600MW超临界机组锅炉事故处理(5)

2019-02-26 10:11

处理:

1、立即解除机组协调,燃料主控。手动调节 煤量至180T左右,控制负荷正常。通知助手调节减温水保持主再热汽温正常。通知热工人员。 2、解除给水焓控,手动增加给水量(250T左右),调节中间点温度正常。

3、全面检查锅炉燃烧稳定,各参数正常。副操:全面检查监视机侧电气侧各参数,注意控制主再热气温正常。

4、排查故障磨煤机:分别解除给煤机自动,逐台给煤机进行增减,观察总煤量的变化。 5、排查完毕,通知热工进行处理。

6、根据检修要求停止故障磨,启动备用磨。

主要问题:大屏参数均超限。煤多水相对变少,汽温长的快。 处理关键点:解煤主控稳定煤,解水控调汽温,排查给煤机。

5、煤发热量变化(煤质变坏)

负荷下降:1、599-593;主再567/562,压力24.2-23.1;再热汽出口温度低报警。四个重要参数全变。

2、总煤量增加244.1T;负压:-0.114-0.062因为煤量变化的缘故。引:213/214。总风91.0%。 处理:1)、判断煤质变差,严密监视锅炉燃烧情况,做好投油准备,防止燃烧恶化。汇报值长。 2)、注意炉膛负压和火检情况;副操控制主再热蒸汽参数稳定,稳定机组运行。 3)、调节BTU,增加煤量,维持负荷稳定。向小的方向调整。 4)、煤量继续增加,磨煤机出力过大,解除锅炉主控,煤主控,稳定煤量。 5)、检查焓控自动调节正常,中间点温度合适,主再热汽温正常,否则切至手动调节。 6)、汇报值长,通知燃料加强配煤、通知化学化验煤质。根据煤质情况进行燃烧调整。 7)、准备启动备用磨带负荷。 8)、副操:对机侧及电气侧进行全面检查并汇报。 9)、严密监视各台磨煤机运行情况,防止磨煤机过出力。 10)、调节主再热气温正常。中间点温度正常。检查负压氧量吸、送风机正常。加强锅炉配风,调节燃烧器一二风旋转强度,保持燃烧完全稳定。 11)、检查一次风机运行正常,一次风量、磨风量正常,磨出口温度正常。 12)、派巡检就地观火,看是否稳定,是否有结焦现象;检查渣量情况,及燃烬情况。

主要问题:煤量过多。

处理关键点:注意燃烧-调整BTU加煤-解除煤主控保持最大煤量-调节中间点温度-启动备用磨带负荷。

煤质变好:

1、大屏:601 572.9 570 24.7。全长。

2、煤量 225-211。下降。吸风机电流降210/209。 3、中间点温度长。28度。 处理:1)、判断煤质变好,发热量突升,偏离设计值,注意锅炉燃烧情况,做好投油准备,防止燃烧恶化。汇报值长。 2)、注意炉膛负压和火检情况;副操控制主再热蒸汽参数稳定,稳定机组运行。 3)、调节BTU,降低煤量,维持负荷稳定。向大的方向调整。 4)、负荷汽压继续增长,解除锅炉主控,煤主控,手动降低煤量。 5)、检查焓控自动调节正常,自动修改煤水比正常,中间点温度合适(回头),主再热汽温正常,否则切至手动调节。 6)、汇报值长,通知燃料加强配煤、通知化学化验煤质。根据煤质情况进行燃烧调整。 7)、副操:对机侧及电气侧进行全面检查并汇报。 8)、严密监视各台磨煤机运行情况,保持磨煤机各参数在正常范围内。 9)、调节主再热气温正常。中间点温度正常。检查负压氧量吸、送风机正常。加强锅炉配风,

适当降低磨一次风量,增大二次风量,调整燃烧器旋转强度,保持燃烧完全稳定。 10)、检查一次风机运行正常,一次风量、磨风量正常,磨出口温度正常。 11)、派巡检就地观火,看是否稳定,是否有结焦现象;检查渣量情况,及燃烬情况。

主要问题:负荷压力温度增长迅速。

处理关键点:注意燃烧-调整BTU减煤-解除煤主控减煤-调节中间点温度-燃烧调整。

6、风机失速。

现象:1、送风机失速:失速报警发出;炉膛压力低报警发出;失速风机电流下降至空载电流。 2、吸风机失速:失速报警发出。吸风机电流下降到空载电流,炉膛负压变正。 3、一次风机失速:失速报警。失速一风机电流下降到空载电流。 处理:发现风机失速:

1、副操:立即打掉F磨煤机,投A层油枪助燃。控制主再热汽温在正常范围内,稳定机组运行。汇报值长,通知检修,派小巡检就地检查。

2、主操:立即解除失速风机自动,关小失速侧风机动叶(静叶),消除失速。

3、副操:F磨打掉,风门当板动作正常。检查RB动作正常,解除RB,负荷降至360MW。关闭F磨对应的二次风门。

4、主操:解除正常风机自动,适当降低正常风机出力。失速风机失速报警消失,出力正常。调节炉膛负压正常、氧量正常,磨一次风量正常。全面检查炉侧风烟系统,派助手就地检查风机运行情况,排查失速的原因,投入空预器吹灰,受热面吹灰,减少风烟系统阻力。 5、助手:全面检查机侧。电气侧各参数;机侧检查:电气侧检查。

6、机组运行稳定。根据风机出力情况,接带负荷,通知检修处理失速风机,处理期间,严密监视失速风机运行情况。

漏风:

二次风漏风:

现象:1、负压向正的方向发展-0.1114---0.049。2、引风机电流:222/217,64/67%;送电流82-85,A/B侧同时增加。同步增大漏风侧引风机电流偏高;特征参数:3、排烟温度漏风侧排烟温度下降:129-119。4、漏风侧二次风热风温度增长20度左右。另外一侧下降。5、氧量下降。

一次风漏风:

现象:1、负压向正的方向发展-0.1114---0.065。2、引风机电流:218/216,64/67%;一次风机电流144-165,开度90%,A/B侧同时增加。同步增大漏风侧引风机电流偏高;特征参数:3、排烟温度漏风侧排烟温度下降:129-119。4、漏风侧一次风热风温度增长50度左右。另外一侧下降。5、一次风母管压力下降至9.1KPa。 处理:

1、判断漏风,派巡检就地检查确认、通知检修到场,检查调整空预器密封间隙。

2、检查吸送风机一次风机运行情况,严防超出力。降低机组负荷,保持负压、氧量、一次风压在正常范围内。

3、严密监视空预器运行情况,排烟温度,排烟温度低,为防止低温腐蚀,适当开启再循环门。

煤水比失调:

煤多水少:负荷压力下降,温度上升。焓控给水流量指示偏低。

处理:1、立即解除锅炉主控、煤主控,降低燃料量至正常。 2、副操:用减温水控制好主再热参数。

3、解除给水焓控,增加给水流量,控制中间点温度正常。 4、通知热工人员处理焓控自动失灵,造成煤水比失调的原因。

5、焓控、煤主控切至手动,严密监视给水泵、磨煤机运行情况,保持运行稳定。 6、机组参数稳定,全面检查机炉电各设备参数运行正常。

煤少水多:

负荷压力上升,温度下降。焓控给水流量指示偏高1900T左右。 处理:1、立即解除锅炉主控、煤主控,增加燃料量至正常。 2、副操:用减温水控制好主再热参数。

3、解除给水焓控,减少给水流量,控制中间点温度正常。 4、通知热工人员处理焓控自动失灵,造成煤水比失调的原因。

5、焓控、煤主控切至手动,严密监视给水泵、磨煤机运行情况,保持运行稳定。 机组参数稳定,全面检查机炉电各设备参数运行正常。

磨煤机风量指示不准:

现象:1、负荷不变。磨煤机风量指示99.9;2、热风门关小(控制风量),冷风门调整;3、磨出口温度下降。4、如长时间未发现则因火检低跳闸。

处理:1、发现磨煤机风量异常升高,但热风门关小,出口温度下降,判断为磨煤机风量指示不准;派巡检就地检查仪表管及测量装置,通知热工处理。

2、立即解除磨煤机冷热风门自动,解除给煤机自动,稳定给煤量,参考磨出口温度、差压、电流等参数及其他磨煤机冷热风门的开度,手动调节磨煤机风量,控制考磨出口温度、差压、电流在正常范围内。

3、严密监视A磨的运行情况,全面检查炉侧各设备、参数正常。

减温水电动总门关闭:

现象:1、负荷上升,汽温上升迅速,主汽压力上升但不大,总煤量基本不变;和煤质变好相似。 2、减温水总门红闪。

处理:1、检查发现负荷上升,汽温上升迅速,立即检查减温水系统,发现减温水总门自动关闭,立即手动开启无效,派巡检就地检查操作。汇报值长,通知检修处理。

2、立即手动跳闸F、D磨,降低机组负荷,副操:立即解除焓控自动,手动增加给水量,降低中间点温度,控制主再热汽温正常。

3、F、D磨打掉,检查RB动作正常,目标负荷压力正常。副操:投入A层油枪助燃,检查锅炉燃烧稳定。检查F、D磨各风门档板关闭正常,关闭对应的二次风档板至25%。 4、严密监视主汽温上升情况,负荷下降,汽温开始回头;

5、副操:汇报F、D磨档板动作情况,对应的二次风门是否关小;检查机侧各参数,电气侧参数; 6、调节中间点温度正常,适当降低中间点温度,关小过热器侧烟气档板,适当减少总风量(减小氧量),检查各过热器各受热面壁温正常,不超限。

7、就地检查减温水总门自动关闭的原因,检查执行机构电源情况,通知检修处理。

9、吸送风机振动大跳闸:派巡检就地检查风机本体及轴承情况,检查润滑油冷却水是否正常,10、查看跳闸前趋势。通知检修检查。

11、吸送风机温度高跳闸:就地检查风机冷却水-油质-油位-就地测量或手模确认。通知检修处理。


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