柿竹园磁铁矿反浮选探索性试验报告(5)

2019-02-26 09:25

玉米淀粉 OS-2 氯化钙 小 计 630 600 660 3000 12000 1350 1.89 7.20 0.89 12.34 (二)电耗成本估算

装机容量约100KW,每天电耗2400度,按0.7元/度计,每天处理铁精矿原料150吨,则每吨耗电成本为:

2400度×0.7元/度÷150吨 = 11.2元/吨 (三)人工工资

定员为9人,按4万元/(年·人),每年5万吨铁精矿原料计,则每吨人工成本为:

9人×4万元/人÷5万吨 = 7.2元/吨 (四)备品备件消耗估算:5元/吨 (五)其它:5元/吨 (六)选矿加工总成本

选矿加工总成本为上述五项总和: 12.34 + 11.2 + 7.2 + 5 + 5 = 40.74(元/吨)

(七)原料成本:按11月份50%左右的铁精矿价格为:255元/吨 (八)铁精矿价值

按11月份60%的铁精矿价格为705元/吨,因含硫超标(2%<S<4%)降低一档价格为605元/吨,则每吨铁精矿原料的产值为:

605元/吨×0.693% = 419.26元/吨

(九)车间利润

a. 每吨铁精矿原料通过浮选后增加产值为:

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419.26-40.74-255 = 123.52(元/吨)

b. 年增加利润为:123.52元/吨×5万吨/年 = 617.6 万元/年 2.13 脱硫探索性试验

通过反浮选后得到的槽内产物一般含硫2%多,试验中在浮脉石的同时添加硫酸铜和黄药等,槽内产物含硫没有什么改变,因此要降硫,脱硫作业应该是一个单独系统。

试验中考虑了反浮选前和反浮选后进行浮选脱硫探索,所不同的是反浮选后进行浮选脱硫因矿浆碱度高,用弱磁选后精矿进行浮选脱硫。

试验流程及药剂用量见图2–14,试验结果见表2–14。

给 矿 10% 2% 1% 1%:1% 硫酸 7kg/t 硫化钠 100g/t 硫酸铜 100g/t 丁黄+丁黑 各 50g/t 0.5L槽 硫化钠 50g/t 硫酸铜 50g/t 丁黄+丁黑 各50g/t 硫 精 槽 内

图2–14 脱硫试验流程及药剂用量

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脱硫试验结果 表2–14

序号 产物名 1 2 硫 精 槽 内 累 计 硫 精 槽 内 累 计 重量, g 10.5 158.8 169.3 18.1 193.0 211.1 8.57 91.43 产率, % 6.20 93.80 品位, S % 8.74 1.52 1.97 12.36 1.65 2.57 收率, % 27.55 72.45 41.26 58.74 反浮选后 备 注 反浮选前 从表2–14可以看出,通过脱硫可以降低铁精矿含硫量,但效果不甚理想,有待于进一步探索。

3. 试验结语

(1)公司多金属系统中磁铁矿嵌布粒度细,用搅拌磨磨至一定的细度后通过反浮选脉石可以提高铁精矿的品位;当给矿的铁精矿达到49.5%时,通过反浮选后,闭路试验的精矿品位可以达到60.59%以上,产率69.31%,回收率84.44%。经过初步经济效益估算,公司现年产铁精矿5万余吨,1吨铁精矿可增加效益123.52元,年可增加效益617.6万元,经济效益显著。采用合适的流程选择浮选中矿合适的处理方法,既能提高回收率,又将铁精矿的品位提高到61%以上,经济效益将更加可观。

(2)本次试验采用DF作调整剂和抑制剂,氯化钙作活化剂,OS-2作捕收剂,流程和药剂简单,效果良好,指标稳定;此外,用腐植酸铵(钠)作抑制剂也可以获得良好指标,但腐植酸盐用量较大(2kg/t),

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且溶解时有沉淀物或分层,给生产中的使用可能带来不稳定的因素。

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