高塘水电站蓄水安全鉴定资料工程质量自检报告(5)

2019-03-15 19:33

蓄水安全鉴定资料之二 工程质量自检报告

2、溢洪道混凝土施工采用P6012定型组合钢模板系统,软轴式振捣器振捣。拌和楼距浇筑仓面300m左右,预拌混凝土从拌和机出口运至仓面约20 min。

溢洪道混凝土配合比 表4.8

部 位 设计 抗渗 强度 等级 水泥品种 及标号 水 外加剂材料用量 坍落 级 砂率3FDN440 (Kg/m) 灰 度 (%) 配 比 掺率 掺量 水泥 砂 碎石 水 (mm) 溢流面、闸墩、泄 C20 S6 英德五羊425# 2 0.5 34 0.3% 1.020 340 638 1234 170 6~8 槽、边墙、鼻坎 进口导墙、护壁扭面 C20 S6 英德五羊425# 3 0.5 32 0.3% 0.930 310 619 1316 155 6~8 堰体内部回填砼 C15 S6 英德五羊425# 3 0.5 34 0.3% 0.774 258 676 1311 155 6~8 交通桥、启闭机架 C25 S8 英德五羊525# 2 0.5 34 0.3% 1.020 340 638 1234 170 6~8

3、溢洪道混凝土运输方法

进口段:混凝土水平运输从右岸拌和楼至右坝头,通过8t汽车运输。混凝土垂直运输利用门式机吊运入仓。

闸室段:因闸室段混凝土浇筑方量大,采用门式机直接吊运入仓。首先将门式机轨道安装在0-014~0+024桩号处。闸墩在堰体以下部位与堰体整体浇筑,闸墩高于堰体部分开浇筑,各墩之间均衡上升。

泄槽:泄槽左右边墙0+24~0+39m段混凝土浇筑利用门式机吊运,直接吊运入仓。0+39~0+69m段用门式机转运,再利用排架搭设流槽。混凝土通过吊罐卸至溜槽将混凝土斜溜入仓。0+69~0+130.25m段混凝土利用▽405公路,通过溜筒和溜槽相结合的办法入仓。0+130.25~0+145.875m段8t汽车通过▽380公路运输,再利用溜筒和手推车入仓。泄槽底板0+24~0+144m段通过▽405m和▽380公路运输,利用溜筒和手推车入仓。底板混凝土浇筑采用滑模施工。

挑流鼻坎:混凝土从右岸拌和站拌制, 8t自卸汽车通运输至溢洪道0+130处▽380m集料平台,由设在平台外边的溜筒溜至排架上的转料斗,再由人工手推车进仓。 4.3 施工过程概述

4.3.1坝体填筑施工控制性节点目标

1、大坝填筑开工:1997年12月25日;

2、坝体经济断面填筑完成(▽382m高程):1999年3月28日; 3、一期面板砼浇筑结束:1999年8月6日;

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4、大坝蓄水断面填筑完成 (▽400m高程):2001年3月18日; 5、二期面板砼浇筑结束:2001年8月31日;

6、大坝具备初期蓄水条件(▽400m高程以下):2001年1月15日; 4.3.2 溢洪道施工控制性节点目标

1、溢洪道基础开挖施工:1998年4月15日开始施工,99年12 月15 日完成溢洪道基础开挖任务。

2、溢洪道进口段混凝土:1999年2月24日开始,2001年6月5日完成。 3、溢洪道闸室段混凝土:99年9月7日,完工日期2001年 5月14日 4、溢洪道泄槽段混凝:99年8月16日,完工日期为2001年 7月28日 5、溢洪道鼻坎段混凝土:2001年48日开始浇筑,2001年9月9日完成施工。 4.4 施工过程中揭露的坝基、坝肩描述和评价 4.4.1 坝基

坝体▽330m以下桩号0-80上游两岸为强~弱风化,河床(F103)部位砂卵石已进行清理;0-80~0+40段基岩体多为灰色中粗粒花岗岩,弱风化;0+40m下游左岸开挖后岩石基础为强风化,右岸岩石为弱风化。左右岸▽330~▽350m高程岩性为灰白或肉红色中粒花岗岩,岩石呈强~弱风化,节理裂隙较发育,无大断层通过。左右岸▽350~▽350m高程岩石强风化,左岸C区局部为全风化,节理裂隙较发育,大部分顺节理面全风化,宽5~10cm不等,局部20~30cm,主要有两组,产状为①300/SW∠85°, ②60°/SE∠65°;右岸岩石弱风化、完整,节理裂隙较发育,主要有1组,产状为N/W∠85°。大坝▽370~▽390m高程基岩为灰白,基岩边坡为强全风化,岩石较完整。大坝▽390~▽423m高程基础岩石为灰白中粒花岗岩,强风化,局部全风化,节理裂隙发育,顺节理风化严重,无较大构造通过。

趾板地基开挖基面基本为弱风化~微风化。其中左岸趾板CD段为强风化,地质条件不能满足设计要求,97年5月6日设计作出修改,将CD段“X”线沿垂直坝轴线方向向上游移6m,相应为C1D1段。按设计修改方案进行处理,趾板基础坐落在弱风化基岩上。左岸趾板基础左ZB19中上部一条节理,左ZB21中上部一条节理,左ZB22中下部有三条节理,因风化严重,因此左ZB22中、下部的两条节理与节理之间的风化带一并刻槽处理。其刻槽深度为1m,宽度为两节理之间的宽度。右ZB16~19段地基下卧F100断层,断层可灌性较差,增加帷幕灌浆孔以使地基内形成较为可靠的帷幕。

坝基坝肩的稳定条件较好,趾板地基岩石强度可满足建坝要求,施工过程中,对

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分布在趾板地基处的强风化岩石、裂隙密集和通过趾板地基的断层(破碎带)均按设计要求采取了工程处理措施。 4.4.2 溢洪道基础

溢洪道进口段桩号0-10~进水口段岩性为灰白色花岗岩,岩石弱风化,节理裂隙发育,岩石较破碎,F100断层通过导墙基础,破碎带宽2.0~2.5m,充填全~强风化岩块及少量白色断层泥。发育有7~8条卸荷节理,顺节理面全风化5~20cm不等,节理面不平,连续性好,倾角20°~40°。F100断层破碎带中全强风化岩块及断层泥,按宽:深为1:1的比例清理深度2m,其它节理裂隙按宽:深为1:2的比例清深10~cm,建基面松动岩块彻底清除。

0-10~0+70段基础岩性为灰白色中粒花岗岩,节理裂隙发育,岩石为强风化下限,局部全风化,顺节理面风化严重。处理措施:①全风化继续清控50cm,②边坡上强风化以上部分按1:1削坡。

0+70~0+120段基础岩性为灰白色中粒花岗岩,岩石呈强~弱风化,节理裂隙发育,顺节理面风化严重,桩号0+071~0+075、0+096~0+100风化节理及断层斜切基础,进行刻槽处理。

0+120~0+183该段岩性大部分为肉红色中粗粒花岗岩,无较大断层通过,节理裂隙较不发育,岩石完整,呈弱~微风化。 4.5 实际施工情况

为确保水库蓄水目标按期实现,项目部精心组织、精心施工、科学管理、果断决策、狠抓落实,顺利通过了坝体填筑、面板砼浇筑两个施工高峰期,在建设单位、监理单位、设计单位密切协作下,完成了蓄水前准备工作。仅大坝填筑就投入大型施工机械50台套,高峰施工人数达800人。

根据施工进度要求及本工程设计特点,确定的大坝填筑施工关键路线为: ①坝基开挖→②坝体填筑→③坝体砂浆护面→④面板砼浇筑→⑤面板“SR”止水→⑥坝前铺盖回填→⑦大坝下闸蓄水。

大坝主体工程于1997年3月4日工程正式开工后,首先进行了坝基开挖及岸坡表土剥离,97年12月21日全部完成坝基开挖任务,并于1997年10月30日大坝开始浇筑第一块砼(趾板基础断层F103)。1997年12月25日大坝坝体开始填筑,至1999年3月28日坝体经济断面填筑至▽382m高程。1999年5月19日一期第一块面板(右MB3)开始浇筑,至1999年8月6日一期面板砼全部结束。▽382m高程以下一期面板砼施工

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结束后,及时进行趾板清理和面板表面止水施工。2001年7月20日开始二期面板浇筑,2001年8月31日完成。坝前铺盖于2000年2月4日开始填筑,2001 年9 月底全部结束。

4.5.1 实际施工强度

从1997年3月4日主体工程开工至2001年9月30日大坝备体初期蓄水条件,历时56个月,共1708天。截止2001年9月底,累计完成土石方明挖41.8万m3,石方填筑169.25万m3,石方洞挖600m3,砼浇筑4.42万m3,锚杆9349根,钢筋制安1288t,砌石完成1.06万m3,止水铜片制安2753m,帷幕灌浆15205.56m,固结灌浆3532.75m。施工期高峰强度为:石方明挖3.9万m3/月;堆石填筑8万m3/月;砼浇筑6000m3/月。

高塘电站土建工程虽然在2001年10月28日实现了下闸蓄水的目标,但施工过程中也经历了不少困难与挫折。由于高塘地区施工条件差,雨季持续时间长,对生产极为不利。据有关部门统计资料显示,在1997年当中雨天就有160多天,严重影响了基础清挖和坝体的前期填筑强度。根据高塘水电站1998年渡汛方案,抵抗50年一遇洪水大坝必须填筑到380m高程。因此,大坝临时渡汛断面到四月底共须填筑46万方。按施工进度计划安排,98年2月份填筑15万方,3月份填筑16万方,4月份填筑15万方。千里坑主石料场每月最多提供13万方的生产能力,为了解决上坝强度问题,决定在坝基下游200米,左岸山坡处开辟第二料场。98年3月9日凌晨3:30分左右,高塘电站迎来了98年第一场洪水,水位高出围堰约50~100cm左右,当时坝面高程为▽330m。在上午7:40分第二次洪峰来临,水位高出围堰约10cm,两次过水对大坝施工造成严重影响。因洪峰来势迅猛,水情预报工作做得不够,未能及时提供准确水情预报,坝面部分施工机械还未来的及撤离就被洪水淹没;趾板右ZB3混凝土浇筑中断,水泥被淹,混凝土施工排架被冲毁,手推车被冲走;抽水泵房全部淹没,经济断面的下游坡面被洪水冲刷掏空2~3m。由于受洪水造成一定的经济损失和工期影响,前阶段各种因素的共同影响下原计划防洪经济断面▽380高程难以实现。根据2月26日怀集防洪工作会议有关精神和3月9日洪水带来的影响提出▽340全断面渡汛方案,最后高塘指挥部、监理部和设计院确定为▽335高程的防洪渡汛方案意见。99年至2000年受资金影响较大,大部分时间处于半停工状态,2001年1月30日恢复正常资金供应。

在参建各方的共同努力下,项目部及调整计划、优化施工方案、精心组织、合理安排、加大人、机、料的投入,使曾损失的工期及时得到了换回,预计能满足2001年10月28日具备初期蓄水的要求。

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第五章 施工质量管理

5.1 质保体系及质量管理情况

广东省水电二局高塘水电站项目部质量管理程序严格按照“ISO9002”质量体系标准执行,以“质量创优人为本,顾客至上守承诺;精心施工严要求,过程控制讲科学”的质量方针指导施工,全面实施项目法施工管理。项目部在 99年5月18日按照ISO9002质量标准及工程局制订的《质量体系程序性文件》要求,结合项目工程特点,确定了“单元工程合格率100%;各单位工程(大坝、溢洪道)的分部工程优良率不低于50%,且重要分部工程项目质量确保优良”的总体质量管理目标,建立健全了质量管理组织机构(详见图4.1),编制《高塘工程项目质量计划》,将质量控制程序作了详细的描述,把质量体系的十九要素分配到各职能部门,各职能部门按照质量计划确定的职责和程序开展工作。在施工管理过程中,不断完善质量管理体系,通过强化质量教育,多层培养全员质量意识。施工生产实践证明,项目部在施工过程中,保证了工程质量,做到均衡生产,无质量事故发生。到2001年9月底止,大坝、溢洪道等蓄水安全有关的土建工程项目完成单元工程794个,合格794个,优良537个,优良率68 %。(各分部工程单元工程质量评定汇总表)。 5.2 质量保证措施

1、严把原材料质量关。水电站主体工程水泥、钢材、砂等由甲方提供,其它材料由项目部采购。对所使用的原材料要求必须具有有效的质保书和检测报告,并由项目部委托试验室按规范要求抽样检测合格后,方可放行使用,对于检测不合格原材料,仓管员必须标识隔离清楚,作降级或退货处理。

2、对施工过程进行全过程控制。每一个分部或单项工程开工前,技术部必须编写详细、可行的施工技术措施和质量控制标准及方法,经项目部审查,报监理工程师审批后,方可组织施工,并由质检部对实施情况进行监督。

3、为保证技术方案和质量要求能够层层落实到位,对特殊部位施工项目部严格按三级交底制度进行:设计院对项目部的技术交底、技术部和质检部对作业队的技术交底、各厂队负责人对作业面施工人员的技术交底,并做了相应完整的技术交底记录。

4、做好施工前的各项生产或工艺性试验,提供合理科学施工参数。

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