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? 锅炉的负荷、风量、FGD入口烟温等; ? FGD进口SO2、O2; ? FGD出口SO2、O2、NOx; ? 增压风机入/出口差压; ? FGD出口温度;
? 吸收塔内浆液PH值、浓度、液位; ? 除雾器差压; ? 石灰石浆液浓度;
? 主要辅机的轴承温度及电流,如增压风机、循环泵、氧化风机等。 7.5FGD系统停运
停运前所有浆液管道都必须按顺序冲洗干净,一个系统冲洗完毕之后才能冲洗下一个系统。停运按以下步骤执行:
7.5.1制浆系统停运; 1) 停止流化风机 2) 停止给粉机 3) 关补水阀
4) 停止石灰石浆液泵 7.5.2 烟气系统停运; 1) 打开旁路烟气挡板 2) 关闭入口烟气挡板 3) 关闭出口烟气挡板 7.5.3吸收塔系统停运; 1) 停止氧化风机 2) 停止浆液循环泵 3)停止除雾器冲洗水泵 7.5.4 停运石膏浆液外排系统 1) 停运石膏浆液外排泵 2) 冲洗泵、管道
7.5.6 公用系统停运(以下设备在停运前,必须确认该设备的停运不会影响
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FGD其它分系统)
1) 停止工艺水泵 2)关压缩空气阀 2)冬天时管道防水
7.5.7 FGD系统停运后应检查各个箱罐的液位,巡视检查FGD岛;如有必要,进行设备换油和维护修理的一些工作。对于还带有浆液的箱罐、地坑的搅拌器不能停,除非将浆液已排出。
8 调试质量的检验标准
以完成合同保证值为基本原则,及时沟通了解业主的需求,更好为业主服务。本着“从严管理,精心调试,追求卓越,服务满意”的质量方针,在本工程调试中制定如下目标:
8.1调试技术质量目标 (1) 保护投入率100% (2) 自动投入率>95% (3) 仪表投入率100% (4) 系统严密性无泄漏。 (5) 各个设备最大轴振小于标准。 (6) 调试的质量检验分项目合格率100% (7) 试运的质量检验整体优良率≥95% (8) 完成168小时试运的启动次数≤2次 8.2调试工作质量计划
根据无锡泛亚环保科技有限公司“更安全、更可靠、更先进、更经济、更规范、更环保;用国产设备创国际一流电厂”指导思想的要求;工程建设与国际接轨,接近和达到国际一流水平”的质量总目标,编制整套启动质量计划,有效控制调试质量,本工程严格国家相关规定、规范及管理程序。为实现168小时试运成功,对整套启动的质量过程控制主要采取事前质量控制、事中过程质量控制、事后质量控制原则,严格控制整套启动调试中的每一个环节,确保168小时试运成功。
8.3调试工作质量控制组织结构图
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成立调试领导小组,调试总指挥:董海威,副总指挥:房新平,组长:罗峰,副组长李立,调试各专业负责人为现场各专业工程师。
调试经理 监理公司调试监理 安装公司调试部 热控调试负责人 季德杰 工艺调试负责人 机务调试负 责人 电气调试负责人 8.4 事前质量控制
1) 组织调试人员熟悉FGD系统及设备的有关资料、系统图、设备性能说明书。 根据脱硫装置的特点编制FGD系统调试措施。
2) 各负责人参加无锡泛亚公司组织的调试措施讨论、交底会,根据与会人员的意见或建议修改调试措施,并上报批准。
3) 准备试验所用的仪器仪表,并确认其必须经过相应的计量单位检定合格且在有效期内。
4) 在FGD系统调试前对控制逻辑、保护进行合理性确认。 5) 进行保护定值确认。 8.5 事中质量控制
1) 执行文件包制度,严格控制单机试运转质量,单机试运不合格不能进入分系统调试。
2) 根据确认的控制逻辑进行模拟启、停试验。 3) 根据确认的保护逻辑进行模拟动作试验及验收。 4) 根据批准的FGD系统调试措施确认调试必须具备的条件。 5) FGD系统试运时,投入必须的保护。
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6) 根据批准的FGD系统调试措施启动系统,进行分系统检查。 7) 根据系统能力尽可能的提高系统负荷,进行高负荷连续试运。 8.6 事后质量控制
1) 提出FGD系统缺陷供施工单位消缺。
2) 按《火电机组达标投产考核标准》、《火电工程调整试运质量检验及评定标准》检查调试质量,完成FGD系统验评表签证。
8 反事故措施
8.1 安装单位配备专职人员在调试过程中消缺;
8.2 系统失电后应尽快恢复电源,启动所有需要的搅拌器、工艺水泵,进行系统内浆液管道的冲洗工作;
8.3 热态通烟气过程中,旁路挡板从开到关的过程要手动操作,关至30%以下时操作要慢,与增压风机静叶的调整动作配合密切,从关到开的过程也要注意静叶与旁路挡板的配合,防止炉侧炉膛负压波动过大影响锅炉运行按全;
8.4 如果脱硫装置长期失去工艺水补水,应及时停运脱硫装置;
8.5 如果脱硫装置长期失去仪用压缩空气,影响了用气设备的启动及正常运行,应切除部分脱硫运行装置;
8.6 需要吹扫的测量仪,如CEMS等定期检查;
8.7 如果在同样的吸收塔液位下氧化空气流量明显下降,要考虑对氧化风机的管线进行冲洗;、
8.8 确认保安段备自投功能正常。
对本次启动中的旁路挡板试验,脱硫系统进行专项风险预控,如下表。
风险源 可能的影响 预控措施 1、 试运过程中,脱硫与主机侧要密切联系,协调烟风平衡异炉膛负压波动 常 2、 主机侧密切监视炉膛负压,进行必要的调节; 3、 必要情况下,将脱硫系统从烟风系统中退出,操作,平稳操作;
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风险源 可能的影响 预控措施 恢复主机的正常运行。 1、关闭FGD旁路挡板需经过电厂的批准,并且操旁路挡板的炉膛负压波动 开关 作; 1、保持脱硫烟风系统稳定工作,并在可能的情况下调节脱硫烟风系统以适应锅炉烟风通流要求 旁路挡板快开功能失灵 导致旁路挡板不能及2、立即到旁路挡板就地进行人工打开操作 时打开 3、对旁路挡板每周至少进行一次开关操作以确认功能正常 锅炉排烟温度损伤吸收塔内衬 超温(180℃) 1、 核对电气保护定值设置准确无误,并满足运行电气系统工电气系统 作不正常 2、 严格按照电气运行规程进行电气操作 1、 启动前进行技术交底,操作人员熟悉工作内容; 2、 调试人员准确发令,对运行人员的操作进行监误操作 设备工作不正常 盘指导; 3、 试运过程中,脱硫操作服从试运指挥部的统一指挥。 需要; 1、 打开旁路,切除脱硫系统 作前需通知主机侧当值值长,允许后方可进行操
附录
FGD系统主联锁保护检查
序号 1
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检查日期 结果 运行签字