经过调查分析确认,这起事故是一起严重违章指挥和违章作业所造成的人为的责任事故,造成一人死亡,具体原因有两个方面:
1、严重违章指挥,违章作业,违反劳动纪律,表现在以下几点:
1)班长刘某安全思想不牢,违章指挥,安排无证人员和借用人员但任信号工作。
2)一水平信号杨某严重违章作业,带人对罐,既不与信号联系,又不采取相应措施,而将主罐中二人遗忘,因玩忽职守造成的坠人事故。
3)二水平信号候某工作失职,在岗位上即不听井筒声音,也不监视井筒情况,而在岗位睡觉,没有避免事故的发生。
4)平台信号工左某工作失职,罐在运行中脱离平台信号岗位,对罐笼运行监护不够。 2、各项规章制度执行不严,管理混乱造成的,表现有以下几点:
1)提升一队领导对安全生产工作不重视,安全工作抓得不实,规章制度执行不严,劳动纪律松驰,管理混乱。
2)工作不到位,工作秩序乱,对职工安全教育上培训不够。
3)动力科领导对副井安全生产重视不够,从三水平移交以后,总认为岩石不多,升降人员少,没什么大问题,平时强调提人的安全工作,但抓得不实,对规章制度的执行检查不够,对干部、职工安全思想教育,劳动纪律教育及安全培训不够,造成干部违章指挥,工人违章作业,纪律松驰,管理混乱。 三、预防措施:
1、副井对罐信号必须清除罐笼内人员,严禁带人对罐,严禁罐笼岩石位臵升降人员,信号必须坚守岗位,必须监视罐的运行状况,罐到翻转位臵停稳后,平台信号方可上矸石仓。
2、完善各种规章制度,加强对规章制度执行的检查,组织青岗员和群检员对付井、瓣井提人秩序的维护,重点抓好提人安全。
3、副井对罐,提岩前由班长负责,将平台,一、二、水平南北大门锁牢,严禁任何人员接近井口,运班工不得乘岩位臵升降。
4、对罐和提人时班长必须现场指挥和监护。队领导必须坚持每天有一人上岗对设备质量和岗位状况进行检查。
兴安矿新井2.25M绞车信号工坠井死亡事故
一、案例(1989年2月7日早7点30分)
1989年2月7日新一班,朱某负责新井2.25米绞车井下二水平信号工作,7点30分朱守林向井上平台通电话,问大班信号工来了吗?按交接班管理制度大班是7点45分在井下接班,平台信号工齐
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某回答说:“刚来“。朱某说:“我把罐打上去”,这时有四个人上罐,他们看见朱某站在信号房门外打点后急忙往罐笼里跑,跑到栅栏门前便摔倒,上身跌倒在罐笼里,下身在罐笼外,此时罐笼已起动,罐笼运行到二层时,朱某的头部被卡,造成朱某坠井死亡。 二、原因分析:
1、这起事故纯属信号工本人违章造成的,信号工朱某严重违反操作规程,违反交接班制度,违反劳动纪律。
2、队领导对职工教育不够使安全第一思想在职工心中没有扎根。 三、防范措施:
1、落实各工种岗位责任制,加强劳动纪律。
2、加强职工安全思想教育 ,使安全第一思想在职工心中牢牢扎根。 3、科队干部加强各岗位检查和抽查。
富力矿折返二钢带机“3.6”断带事故
一、案例(2007年3月6日12时40分)
2007年3月6日8时,为配合上级领导到富力煤矿检查指导工作,折返二钢带机人速运转升降
人员,但矿井生产正常进行,井下煤仓均已装满。为了确保煤炭正常提升、完成当班提升任务,遂决定调整给煤机行程加大钢带机运煤量,12时20分开始运煤,运转大约20分钟时,钢带机司机发现驱动轮有异响,立即采取紧急制动,发现驱动轮继续转动,没有停止迹象,立即向科队有关领导进行汇报,汇报中钢带机停止了运转。事后现场勘查,钢带机皮带断裂,钢带机尾堆积了40米左右的皮带,钢带机1号驱动轮的止退螺母退出,差速器伞齿脱离啮合。影响生产32小时。 二、原因分析:
1、机械设备超负荷运行,造成1号驱动轮上的止退螺母自行退出,驱动轮侧伞齿轮与差速器伞齿轮脱离啮合,造成断带事故。
2、干部严重违章指挥、工人违章作业,安全意识淡薄,重生产轻安全的错误思想严重,导致事故发生。
三、防范措施:
1、认真贯彻“安全第一”的思想方针,牢固树立不安全不生产的意识,把安全生产放在一切工作的首位,建立健全安全生产责任制。
2、主运设备必须按设计能力使用,杜绝超负荷运转。
3、对照《安全规程》及《完好标准》对钢带机进行了一次全面隐患排查。
4、落实岗位责任制,加强大型设备巡回检查及维修工作,认真按日检、月检、年检规划执行,确保设备安全运转。
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