神宁化工
空分车间2007-2013年度
安全事故汇编
审批:
编写:
二〇一四年一月
引 言
“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以明得失”,善于学习、总结是我们提高自身素质的有效捷径。事故教训是我们做好车间安全生产工作的宝贵财富,特别是我们身边或亲身经历的事故。收集了我车间自2007年度以来发生的各类安全事故30起,希望通过事故案例的学习,吸取事故教训,促使我们不断提高安全意识和生产操作技能,防止类似事故的再次发生,树立“任何事故都是可以避免的”安全生产理念。
一、8月17日空分压缩机跳车事故
一、事故经过
2007年8月17日上午十时,空分工段提出恢复汽机排气压力(PI9015)过高联锁,在投联锁时,因为未复位导致空压机排气压力过高跳车。
“停机复位”一般在空压机停机再次开车前复位,上次排气压力变送器出故障解除联锁后,排气压力达到联锁值,一直没有复位,导致了这次的跳车事故。
二、事故原因
1.操作人员在投联锁时,疏忽大意,对相关联锁条件没有进行详细确认。
2.操作人员没有按规定进行“联锁投运票”的填写,并且事先没有通知主管领导,并
得到审批。 三、 防范措施:
1.加强车间、班组级安全教育,不断增强车间员工的安全意识和责任心。 2.严格加强票证的管理,做到票证的完整性和规范性。
3.对投入∕解除联锁一定要做到两人以上,要有唱票人、监督人。
二、5月23日空分工段2#纯化器冲击事故
一、事故经过
2007年5月23日晚21时30分,空分工段CO2分析仪投用后,发现出2#纯化器空气中CO2含量超标。川空代表及车间人员共同分析,初步认为可能是再生不彻底,于是5月24日对2#纯化器进行高温活化再生,但CO2含量仍然超标。24日晚23:00分,由于3.8MPa工艺空气进E9601A/B前法兰泄漏严重,需更换垫片。借此机会对2#纯化器床层进行了检查,发现床层鼓包,决定于5月25日对纯化器内分子筛扒出,重新装填。
二、事故原因
1.床层鼓包系大量气流瞬间冲击造成。经过分析发现,2007年5月4日晚22时44分左右,空压机防喘振阀BV9002突然全开,调节开度无反馈值。操作人员联系调度通知仪表人员进行处理。 5月5日凌晨1时27分,防喘振阀BV9002突然全关,空压机排气压力从0.395MPa骤升至0.648MPa,操作人员紧急停车。此时纯化器运行状态为:1#充压,2#吸附。经过查阅历史趋势分析,此次事故是造成纯化器床层冲击的主要原因。
2.经过确认,空压机防喘振阀BV9002突然出现全关和全开现象,属于阀门定位器故障。现已更换,但仍有小幅度波动(1.5~2%)。
3.检修规章制度不健全,在现类似情况进行仪表检修时,没有明确的处理程序,无明确的检修任务书,及相关安全交底和书面具体检修要求。
4.仪表人员未按制度要求进行仪表巡检,未能及时发现调节阀反馈杆有问题。 三、防范措施
1.更换空压机防喘振阀BV9002的定位器(已更换);
2.如发现类似情况,操作人员应立即作停车处理,防止床层再次被冲击; 3.密切监控CO2分析仪AIA9203,并且与手动分析结果作对比, 发现异常情况,立即处理;
4.注意纯化器程控器运行程序,防止吸附剂床层被冲击;
5.防喘振阀BV9002增加一旁路,出现异常情况时,方便处理。
四、12月28日空压机跳车事故
一、事故经过
2007年12月28日,气化车间空压机在正常运行过程中突然发生跳车事件。经查是由于PIC-9952调节系统处于自动控制状态,PT-9952导压管微冻引起压力升高,导致PV-9952阀门关闭,造成空压机压力高联锁跳车。
二、事故原因
由于大风降温原有仪表箱质量较差,保温效果不好,造成表箱内仪表导压管轻微冻结,造成控制系统失真,引起空压机跳车。 三、防范措施
1.车间、班组加强定期巡检工作,不断增强车间员工的业务素质和责任心,加强仪表设备的防冻保温工作。
2.对水汽系统的测量仪表进行全面检查,对所有水汽系统的仪表增加电伴热系统。 3.全面检查仪表防冻保温系统,找出以前设计遗漏,根据工艺的需要,增加仪表电伴热系统。
4.对所有联锁系统和重要控制系统的仪表保温箱,在原有的基础上增加仪表电伴热系统。
5.对各表箱内加保温毡,提高表箱保温效果。 6.针对本次事故对各班组进行分析讲解,使每个员工都清晰的认识到仪表防冻保温的重要性。
五、空分增压机TI-9055温度高停车事故
一、事故经过
2008年3月25日仪表检修人员对空分工段增压机轴承温度传感器进行了更换,设备运行至4月1日时,增压机轴温度传感器温度误传,造成空分岗位操作人员紧急手动停车。 二、事故原因分析
1、温度传感器由于检修时接线接触不牢靠是事故发生的主要原因;
2、检修人员在更换轴温度传感器试机前未进行进一步的检查和确认,是事故发生的间接原因。 三、防范措施
1.加强管理,提高员工的安全防范意识及对大机组检修的责任意识;
2.检修工作要安排专人进行安装、接线,检修结束后要专人进行检查和确认; 3.责任落实到人,加强责任心,严格考核制度;
4.提高检修人员的业务技能,加强对被检修对象的认识程度。
六、空分蒸汽管廊FT9907仪表流量变送器损坏
一、事故经过
2008年7月13日12时10分,气化车间现场工艺巡检人员在巡检时发现271空分蒸汽管廊下仪表箱FT9007内冒蒸汽并有明火,工艺巡检人员及时将火扑灭,并将仪表根部阀门关闭,同时汇报调度室和仪表人员。仪表人员王鹏、值班人员朱建忠及时到现场,检查发现蒸汽由变送器接线口冒出,仪表蒸汽流量变送器起火损坏,仪表电缆线有1.2米起火损坏。 二、事故原因分析
1、变送器存在质量问题,膜盒击穿蒸汽进入电气元件是事故发生的直接原因。 2、仪表人员在开车投用仪表时未进行跟踪检查,是事故发生的次要原因。 三、防范措施
1、加强设备的入厂检查、检验,把好质量验收关。
2、加强对投用设备的巡检,对可能出现的问题制定有针对性的防范措施 。
七、12.7增压机平衡气回路切换误操作事故
一、事故经过
2008年12月7日凌晨,空分增压机试车完毕,8:20分空分工段接调度通知停运271空压机组,机组主操王磊、徐丽丽开始降低机组负荷做停机准备。8:40分增压机末级压力降至4.0MPa,中控主操姜金豆通知现场祁卫保、佟亮亮停运冷冻水泵P-9102。8:45分增压机末级压力降至3.2MPa,代理班长路力民通知操作工祁卫保切换增压机平衡气回路,因祁卫保在水冷塔处尚有工作未完成,故让佟亮亮先行处理。佟亮亮到达工作地点后未与中控联系直接操作。在平衡气回路阀未完全打开的情况下,将放空阀关闭。导致增压机主推力轴承TIA9055/TIA9056温度迅速升高,8:48分中控机组主操王磊发现增压机主推力轴承TI9055/TI9056温度从76℃升至112℃,位移ZISA9005/ ZISA9006从-0.37㎜至-0.56㎜立即对机组进行了紧急停车处理。 二、事故原因分析
1.空分现场操作工祁卫保指派未取得上岗证员工佟亮亮,在无人熟练人员监护和指导的情况下,操作平衡气回路的切换工作,致使增压机主推力轴承温度迅速上涨,是本次事故的直接原因;
2.在学习期间尚未取得上岗证的员工佟亮亮,在无熟练人员的监护指导下进行增压机平衡器回路的切换操作,操作经验不足,反事故能力差也是本次事故的直接原因; 3.代理班长路力民对现场下达操作指令不明确,交底不清楚,是此次事故的间接原因;
4.气化车间空分工段技术员张彤辉,对员工安全技能培训教育不够, 是此次事故的间接原因。
三、防范措施:
1、在今后的生产操作中,对于影响到装置安全运行的重要操作,班长、主操必须严格按照规程、程序进行操作;
2、加强对班组及班长的培训、管理,特别强调中控人员与现场操作人员的沟通、反馈的重要性,强调班长所要履行的职责及发作用;
3、严格执行厂规章制度,严禁未取得作业证人员独立上岗操作;
4、对班组人员进行有针对性的培训,尤其是对操作所要涉及的相关影响要有预判性;对出现事故的应急操作进行详细的学习、讨论,并且组织进行模拟演练;加强现场的模拟操作培训,增强员工的实际操作技能;
5.增压机推力轴承温度TI9055/TI9056/TI9057(由于轴承温度高,改为120℃)三选二连锁值恢复到原设计的115℃。
八、BV9006控制阀全开事故
一、事故经过
2008年11月21日上午,水汽车间巡检人员在现场巡检时发现PT-9010压力变送器引压管三通活节处有漏点。汇报车间后安排处理,办理好安全检修作业票,14:00时经工艺技术人员和操作人员确认交出后,将PF-9010根部阀门关闭并经工艺人员确认,在14时30分对漏点进行处理,在处理漏点过程中,工艺操作人员发现BV-9006控制阀全开,操作失灵,仪表检修人员迅速将漏点处理完成后,迅速将PT-9010投用,BV-9006控制阀恢复正常。本次事故造成气化炉降负荷生产2.8小时。 二、事故原因分析
1、工艺技术人员、操作人员对PT-9010参与控制阀的运算不清除,对设备认识不清就将仪