XXXXXXXXXXXX污水与回用水处理工程 可行性研究报告
数量:安装2套,备用1台 材质:BS
其它:随机带耦合装置及安装用配件。 4.1.3 管道敷设
拟定的管道路径,由高架(最高架空8M)、管廊(4M)、埋地(-1.5M)等方式敷设。生产污水DN300并入主管道,主管道(生活与冲洗水输送管道)管径DN600,接纳醋酸工程处理水后管径DN700。
为节省动力输送费用,水泵启动前用真空泵抽真空,形成虹吸效应,然后用泵输送。
DN300管道总长约420m,DN600~DN700管道总长约1700m。
4.2 回用水输送管道方案
4.2.1 回用水泵站一
输送一级除盐水原水,平均流量:500m3/h(最大流量:700m3/h)。 输送管道:焊接钢管DN400,总长度约2000M。 ? 安装回用水输送泵
型号:FLYGT N3201.444。流量:625M3/h,扬程:13M 排水口径:DN200 电机额定功率:30Kw。
使用介质温度:允许最高温度40℃。 数量:安装2套,备用1台
材质:BS
其它:随机带电控柜及高低液位控制、耦合装置及安装用配件。 4.2.2 回用水泵站二
输送循环水补充水流量:330m3/h(最大流量:470m3/h)。 输送管道:焊接钢管DN350,总长度约2700M。 ? 提升泵选型
型号:FLYGT CP3127(MT-1);H=10m,Q=200m3/h 排水口径:DN150 电机额定功率:5.3Kw。
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使用介质温度:允许最高温度70℃。 数量:安装2套,备用1台 材质:BS
其它:随机带耦合装置及安装用配件。 4.2.3 管道敷设
污水处理后的回用,无论是用作中水系统或循环水补水,回用水管线从污水处理站出来沿管廊北上,到达308开关站南侧后,可分两路,一路沿管廊南去到达401循环水处,或用作循环水补水,或用作中水系统用水,另一路沿管廊东去到达703循环水。
表4-2 回用水输送管道工程
管长 项目 起点 污水处理厂 一级除醋酸工程界回用甲醇精馏前水输原料与动力送管线 甲醇精馏前管703循环水 廊向东
焊接钢管DN150 200 原管架 循环水补充水 甲醇精馏前管结构调整项廊东侧向北 目循环水 焊接钢管DN250 350 原管架 污水处理厂 管廊东侧 焊接钢管DN350 2700 原管架 盐水 除盐水总管 区 焊接钢管DN150 400 原管架 止点 2#除盐水站 管径 米 焊接钢管DN400 2000 原管架 管架 27
XXXX化肥厂 污水与回用水处理工程 可行性研究报告
第5章 污水与回用水、污泥处理工艺方案
5.1 工程规模与设计水质
5.1.1 工程规模
设计的综合污水水量水质见表5-1。
表5-1 设计的水量水质 气化排水 造气污水 甲醇精馏 生活与其它冲洗污水 醋酸工程 双结构污水 合计 总平均 设计日处理总量 水量 (t/h) 140 140 7 470 165 140 1062 1062 26000吨 CODCr (mg/L) 400 400-600 19800 200 60 400-600 250~350 300 7.8吨 BOD5 (mg/L) 220 250~300 16786 80 20 250~300 129~149 132 3.43吨 NH3-N (mg/L) 200~400 200~400 0 20 15 200~400 101~142 128 3.33吨 SS CN(mg/L) (mg/L) 100 60 0 150 120 60 80~120 100 2.6吨 0.05 10 0 0 0 10 1.15~1.31 1.2 36Kg - pH 8.5~9 8~9 6~9 6~9 8.0 8~9 8.0~8.5 8.0~8.5 5.1.2 设计的污水与回用水处理后水质指标
依据试验结果、水质排放及回用水水质要求,确定本项目经各级处理后达到的水质指标见表5-2。
表5-2 工艺设计水质指标
项 目 水量(t/d) COD(mg/L) BOD5(mg/L) 综合污水 26000 300 132 二级出水 26000 ≤30 ≤3.0 28
三级出水 26000 ≤15 ≤1 脱盐水 15000 <5.0 0 XXXXXXXXXXXX污水与回用水处理工程 可行性研究报告
氨氮(mg/L) NOX-N(mg/L) SS(mg/L) pH值 总含盐量(mg/L)
128 0 100 8.0~8.5 ~1000 ≤1.0 ~50 ≤25 ~7.5 ≤0.1 ≤5 ≤1.0 ~7.2 0 <1 0 ~7.0 <50 5.2 二级强化处理工艺
? 重点
有效去除氨氮与提高TN去除率。 ? 难点
一般地,氨氮去除方法有:汽提,吹脱,吸附,离子交换,生物脱氮等。针对本工程实际情况,生物脱氮相对最为可行。
1)强化生物处理效率,降低后续进一步处理的费用。当出水可生物降解有机物与氨氮很低时,如BOD51~3mg/L,NH3-N1.0mg/L时,设计工艺如何达到可行性、稳定性、简单性与反应器容积效率的一致。
2)原水氨氮高、C/N很低,可生物降解有机物不足以完全反硝化脱氮,如何节省碳源。
3)日处理26000吨,去除氨氮3.33吨,规模大。 5.2.1 工艺比选
5.2.1.1 方案一:传统生物脱氮工艺
传统污水生物脱氮理论认为必须使NH3-N经历典型的硝化反硝化过程才能被完全除去。
NH4+ → NO2- → NO3- → NO2- → N2
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硝化阶段 反硝化阶段
传统生物脱氮之所以将氨氮完全氧化成硝酸后再进行反硝化,主要基于以下几个方面原因。
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XXXXXXXXXXXX污水与回用水处理工程 可行性研究报告
?
如果硝化不完全,形成的亚硝化产物HNO2是“三致”物质,对受纳水体和动物是不安全的,所以尽量避免出现HNO2。
?
HNO2具有一定还原性,增加出水的COD和降低受纳水体的DO。
氨在自然生物氧化过程中,NH3-N→NO2--N,可释放242.8~351.7kJ/mol的能量,亚硝酸菌从中获取5%~14%的能量。氧化NO2--N→NO3--N释放能量为64.5~87.5kJ/mol,硝酸菌可利用其中5%~10%。硝酸菌氧化NO2-的量必须达到亚硝酸菌氧化NH3-N量的4~5倍,因而在稳态下,一般不会有HNO2积累,氨会被氧化成硝酸。
?
?
亚硝酸菌和硝酸菌是两类独立细菌,但在开放体系中,这两类菌普遍存在,并生活在一起,彼此有利。
污水生物脱氮技术的研究始于1930年乌赫曼(Wuhrman)发现滤床深处存在硝化、
反硝化反应,并利用内源反硝化建立了后置反硝化工艺(post-denitrification)。1969年由巴茨(Barth)开创了三级活性污泥法脱氮工艺,它是以氨化、硝化和反硝化三项反应过程为基础建立的。近年来,又开发和提出了各种新型污水生物脱氮工艺如A/O、Bardenpho、Phoredox(A2/O)、UCT等。这些工艺以所需碳源划分,可分为外碳源工艺和内碳源工艺。从硝化和反硝化过程在工艺流程中的位置来分,可分为传统工艺和前置反硝化工艺。从处理工艺中微生物的存在状态可分为悬浮生长型(活性污泥法及其变型)和附着生长型(生物膜反应器)。 ⑴ 活性污泥法脱氮传统工艺
污泥回流 污泥回流 污泥回流 进水 甲醇
1 2 3 4 5 6 7 出水
污泥回流 污泥回流 进水 1 2 (a)
5 6 7 出水
(b)
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