(3)、对泄漏的循环氨水进行堵截,流入洗脱苯雨水收集池后送熄焦。 (4)、钳工处理过程中,将循环氨水进剩余氨水槽,阀门全开,通知蒸氨加大
负荷,部分剩余氨水直接送熄焦或生化。视循环氨水压力高低,必要时停一台循环氨水泵,避免压力过高造成其它泄漏。
(5)、若漏点处理时间过长,初冷温度过高 (大于40℃),溢流无法有效控制,
联系调度焦炉减少或停用事故水,煤气炉顶点火放散。 6、两台鼓风机运行跳一台 6.1、风险分析:
(1)、上升管崩开,荒煤气无组织放散。
(2)、煤气压力、流量骤降,洗脱苯等管式炉炉温骤降,严重时造成管式炉熄
火或回火爆炸。 6.2、控制措施:
(1)、告知调度煤气鼓风机跳车,联系分厂管理人员到场指挥处理。 (2)、将液力偶合器的给定值回“0”,根据运行风机运行情况适当提高运行
风机负荷,
(3)、通知洗脱苯注意煤气压力变化,防止管式炉熄火,若管式炉已熄火,立
即切断煤气,炉膛置换合格后再点火升温。 9.4.1通知调度和分厂领导的同时; 9.4.2关闭跳车风机的进出、口阀;
9.4.3当风机停止转动时,及时组织人员盘车,避免风机被焦油粘结而盘不动车; 9.4.4然后在处理好跳车故障后按正常的启动步骤开启风机。⑷、调度通知冷鼓
提风机转速尽量将煤气抽走,初步了解鼓风机跳车原因。若向万利、沾化等送煤气,通知对方关闭阀门,暂停送气。
⑻、在冷鼓提风机转速和风机送气过程中调度根据集气管压力、初冷前吸力和
后系统用气情况安排炼焦人员逐步关闭现场放散,防止煤气中氧含量超标。 7、鼓风机全部跳车 2.1、风险分析:
⑴、甲醇、焦油、炭黑、苯加氢停车,焦炉停止加热。 ⑵、上升管崩开,荒煤气无组织放散。
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⑶、停止补碳和氢气送出,影响其他公司正常生产。 2.2、控制措施:
⑴、调度立即通知压缩、转化紧急停车,炼焦停止加热,变压吸附装置和炭黑
停车。冷鼓关闭1#放散,热电锅炉(尾气锅炉解列停炉)停用床上煤气。紧急切断焦油、苯加氢、洗脱苯各管式炉煤气阀(各相应工序短期内可打热循环),煤气系统微保正压。
⑵、调度通知冷鼓及时关闭1#放散,气柜人员关闭气柜入口、出口阀门,气柜
维持原有高度。通知炼焦,组织人员将荒煤气从现场放散点火放散。并向应急指挥中心汇报情况。
⑶、调度通知苯加氢关闭氢气送出管线阀门,通知沾化、股份,我方停止向其
供氢气并关闭氢气阀门,管道保正压。
⑷、若向万利、沾化等送煤气,调度通知对方关闭阀门,暂停送气。若我方在
接收CO2和万利煤气,通知甲醇和化产关闭相应阀门。
⑸、调度通知化产、甲醇、炼焦、焦油、苯加氢、炭黑分厂领导到场指挥生产。
联系化产、电器、仪表等人员赶往冷鼓,检查原因并做好风机启动前准备。 ⑹、若短期鼓风机不能恢复,危及焦油、化产管道堵塞时,相应工序停车处理,
及时吹扫相应管道至畅通,热电调整负荷稳定向外供热。
⑺、鼓风机送气过程中,调度协调炼焦人员逐步关闭现场放散。调度通知炼焦
置换煤气管道,逐步恢复焦炉加热。组织煤气后系统恢复开车。 8、系统煤气管道、设备发生着火、爆炸
15.2.1原因:煤气氧含量超标、管道设备发生泄漏等。
15.2.2后果:煤气管道、设备发生着火、爆炸对系统造成严重破坏,甚至造成人员伤亡。 15.2.3措施:
15.2.3.1立即报告调度,要求焦炉关闭煤气总翻板,切断气源。并请求消防救护队实施紧急求援。
15.2.3.2配戴好隔离式防毒面具,切断鼓风机电源,停运鼓风机。 15.2.3.3切断电捕焦油器电源,高压间开门置于接地状态。 15.2.3.4切断其它运转设备电源,并关闭运转系泵出口阀。 15.2.3.5关闭鼓风机煤气进出口阀。
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15.2.3.6根据着火点位置,打开相应的蒸汽吹扫阀,向管道、设备内通蒸汽置换灭火。
15.2.3.7使用岗位消防器材对火灾进行扑救,配合专职消防队做好火灾扑救和救护工作。
15.2.3.8向分厂领导、调度报告事故处置情况。 9、焦油中间槽泄漏、并发生火灾
15.3.1原因:焦油中间槽损坏焦油泄漏并遇明火。
15.3.2后果:引发其他装置发生着火、爆炸,严重污染环境。 15.3.3措施:
15.3.3.1立即报告调度,请求消防救护队实施紧急求援。
15.3.3.2如果机氨槽正在压焦油应迅速关闭焦油阀,迅速打开焦油中间槽底部阀,启动焦油泵,把焦油中间槽内焦油转移至库区。
15.3.3.3用岗位配备的消防器材对火灾进行扑救或用雾状水灭火,并配合专职消防队做好火灾扑救和救护工作。
15.3.3.4用备用沙土堵住围堤缺口,堵截焦油器向外盛溢。 15.3.3.5穿戴好相应的防护用品,在确保安全的情况下进行堵漏。 15.3.3.6做好安全隔离工作,禁止无关人员进入事故区域。
15.3.3.7灭火、堵漏结束后,组织人员采用专用工具,对现场流淌焦油进行回收。 15.3.3.8焦油回收结束后,对污染区域进行无害化清理,恢复正常生产。 10、主供蒸汽母管大量泄漏 6.1、风险分析:
⑴、人身伤害,锅炉及附属设备、建筑物受损。 ⑵、汽包液位骤降,甚至出现干锅。
⑶、蒸汽系统大幅波动甚至无法维持生产,造成甲醇循环机、空分、苯加氢等
相关用汽单位被迫停车。 ⑷、发电机组停机,电网波动。 ⑸、管道堵塞,煤气放散。 6.2、控制措施:
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⑴、若泄漏源在锅炉主供蒸汽大阀前,调度通知热电将泄漏锅炉主供蒸汽与系
统隔离,锅炉降温停炉后处理,热电停一台发电机,确保向外供热。通知甲醇、空分、苯加氢注意蒸汽波动,并及时做出调整;若不能有效隔离时,按“三台锅炉全停”处理。
⑵、若泄漏源在锅炉主供蒸汽大阀后,调度通知热电停发电机,锅炉压火停炉。
通知甲醇装置、苯加氢、焦油、化产、炼焦相关用汽单位按停蒸汽进行停车处理。
⑶、调度向相关领导汇报。通知应急指挥中心相关人员进行指挥。联系热电相
关人员进行处理。 11、系统断循环水
15.2.1原因:循环水系统或循环水管网故障。 15.2.2后果:煤气鼓风机油路循环系统温度上升。 15.2.3措施:
15.2.3.1报告调度系统断循环水,要求水处理采取应急措施。
15.2.3.2迅速打开鼓风机油站冷却器入口一次水阀,关闭循环水入口阀,板式换热器可打开制冷水进行换热,确保油温正常。
15.2.3.3如果是正常停循环水处理管网泄漏点,提前打开油冷器入口一次水阀,出水现场排放,循环水出口阀关闭。 12、系统氧含量超标
15.3.1原因:焦炉集气管抽负、负压段有空气吸入等。
15.3.2后果:煤气氧含量高时,电捕、风机等装置很有可能发生爆炸。 15.3.3措施:
15.3.3.1联系调度,告知系统氧含量超标,加强分析频次。
15.3.3.2迅速切断电捕焦油器电源,并把电捕高压间开关置于接地状态。 15.3.3.3绝缘箱蒸汽暂不切除,确保绝缘箱温度在指标。 15.33.4调整鼓风机大循环阀或转速,降低初冷吸力。
15.3.3.5如果系统氧含量超标达到2.0%,鼓风机作紧急停车处理。 15.3.3.6配合调度对系统作全面检查,消除隐患。
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11、煤气系统阻力突然高 11.1、风险分析:
⑴、煤气系统波动危及煤气后系统安全生产。 ⑵、上升管崩开,集气管严重抽负,氧含量超标。 ⑶、荒煤气无组织放散。 11.2、控制措施:
⑴、负压段阻力升高时,煤气系统会造成高吸力使得氧含量上升,煤气难以抽
出,调度根据阻力升高具体部位,分别处理。
1>、若是初冷吸力和集气管压力较高时,通知炼焦适当开焦炉相应吸气管总阀,
调整阻力。
2>、若是初冷、电捕单元导致阻力大则安排化产对初冷器、电捕进行冲洗或增
开初冷器或电捕。若是负压段管线阻力高则通知化产排煤气管线冷凝液(包括捕雾器)。
3>、若是脱硫系统阻力大则根据当前工艺流程、H2S含量等调整工艺及贫液量,
必要时,在相关领导许可的前提下适当打开副线保证煤气的顺利抽出。 ⑵、正压段阻力升高时,煤气难以送出,导致负压段煤气难抽出,调度根据阻
力升高具体部位,分别处理。
1>、若是正压段管线阻力高则通知化产排煤气管线冷凝液(包括捕雾器)。 2>、若是饱和器阻力高则可适当减少饱和器内硫铵母液,拉低晶比。当个别饱
和器或煤气加热器阻力高时可倒换饱和器或增开饱和器以降低阻力。 3>、若是终冷阻力高则安排化产对终冷进行冲洗。 4>、必要时申请开副线。
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