肝素钠注射液生产车间设计报告(4)

2019-08-30 17:04

4、氧化条件

H2O2用量2/% pH8.5,温度25~27℃,时间15h。 5、沉淀

将氧化液调pH6.5,加人等量的95%乙醇沉淀。抽出上清液得沉淀物,将沉淀物慢慢加无水酒精或丙酮中脱水。 6、干燥

55℃,真空干燥3小时以上即得精品。将精品与注射液按照国家药典规定装支、每支12500单位/2ml、包装。

采用酶解结合过氧化氢一次氧化的肝素钠精制工艺,产品较白,且效价和效价回收率均高于二次氧化方法,效价达150U/mg以上,效价回收率达95 %以上

二、补充:注射用水生产工艺流程:

自来水---两个活性炭塔(祛除泥沙、浮游生物)---反渗透装置(祛除一些大分子物质)---离子交换住(阴离子柱、阳离子柱、中性柱、祛除金属离子)---蒸馏塔(126度蒸馏)---冷却塔(冷却到100度)---储液罐(备用)

5.4酶解法与盐解法比较

本方案采用酶解清洁生产工艺替代原工艺生产肝素钠粗品,在反应工序中,加人复合蛋白酶生物催化剂,缩短反应时间1小时,提高从肠粘膜中提取肝素钠粗品的转化率约巧%,减少了原料中有机物的排放。在过滤工段使用了舰形过滤器替代了原生产工艺采用涤纶布过滤,该过滤装置专门为提取肝素钠分离液中的蛋白质设计,不耗电,过滤速度快,分离液澄清,为肝素钠离子交换排除了干扰,使产品质量有了明显的提高,削减了排放废水的有机物污染负荷,降低了废水的处理难度。在酶解工艺生产过程中,离子交换、洗涤、洗脱工序都在密封储罐及管道中进行,树脂不用投进取出,大大延长树脂的使用寿命,操作方便,减轻了工人劳动强度,避免了原辅材料的跑、冒、滴、漏,改善了车间生产环境,缩短了肝素钠粗品生产周期,从投料到成品肝素钠只用16小时,提高了生产效率。

5.5车间设备布局及重要设备 见附图1-7

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第六章 环境保护

由于所使用的各种化学溶剂会污染环境,我们所采用肝素的精制技术可降低资源消耗,同时也会建立一套三废治理机制,确保各项指标达标。 该厂 通 过 肝素钠粗品清洁生产方案的实施,提高了该企业的整体素质,完善了企业管理制度,改进了生产工艺技术,提高了产品质量,减少了废水排放。这些清洁生产方案使得该厂单位产品水耗、单位产品原料消耗、单位产品废水产生量以及肝素钠产品的质量都已达到国内先进水平,实现了节能、降耗、减污、增效的清洁生产效果,取得了明显的经济、环境和社会效益。 6.1污染防治措施可行性分析 一.废水处理可行性分析

拟建项目废水包括冲洗水和生活污水,经现有污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》表4中三级标准后进入中科成污水净化有限公司处理,处理后排海,分析可知该废水处理途径是可行的。 二.绿化和降噪设计分析

可有效阻隔噪声的传播,同时在厂界植树,不仅美化环境,还可进一步降噪,经济合理,可以保证厂界达标。

6.2 措施

(1)生产中加强管理与设备维护,减少工艺生产的不正常率。 (2)加强污水处理厂的管理维护工作,减少运行的不正常率。 (3)生产固废应及时外运,避免在厂内过量堆存。

(4)对主厂房采取隔声措施,对车间内的水泵等设备采取消声、减振、隔声等措施,并对管道、阀门等采取相应措施。

6.3 建议

(1)厂内做好车间地面防渗、污水管道的防渗工作。

(2)加强现场操作管理,加强设备保养,杜绝跑、冒、滴、漏现象。 (3)在保证产品质量的前提下,进一步降低蒸汽耗量,节约用水。 (4)在现有机构的基础上,加强环境监测和管理机构,增设相应的监测仪

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第七章 企业组织、劳动定员

7.1劳动定员

行政管理部门4人,其中包括厂长1人,副厂长2人,车间主任5人 工程技术:2人 财务管理:2人 生产车间:

酶解和吸附岗位操作过程(4人) 洗脱和沉淀岗位操作规程(8人)

脱水、干燥、包装、保管岗位操作规程(4人) 动力车间: 变电所1人 锅炉房1人 水泵房1人 辅助车间:

原材料,辅料,燃料采购4人: 仓储管理2人 试剂调配4人 中控室2人 维修间2人 厂内运输3人 污水处理站3人

7.2企业组织形式

由于此项目为在现有企业架构下扩建产能,所以基本的企业组织机构不变。即采用原有的企业董事会、中层经营管理部门和现场车间管理等三个层次不变,在新扩建的生产线新设一个新的车间,任命新的车间主任,将该车间纳入到现有的管理体系,具体为由生产部直接管理该车间日常生产事务即可。

7.3企业薪酬制度

(1)该车间主任为管理人员,采用原薪酬体系中的管理岗人员薪酬,为

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月薪+月奖金,根据实际生产管理情况每月进行考核;

(2)对于一线生产工人,为了调动工作积极性,增加劳动效率,采用计件制报酬,预计每人月工资为2500元,每月工作22天,日工资为114元,每天8小时工作时间,折算到每件为0.22元,故额定薪酬为每件零件每道工序完成后该工人即可获得0.22元报酬。

(3)其余该车间辅助人员采采用月薪+生产奖励制度。 7.4人员培训计划及费用估算

(1)一线生产工人中17人由其余车间抽调,17人由社会招聘,抽调工人基本只需简单岗前培训即可,培训费用为0;新招人员需要基本的生产技能培训及安全生产知识培训,再由抽调过来的老工人带岗即可,基本生产技能培训约需时7天,由专门的培训部负责,费用约为700元/人,安全知识培训由安保部门负责,需时0.5天,费用总计1000元,老工人带岗20天,每天费用20元,计400元/人。总计生产工人培训费35700元;

(2)新招聘仓库物流人员2人,基本的生产技能培训、安全生产知识培训及物流系统培训;基本生产技能培训约需时7天,由专门的培训部负责,费用约为700元/人,安全知识培训由安保部门负责,需时0.5天,费用总计1000元,物流系统培训5天,由生产部组织,费用计500元/人。总计物流人员培训费4400元。 第八章 投资估算(大致)

8.1投资估算 工业用地:

60000/1666.66667 = 35.999999928=36亩 36*100万=3600万 基建费:5000万, 流动资金:4000万, 设备采购:8000万,

原料采购及年水电费12000万,

年产值:4.9元/支*10000万=49000万 (按每支12500单位/2ml) 年盈利49000万—(3600万+5000万+4000万+8000万+12000万)

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= 16.4亿(税收及工资开销未扣除)

第九章 经济效益分析

生产线建成投产后,所以自投产后一年不到的时间即可做到成本回收,回收期短,同时价格也在不断攀升。从社会角度分析产品于市场的投放将有助于医疗、保健等行业的进一步发展,进而惠及全民。 9.1 生产工艺分析

该厂实施肝素钠清洁生产工艺后, 提高了肠粘膜原料的使用率,减少了半成品肠衣加工废水排放。在生产中,增添了无离子水处理装置,对生产用水进行净化处理,排除水中阴阳离子的干扰肝素钠的提取,有效解决了原工艺使用常水生产肝素钠造成产品质量不稳定的问题,提高了肝素钠粗品的质量。以每天加工500根猪小肠为例,酶解工艺可得2.5亿U单位肝素钠粗品,而原工艺只有l.56 U单位肝素钠粗品,产率得到了提高,产品的质量得到了改善. 9.2 资源能源利用分析

在酶解清洁生产工艺生产过程中,母液浓缩工段使用超薄浓缩器(分子筛)将洗脱溶液浓缩至四分之一,节约了大量的乙醇用量,被筛弃的四分之三盐溶液可配制成洗涤溶液再重复投人使用,大大地节省了肠衣盐的用量。在乙醇回收工序,对原乙醇回收装置进行了进一步的改进,采用盘管加温,并配备了立式大面积冷凝器,提高乙醇回收的浓度及回收率,减少乙醇挥发损失,节省了蒸汽及乙醇用量。该企业在实施清洁生产前,原工艺生产每亿U单位肝素钠粗品所需肠衣盐用量995公斤,99%乙醇用量128公斤,蒸汽用量0.76吨,生产工艺用水20吨,而实施酶解工艺后生产每亿U单位肝素钠粗品仅需肠衣盐390公斤,99%乙醇40公斤,蒸汽0.31吨,生产工艺用水13吨,分别减少用量605公斤、88公斤、0.45吨、7吨,提高了原料的使用率,降低了废物排放量,削减了生产成本,为企业带来了可观的经济效益。

9.3 废弃物的产生及综合利用分析

在实 施 清 洁生产过程中,首先将原半成品肠衣加工中的冲洗水一并作为原料液投人到生产中,消除了原半成品肠衣加工废水的排放,年减少了半成品肠衣生产废水排放,间接降低了废水的处理成本。在生产过程中产生的间接冷却水经冷却后全部循环利用,仅有吸附和洗涤工序产生废水,大大减少了生产废水排放量

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