生产 实习日志 岗位: 产品性质 日期: 2015.11.17 实 习 内 容 今天我们学习了常压和催化裂化产品的性质。 1、常压装置所属油品的闪点、自燃点 油品名称 闪点/℃ 自燃点/℃ 原油 -20-100 380-530 汽油 -58-10 溶剂油 33-42 轻柴油 50-90 255-530 233-510 350-380 重柴油 65-120 300-330 常底渣油 180-200 280-350 2、车间空气中几种有毒气体含量规定 名称 化学式 规定 一氧化碳 CO ≯0.03mg/L 硫化氢 瓦斯 H2S <0.01mg/L <0.3mg/L <0.03mg/L 氨气 NH3 汽油蒸汽 <0.035mg/L 二氧化硫 SO2 <0.015mg/L 3、装置油品自燃点、闪点 油品名称 原料油 轻柴油 重柴油 干气 汽油 自燃点/℃ 约300 350-380 300-330 650-750 510-530 闪点/℃ 签 名: 年 月 日 — 60-90 >120 — 23 20
生产 实习日志 岗位: 汽油加氢,醚化岗位 日期: 2015.11.18 一、预加氢部分 催化裂化汽油由催化装置进入本装置过滤器(SR-12101)后进入原料缓冲罐(D-12101),经催化汽油泵(P-12101A,B)升压。经预加氢进料换热器(E12101A,B)与预加热氢产物换热后,与循环氢混合后,进入选择加氢反应器(R12101),加氢产物经预热加氢产物换热器(E12103)与预热加氢产物换热后,再经重镏分加氢产物换热器(E10102)与重镏分加氢产物换热后,进入预加氢脱活性硫反应器(R12102),加氢产物经预热加氢产物换热器(E12103)换热及进料换热器(E12101A,B)后进入热高压分离器(D12102),进行气液分离。 二、汽油切割部分 热高分气经热高分气空冷器(EC12101)及热高分气水冷器(E12104)冷凝冷却后,进入轻油冷高分(D12103)进行气液分离。同时热高分气空冷器(EC12101)进行注水防止铵盐结晶。冷高分油经冷高分油/重馏分油进实 习 内 加氢换热器(E12201)换热后与热高分油,进入汽油切割塔(C12201),塔顶油气经汽油切割塔顶冷器(EC12201)及汽油切割塔顶水冷器(E12202)冷却后,进入汽油切割塔顶回流罐(D12201),不凝气送催化装置回收,酸容 性水送至注水气提装置。冷凝油经汽油切割塔顶回流泵(P12201A,B)升压,一部分作为塔顶回流,一步跟进入碱洗沉降器罐(D12501)碱洗、水洗沉降分离罐(D12502)水洗后最为醚化原料送入醚化单元。 签 名: 年 月 日 21
生产 实习日志 岗位: 考试 日期: 2015.11.19 今天在厂子的最后一天,老师对我这三周的学习进行了考核,主要分为 两个部分,答题和流程叙述。 一、什么是二次燃烧,危害是什么?原因是什么?要怎么去解决? 答:二次燃烧是,在生器底部的一氧化碳在稀相燃烧生成二氧化碳。它 的危害是对旋风分离器有影响,解决方法是降低生焦料。 二,沉降器压力大幅度变化的原因及处理方式。 原因是:1.原料带水或蒸汽带水量大。2.进料量大幅度变化。3.仪表失灵。实 4.分馏塔底液面超高。5.反应温度急剧变化。6.再生压力再生温度剧烈变化。 处理方法:1.加强蒸汽,原料脱水。2.调稳各项进料量。3.控制阀手控, 联系仪表工处理。4.联系分馏快速降低分馏塔液面,加大油浆外甩量必要时习 反应降低进料量。5.查明原因,调整反应温度。 三、催化反应器温度突然升高的原因是什么?怎样降温? 原因:1.两器压力大幅波动,使压差变化,藏量变化,引起催化剂循环内 。3.回炼油量,油浆 量大幅波动。2.原料由进料量大幅变化(仪表或泵故障) 量大幅度变化。4.再生阀失灵。5.原料油带水,雾化蒸汽带水。 处理:1.平稳两器压力,藏量。必要时烟机入口蝶阀,双动滑阀用手控。2.容 仪表故障时手动或副线控制,联系仪表处理,泵故障时切换备用泵。3.加强原料蒸汽脱水。4.调整各进入蒸汽量。 四、什么是碳堆积原因是什么?对设备有什么危害?有什么解决方法? 答:碳堆积是因为生焦大于烧焦,烧焦的不完全随着时间的增长催化剂的表面被覆盖,所以催化剂暂时失活。它的危害是对产品的收率有影响。解决方法是提升主风量把氧气供足,降低进料量回炼量。 签 名: 年 月 日 22
生产 实习日志 岗位: 总结 日期: 2015.11.20 今天是我们大学生涯的特殊日子,在即将面临毕业的我们,开始了我们顶岗实习的日子,内心多多少少有点小激动。但来到宝塔一厂之后,内心有点小失落,厂子并没有想象中那么好,到处充满了萧条的景象。第一次的实地参观学习,虽然时间短暂,但在导员和两位指导老师的带领下,以及工厂师傅细心的讲解,我学到了更多新知识,我从中看到了很多,了解了很多,也学到了很多。 顶岗实习的日子是短暂的, 但我的收获却很大。我们从中真正的学习到,关于化工厂的厂房布置,生产流程,关键是生产设备。从中,学到了很多书本上没有的知识,即增长了见识, 开阔了视野, 又增长了实践操作能力, 丰富了生活阅历, 这将是我们走向社会的一笔最为宝贵的财富。在江西星火有机硅厂受到的温暖,教育和鼓舞, 使我增强了自信心和自豪感, 坚定了自己的信念, 更为自己日后就业指明了方向, 对自己的社会定位和自身价值进行了一次客观评价, 发现自己与现实之间的差距,解决了眼高手低的实 习 内 问题。 实习结束了,带着一些不舍,我离开了工厂,时间虽短,我没有考察其运作方式,以及各类生产设备等,但这忙碌而充实的一天确实使我获益匪浅,容 锻炼了观察能力以及分析能力,熟悉了一些基本的工业加工方法和流程,厂房的布置,车间的布置,对化工设计有实质性的帮助。对以后工作岗位奠定了一定的实践基础,积累了宝贵经验. 我不但学会了许多书本没有的专业知识,还从中体验到人生的苦与乐。通过实际观察,一方面检验了课堂理论教学中基本知识掌握的程度;另一方面扩大了知识面;培养了良好的工作作风和严谨求实的科学态度。 签 名: 年 月 日
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生 产 实习报告 2015年11月3日,在田莉莉老师的带领下,我们在银川宝塔精细化工有限公司开始了为期三周的生产实习。第一次的实地参观学习,虽然时间短暂,但在导员和两位指导老师的带领下,以及工厂师傅细心的讲解,我学到了更多新知识,我从中看到了很多,了解了很多,也学到了很多 一、企业简介: 银川宝塔精细化工有限公司是宝塔石化集团下属独资子公司,成立于1997年1月17日,位于银川火车站以北15公里原芦花香与南梁农场的交界处,占地1500余亩,是宝塔石化创业发祥之地,现又称宝塔芦花基地.公司主要生产装置有250万吨/年常压、80万吨/年重油催化、40万吨/年柴油加氢、35万吨/年汽油加氢、10万吨/年催化重整、15万吨/年气体分馏、10万吨/年汽油醚化、60万吨/年常压催化联合装置、2万吨/年MTBE等,以及配套齐全的公用工程和吞吐量为200百万吨铁路专用线及储用系统.主要产品有汽油、柴油、液化石油气、丙烯等,油品储量可达50万立方米.经过十几年的发展,企业在安全生产、技术创新、企业文化、职工福利等方面不断提升,先后被宁夏回族自治区、银川市评为"五一劳动奖状"获得单位、"小巨人企业"、"光彩事业示范点"、"平安单位"、"节水型单位"、"三十强纳税企业"等。 二、实习任务 : 了解常减压以及催化裂化工艺及岗位,掌控DCS、仪表知识,熟知本岗位温度、压力、流量、液位等参数测量,并能够够正确操作和使用。常压有原油换热、电脱盐、加热炉、常压分馏等岗位。催化有反应再生、分馏、吸收稳定等岗位。从中我们了解到了各种产品的性质及用途。 三、工艺流程: 常压蒸馏装置工艺流程 1、原油加热 24