常投入,试验块在在线投入状态;
(2)检查主汽门、调门、中压主汽门、中压调门位置正常,反馈杆正常不松脱,弹簧在正常位置不偏斜卡涩,各油动机均正常不抖动,不渗漏,各蓄能器不渗漏;
(3)检查机组AST、OPC电磁阀、隔膜阀、空气引导阀等工作正常,AST、ASP、OPC等油压正常;
(4)检查各轴承油档处不漏,油管路正常不泄漏,油压正常、回油温度均正常,各瓦振动无异常;
(5)检查主油泵进出口油压应正常,各轴承油压正常; (6)检查汽机本体联接管路不漏汽;
(7)检查各轴封处不往外冒汽,低压轴封处无明显往内吸汽的声音; (8)检查发电机密封油压力正常; (9)检查机组盘车装置齿轮位置正常;
(10)检查低压缸四个角上的排汽温度正常,且无偏差;
(11)检查发电机四个角上的氢冷器出口冷风温度正常,偏差不大,发电机氢系统无明显泄漏声; (12)检查励磁机各风门正常关闭,检查励磁机冷风温度正常,热风温度在正常范围内;发电机、励磁机各部温度符合规定值,无异常发热现象。发电机、励磁机音响正常,无金属磨擦或撞击声,无异常振动现象。发电机、励磁机应清洁,无漏水、漏油等现象。检查励磁机无结露现象。
汽动给水泵组(12.6m部分):(7分)
(1)检查就地仪表柜上各油压、汽压、转速、真空等仪表正常投入,且读数在正常范围内(检查小机真空≥88.3KPa,安全油压在1.0~1.05MPa,小机排汽温度<135℃;);(单给3分)
(2)检查汽泵组周围所有的油压表、试验块、油管路不漏不渗,各保护和报警的压控正常投入,试验块在在线投入状态;
(3)检查高低压主汽门、调门位置正常,反馈杆正常不松脱,各油动机均正常不抖动,不渗漏;
(4) 检查各轴封处不往外冒汽,低压轴封处无明显往内吸汽的声音; (5)检查小机本体联接管路不漏汽;
(6)检查汽泵组各轴承油档处不漏,油管路正常不泄漏,油压正常、回油油流正常,回油温度均正常(回油温度<75℃),各瓦振动无异常(振动应小于0.076mm),盘车及联接油管路不泄漏;
(7)检查小机排汽温度正常;
(8)检查汽泵本体无漏水、漏汽现象;
(9)检查汽泵进出口压力正常,进出口管无泄漏现象,无振动现象; (10)检查汽泵机械密封无泄漏,回水窥视孔观察密封水回水正常,密封水管路无泄漏,检查汽泵密封水回水温度<90℃; (11)检查小机缸胀指示正常;
#2、#3高加、给水管路的检查项目(3分)
抽汽压力、温度正常范围,疏水水位正常,阀门开关方式正确,系统无外漏。
2006年发电部第一季度考试试题
(锅炉专业A卷)
一、填空题:(公共题:每题3分,共30分)
1.我厂空预器吹灰器布置在空预器烟气的(出口/冷端)侧, A、B空预器转子的运行转向是不一致的,其中B空预器转向从上往下看是(逆)时针,转子传热波纹片是从(二次风)侧区域进从(一次风)侧区域出。
2.炉膛负压控制过高,从炉膛和烟道不严密处漏入炉内冷空气愈大,其结果是造成(锅炉排烟热损失)和(引风机电耗)都增大,降低锅炉运行经济性,一般炉膛漏风系数每增加0.1~0.2排烟温度将升高3~8℃,锅炉效率降低0.2%~0.5%,所以运行中在保证炉膛不冒正压情况下,尽可能从运行可控角度降低(负压)运行。
3.炉膛最佳过量空气系数是指:(排烟损失)和(未燃烧损失)之和最小对应的空气系数:一般高负荷过量空气系数控制在1.1~1.2%,对应的锅炉氧量为(1.9~3.5%);炉内氧量变化是反映炉内燃烧状况好坏的第一眼睛,我厂炉内氧量表测点装设在(空预器烟气进口侧)位置。
4.目前一期#1~#4炉B炉水泵匀进行了辅助冷却循环泵技术改造,其中(#2~#4炉)又进行A炉水泵辅助冷却泵循环泵技术改造,机组低于(180)MW时可优化一台炉水泵运行。
5.我厂一期炉膛折焰角底部受热面管布置是(水冷壁管),二期是(水冷壁和过热器包覆管),所以折焰角吹灰时,其主汽温变化趋势会不一样。
6.锅炉尾部烟道发生二次燃烧最明显的特征是 (排烟温度异常偏高);冷炉升炉过程在油煤混烧和投等离子点火时要加强(空预器)吹灰。
7.当一次风机油站出口压力低于( 0.117 )Mpa时,应有两台油泵运行,低于( 0.05 ) Mpa时,风机跳闸。一次风机偶合器油压低于(0.03)Mpa,延时5S风机保护跳闸。 8.进行锅炉杂用汽母管暖管时和水压试验后进行泄压时,暖管和泄压速度不能过快,暖管前要(充分疏水 ),泄压速度要按规定进行泄压,否则均容易引起管道(水冲击和振动)。
9. 当发现油枪运行漏油时,应立即将(油枪退出并隔离 ),然后联系维护人员处理,并通知消防人员清理平台积油。
10.我厂现300MW锅炉风量低至<30%时,即低至( 366 )T/h时MFT动作,燃油母管压力低于(0.2 )Mpa,发OFT.
11.等离子点火满足条件:风压≥( 5)Kpa,冷却水进出口差压≥(0.15)Mpa. 11. 我厂一期炉膛压力低至(-2540)Pa,延时3S产生MFT动作;
12. 我厂一期汽包水位高>( 300)mm, 如负荷在150~220 MW时,延时 (45) 秒产生MFT。
二、问答题:(共70分)
1.写出一期现阶段完善后的锅炉定期工作内容?(公共)15分 答:周一: (1)油枪吹扫
(2)白班高负荷折焰角处长吹吹灰,晚班全面长吹和本班管辖短吹吹灰一次,空预器每班吹灰两次
(3)#1炉辅助风挡板、燃烧器摆角、磨折向挡板检查。 (4)火检风机倒换 周二:
(1)油枪吹扫。
(2)白班高负荷折焰角处长吹吹灰,晚班全面长吹和本班管辖短吹吹灰,空预器每班吹灰两次
(3)#2炉辅助风挡板、燃烧器摆角、磨折向挡板检查 (4)风机油泵倒换。 周三:
(1)油枪吹扫。
(2)白班高负荷折焰角处长吹吹灰,晚班全面长吹和本班管辖短吹吹灰,空预器每班吹灰两次
(3)#3炉辅助风挡板、燃烧器摆角、磨折向挡板检查 (4)炉辅机油箱放水。 周四:
(1)油枪吹扫。
(2)白班高负荷折焰角处长吹吹灰,晚班全面长吹和本班管辖短吹吹灰,空预器每班吹灰两次
(3)#4炉辅助风挡板、燃烧器摆角、磨折向挡板检查 (4)炉主要辅机测振、测温。
周五:
(1)油枪吹扫。
(2)白班高负荷折焰角处长吹吹灰,晚班全面长吹和本班管辖短吹吹灰,空预器每班吹灰两次
(3)#4炉辅助风挡板、燃烧器摆角、磨折向挡板检查 周六:
(1)油枪吹扫。
(2)白班高负荷折焰角处长吹吹灰,晚班全面长吹和本班管辖短吹吹灰,空预器每班吹灰两次
(3)#4炉辅助风挡板、燃烧器摆角、磨折向挡板检查 (4)磨密封风机倒换。 周日:
(1)油枪吹扫。
(2)白班高负荷折焰角处长吹吹灰,晚班全面长吹和本班管辖短吹吹灰,空预器每班吹灰两次
(3)#4炉辅助风挡板、燃烧器摆角、磨折向挡板检查
其它:每月1日、15日进行油枪及等离子试运、空压机及冷干机倒换
2.写出一期水冷壁、过热器的系统流程图?(公共)15分 见系统图。
3.锅炉结焦原因、危害及和运行预防措施?(值班员以上岗位)20分 答案要点: (1)原因分析:
在炉膛中心高温区域,有部分粉煤灰熔化成液态或呈软化状态,随着烟气的流动,温度逐渐降低,当接触到受热面时如果仍保持软化状态,则会粘结在受热面上形成积灰。由于灰的传热性很差,使得积灰的外表温度升高,且因为表面粗糙,更容易粘附软化状态的灰,从而在积灰的外表面上粘上一层软化的灰粒,形成第一层渣。如此发展下去,外表温度越来越高,结渣越来越厚,当渣的温度达到熔化温度时,就会流到邻近的受热面上,扩大了结焦的范围。因而,结焦的过程是一个自动加剧的过程。
形成结焦的条件是燃料中的灰分、较高的炉膛温度、较低的灰熔点。还有一些影响结焦的外部因素,比如:锅炉的负荷、火焰中心偏斜、锅炉风量及风与煤粉的混合程度等等。 锅炉负荷越高,炉膛中心温度越高,使得灰分的软化程度加剧,尤其是当火焰偏斜或燃烧器长期下摆或上摆,造成局部区域热负荷过高,使灰更容易在此处粘结。当炉内风量不足或燃料与空气混合不充分,会产生大量还原性气体,降低灰的熔点,使结焦加剧。开始结的焦比较疏松,如果吹灰不及时,随着壁温的升高,结焦将越来越严重。 (2)结焦的危害:
当水冷壁受热面上发生结焦时,会使并列管的吸热不均,造成管屏之间的热偏差增大,局部水冷壁管超温;由于炉膛出口烟温升高,还会引起过热器、再热器壁温升高,炉内结焦不均匀时,将造成过、再热器的严重热偏差;大块焦落下时可能砸坏管子或造成锅炉熄火;此外,受热面结焦将使排烟温度升高,排烟损失增大;喷燃器结焦会造成煤粉气流偏斜,使不完全燃烧损失增大,锅炉效率降低等等。结焦还增大了锅炉的通风阻力,增大风机电耗,严重的会限制锅炉出力。
(3)如何从调整的角度,尽量减少和预防结焦的发生:
a、保证适当的风煤比,即合理的氧量,避免炉内出现还原性气氛,提高煤粉的燃烬程度。
b、定期活动喷燃器摆角,高负荷时,要均匀分配各层热负荷,使炉膛温度均匀,避免局部区域的长期高温。
c、保持合理的燃料风开度,维持喷燃器出口的煤粉气流刚性,避免产生火焰偏斜,防止煤粉直接冲刷受热面墙壁产生的结焦和喷燃器出口的结焦。
d、定期有效地进行吹灰,减轻结焦的程度,防止形成大块的焦而影响锅炉安全。
4. 结合你所在的锅炉当班情况,总结近二个月的锅炉氧量优化燃烧存在的问题,为进一步优化燃烧,提高锅炉效率,提出你的建设意见?(值班员以上岗位)20分 答案要点:
(1)低氧燃烧的目的:
通过锅炉优化设计和运行优化配风,来降低锅炉过量空气系数,从而达到提高锅炉效率和降低NOx污染排放物为目的。 (2)低氧燃烧的利与弊:
由于锅炉风量的改变,对一些锅炉主要的参数都将产生影响,如:汽温的变化,风机负