-12-23 23:59

6、另外在瓦斯涌出量大的工作面,沿回风顺槽或抽排巷施工顶板岩石高位钻场,回采期间施工高位水平钻孔抽放瓦斯,抽放效果较好。

2、阳煤三矿

阳泉煤业(集团)有限责任公司三矿,位于阳泉市以西7公里处,始建于1950年5月,是一个多井口组成的国有大型煤矿,现有4对矿井,主要开采3号、15号煤层,生产煤种为优质无烟煤。3号煤平均厚度为2.33m,煤层原始瓦斯压力为1.3Mpa,瓦斯含量为18.17m3/t,为煤与瓦斯突出煤层;15号煤平均厚度为6.1米,煤层原始瓦斯压力为0.2Mpa,瓦斯含量为7.13m3/t,无煤与瓦斯突出危险。工作面最大瓦斯涌出量为195m3/min, 矿井采用混合式联合通风,工作面采用走向长壁综采低位放顶煤法进行回采。

阳煤三矿瓦斯灾害十分严重,是全国瓦斯涌出量最大的矿区之一,因此全矿上下树立了“只认瓦斯不认人 一举一动 规章至尊”安全管理观,确定了以“一通三防”为重点,以“十二字”方针为指南,以防治瓦斯事故为目标,依靠科技进步,改善安全装备,强化内部管理的瓦斯综合治理思路。瓦斯治理的主要做法为坚持三个原则、健全三个系统、做到四个优先。 坚持三个原则:一是“安全第一,瓦斯为天”;二是“宁停三天,不抢一秒”;三是“只认瓦斯不认人”。 完善三大系统:一是优化生产布局,完善通风系统;二是根据实际需要,完善瓦斯抽放系统;三是坚持预防为主,完善瓦斯监测监控系统。四个优先:一是瓦斯治理工作优先考虑;二是瓦斯治理资金优先保证;

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三是瓦斯治理工程优先设计和施工;四是瓦斯治理工程优先安排,一切工程为瓦斯治理工程让路。

阳煤集团设有通风处、三矿设有通风副总、通风区、并设通风、防尘、抽放、监测等技术组和通风调度室,下设7个基层队,其中4个通风队,1个瓦斯抽放队、1个监测队和1个防尘队,通风区共有职工700余人。

三矿立井区建有地面瓦斯抽放泵站,安装瓦斯抽放泵3台,配接直径800mm的主抽放管路至井下各个瓦斯抽放点。抽放泵选用长沙鼓风机厂生产的罗茨鼓风机,风机型号为ARMG350HV系列,抽放能力1400 m3/min,装机功率1855KW,其中400 m3/min,功率500KW两台, 600 m3/min,功率855KW一台。

我们考察组一行下井参观学习了三矿K8206工作面,该工作面位于立井区606水平扩二区,工作面走向可采长度1760米,倾斜长252米,开采15号煤,煤层厚度6.5-6.8米,倾角1—7°,平均5°,采用综采低位放顶煤法进行回采,全部跨落法管理顶板,上下隅角无端头支架,采用单体柱加强支护。工作面产量8000t/d, 机采高度2.7米,放顶煤高度3.8米。工作面通风方式为“U+I”型,进风量2000m3/min,回风顺槽回风量1600 m3/min,尾巷安设一台2×15KW局扇,尾巷回风量600 m3/min左右。瓦斯绝对涌出量100 m3/min,采用内错尾巷、高抽巷、风排的方式治理瓦斯,其中抽放量90 m3/min左右,风排量10 m3/min左右,工作面上隅角瓦斯浓度0.5%,回风顺槽瓦斯浓度0.3-0.4%,尾巷瓦斯浓度保持在2.5%以下,该面是三矿主

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采工作面。

工作面瓦斯治理主要措施;

1、尾巷风排上隅角瓦斯。工作面通风方式为“U+I”型一进两回通风方式,采用内错尾巷、高抽巷、风排的方式治理瓦斯。进回风巷沿15号煤底板布置,断面9m2,内错尾巷沿15号煤顶板布置,尾巷断面9m2,水平距回风巷15米。尾巷与采区回风上山连通,与工作面切眼打通。内错巷内无电器设备,无人工作,巷口设置栅栏,严禁人员入内,通风救护人员每三天检查一次。为防止尾巷漏风发火要经常对工作面上隅角与尾巷的压差进行测定,并利用尾巷内增阻调节压差,确保压差在20mm水柱以下,有利于防灭火。内错尾巷受压小,巷道随采随冒,一直处于畅通的全负压通风状态,通风良好,通过风量大,管理简单,安全可靠,有利于解决上隅角和架逢瓦斯超限问题。

2、走向高抽巷抽排瓦斯。走向高抽巷布置在工作面顶部,距工作面煤层底板50米左右,距15号煤层约为8倍采高距离,距回风巷水平距离为1/3工作面长度,断面5.5m2,高抽巷与瓦斯尾巷通过伪倾斜上巷掘进贯通,提前泄压抽放瓦斯,以解决初采老顶来压前工作面瓦斯超限问题。高抽巷外口制作密闭墙,埋设管路,与矿井地面主抽放管路相连抽放瓦斯。走向高抽巷抽放瓦斯在80-90%,抽出率高,抽放量大,管理简单,适应性强,能有效解决回风瓦斯超限问题,特别是用于高瓦斯矿井。

3、吊挂挡风障和导风障。工作面上隅角挂设一道挡风障,工作面上段挂设一道导风障,导风障与工作面煤壁成30-45°夹角,将风

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流引至上隅角。工作面下隅角挂设一道挡风障,减少采空区漏风量。风障接底、接帮、接顶吊挂。

4、两巷顶板退锚,及时放顶。为减少漏入采空区风量,防止上隅角瓦斯积聚,两巷顶板锚索和锚杆在进入采空区前均进行退锚处理,使顶板即使跨落,两巷与切顶线回齐,防止隅角滞后,造成瓦斯积聚。

5、K8206工作面瓦斯治理效果。工作面初采时工作面配风量2200m3/min,推进8米后在割煤机前后出现瓦斯超限,采到10-20米之后上隅角回风顺槽瓦斯较大,抽放瓦斯量达到10m3/min,上隅角瓦斯浓度最大达到9%,主要是泵站系统有问题,高抽巷瓦斯抽放量小,上隅角瓦斯很难降下来,持续在5%左右,回风巷瓦斯在1.5-2%,每周超限1-2次,每次影响2-3小时。后来更换了瓦斯抽放泵,抽放量增大,最高达到195 m3/min,随着工作面推进逐渐恢复正常,正常抽放量150 m3/min,工作面推进200米后瓦斯涌出量逐渐减小,最后降到90 m3/min,其中抽放75 m3/min,风排15 m3/min,回风瓦斯保持在0.2-0.5%之间。

6、掘进期间瓦斯治理情况。工作面两道掘进时采用单巷综合机械化掘进,45 Kw局扇,直径为800mm的风筒供风,掘进至800米时瓦斯显现, 掘进到1000米以上时,工作面瓦斯浓度达到0.7%-0.8%,随后增加一台28KW局扇采用双风机供风,经测定工作面风量400 m3/min左右,回风口风量700 m3/min左右,工作面瓦斯涌出量3m3/min左右。

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3、建议

综合平煤八矿、阳泉三矿瓦斯治理经验,结合华亭煤矿瓦斯治理工作实际情况,考察组建议:

1、加快250102回风顺槽施工进度,待该巷施工至250101工作面附近时,停止掘进,利用该巷道作为25010工作面走向高抽巷,现250101工作面提前施工大直径高位抽放钻孔或提前施工横川至250101工作面顶部,待钻孔或巷道与采空区贯通后插管封闭加强250101工作面采空区瓦斯抽放工作。

2、尽快施工瓦斯抽放峒室,购置两台150m3/min以上的瓦斯抽放泵、瓦斯抽放管路及其附属装置,到货后尽快安装投用,以增强矿井瓦斯抽放能力。

3、加强250101工作面两道顶板锚索、锚杆退锚和上下隅角放顶工作和工作面下隅角码放编织袋挡风墙,挂设挡风障工作,以降低采空区漏风量,减小采空区瓦斯涌出有效深度,从而降低工作面瓦斯涌出量。

4、250101工作面采空区瓦斯抽放量增大,工作面上段瓦斯涌出量降低后,试验逐步减小或停止工作面上隅角两台局扇供风量,以降低采空区均压通风瓦斯积聚量,降低采空区来压瓦斯涌出强度,减少生产影响。

5、尽快与科研单位合作,测定和预测2501采区瓦斯赋存和涌出情况,根据预测结果制定矿井和250102工作面瓦斯治理方案,根据需要在250102工作面设计和施工高位抽放巷,从矿井生产布局和系

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