3.3 机械松动
3.3.1 故障原因
机械松动分为结构松动和转动部件松动。造成机械松动的原因是:安装不良、长期工作造成过渡磨损、基础或基座损坏或零部件破坏。
3.3.2 频谱和波形特征(图3-13) (1)径向(特别是垂直方向)振动大
①除基频分量外,还有很大的倍频分量,特别是3~10倍频。 ②振动可能具有高度的方向性。
③可能有1/2×RPM、3/2×RPM、5/2×RPM等分数谐频分量,这些分量随时间的增长而加大。
④时域波形可能较杂乱,有明显的不稳定的非周期信号。可能有大的冲击信号。 (2)轴向振动小或正常。 3.3.3 仪器设置
(1)最高分析频率:低转速:200Hz。高转速:1000Hz。 (2)波形,频谱,振动速度或加速度显示。 3.3.4 诊断 (1)频域
图3-13 机械松动时振动频谱和波形
a—机械松动时振动频谱
b—机械松动时振动波形
①确认径向振动有较大的倍频分量,特别是(3~10)×RPM分量。
②可能有1/2×RPM、3/2×RPM、5/2×RPM等分数谐频分量,它们随时间增大。 ③确认轴向振动小或正常。 (2)时域
①不稳定的非周期信号占优势,可能有大的冲击信号。
②比较垂直和水平方向的振动,可发现振动具有高度的方向性。 3.3.5 说明
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(1)若故障严重,还会出现1/3×RPM、1/4×RPM等分量。
(2)机械松动也可在达到工作温度且零部件已经热膨胀后才出现。
(3)水平固定的机器,若基座松动,则垂直方向会出现很大的一倍频振动,比水平方向振动还大。
实例1 电机不平衡及支承松动 (1)故障情况
某台BJO315M-2型电机,转速2950r/min,功率160kW,驱动一台油泵,满负荷状态。现场测量振动大(表3-4),严重超标。
表3-4 满负荷初始振动
设备名称 测振部位 测振方向 电动机 前轴承 后轴承 垂直 水平 垂直 水平 120 200 40 离心泵 前轴承 垂直 15 水平 20 后轴承 垂直 7 水平 6 振幅(μm) 180 (2)诊断
断开联轴节,使电机单独空转,振动情况见表3-5。 测振部位 测振方向 通频振幅(μm) 选频振幅(μm/Hz) 垂直 100 94/50 表3-5 电机单独空转初始振动 前轴承 后轴承 水平 72 62/50 垂直 130 119/50 水平 60 50/50 停机时对电机作了降速测试,发现转速降至电机转子临界转速附近时振幅突升,说明有较大的不平衡(参见3.1.5)。经低速动平衡后,振动情况见表3-6。
表3-6 转子动平衡后的振幅
测振部位 测振方向 电机单独空转振幅(μm) 连泵满负荷振幅(μm) 垂直 24 60 前轴承 水平 48 170 垂直 50 180 后轴承 水平 27 140 试车中发现,虽然电机单独空转时振幅由130μm降至50μm,但连泵满负荷后振幅突增至180μm,说明还有其他振动因素。
对动平衡后的电机单独空转和连泵满负荷状态分别作了频谱分析(图3-l4),谱图中1×RPM、3×RPM、5×RPM分量较大,尤其以3×RPM分量为最大。从谱图上测出,空转时3×RPM分量占合成振动的84.4%,连泵满负荷时占合成振动的73.9%。
据此,诊断为电机转子支承部件抗振强度不够。
(3)验证:
对电机支承部分检查发现地角垫铁不合适,更换改进后振动显著下降(表3-7)。但连泵满负荷后振幅仍高达78μm。为此又作了谱图(图3-15)。图中五倍频已很小,而三倍频仍较大。这表明某个部位还有松动。经仔细检查是斜垫铁脱离台板,已经不起支承作用。改进后再试,各点振动已降至l6μm以下。
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图3-14 后轴承垂直方向振动频谱 a—电机空转;b—连泵满负荷
图3-15 78μm振动频谱
测振部位 测振方向 电机单独空转振幅(μm) 连泵满负荷振幅(μm) 表3-7 更换垫铁后振幅 前轴承 垂直 6 44 水平 10 59 垂直 10 78 后轴承 水平 10 35 本机经过两次诊断,终于使初始的200μm剧烈振动降至l6μm的平稳运行。它证明,凡是1×RPM、3×RPM、5×RPM等奇数倍频分量大时(尤其3×RPM),常常与支承部件松动致使刚性下降有直接关系。
实例2 发电机组汽轮机支承松动
(1)故障情况
某电厂1号发电机组汽轮机检修后开机,发现后轴承水平方向振动位移达85μm(按IEC1968标准应小于50μm为合格),使机组不能并网发电(表3-8)。
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表3-8 汽轮机各部位振动值
测振部位 测振方向 振幅(μm) 垂直 6.5 前轴承 水平 30 轴向 12 垂直 15 后轴承 水平 85 轴向 28
(2)诊断
采集和分析后轴承水平方向振动信号(图3-16)。由谱图和频率结构可以看出,频谱由1×RPM、3×RPM、5×RPM等分量组成,以3×RPM为主,它占通频振动的80.5%。 据此,诊断为支承部件松动。
(3)验证
经检查,发现后轴承座一侧的两个地脚螺栓螺母与轴承座无紧力,且有间隙,原因是预留膨胀间隙过大。把两个螺母略带紧力后,振幅随即明显下降,由原来的85μm降为27μm,其余各点振幅也随着下降。此时,机组平稳运行,并网发电。
图3-16 汽轮机后轴承水平方向振动波形和频谱
3.4 转子或轴裂纹
大功率发电机组超寿命运行,有时转子或轴上会出现裂纹,及时确定裂纹的存在,可防止突然断裂的灾难性事故。
3.4.1 频谱和波形特征
(1)1×RPM、2×RPM分量随时间进展而逐渐增大,特别是2×RPM分量,它随裂纹深度的增加而明显增大。这是转子或轴存在裂纹的重要特征。
(2)在转速等于1/2倍或1/3倍一阶临界转速时,由于二次或三次谐波发生共振,频谱中2×RPM 或3×RPM分量的幅值急剧增大。这是转子或轴存在裂纹的又一特征。
3.4.2 仪器设置
(1)最高分析频率:低转速:200Hz。高转速:400Hz; (2)频谱,波形,速度或加速度显示。
3.4.3 诊断
(1)转子或轴裂纹日渐扩展和加深,使1×RPM、2×RPM分量的幅值随时间而稳定地增长,这是存在裂纹与其他产生1×RPM、2×RPM分量的故障之间最大的区别。应在对
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转子1×RPM、2×RPM分量进行长期状态监测的基础上进行趋势分析,当确认上述二分量的幅值随时间呈稳定增长趋势时,可能存在转子或轴裂纹。
(2)在升速或降速过程中,当转速通过1/2倍一阶临界转速时,2×RPM分量由于共振而对裂纹非常敏感,其幅值会发生显著变化。同理,转速通过1/3倍一阶临界转速时,3×RPM分量的幅值也会发生显著变化。因此,应当监测2×RPM和3×RPM分量随转速的变化。当确认转速等于1/2或1/3倍一阶临界转速而2×RPM和3×RPM分量显著改变时,可能存在转子或轴裂纹。
实验 裂纹转子的振动特性及诊断 (l)实验情况
实验装置如图3-17所示。为了消除非振动因素影响,在测点1和测点2分别相对地安装两个电涡流位移传感器。改变裂纹深度,测得1×RPM、2×RPM 分量的变化趋势如图3-18所示。由图可知,1×RPM和2×RPM分量均随裂纹深度的增大而稳步增长,尤以2×RPM分量变化为大。
改变裂纹深度和转速,使转速通过1/2倍一阶临界转速点,得到裂纹转子的三维谱图(图3-19)。由图可知,当转速等于1/2倍一阶临界转速时,裂纹使2×RPM分量出现共振,振幅在共振点增大。当裂纹加深时,2×RPM共振幅值显著增大,且与最大幅值对应的转速值下降。
图3-17 裂纹转子试验装置
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