提升机事故案例及防范措施

2019-04-16 19:49

大型设备事故案例

前言

为了确保集团公司在“十二五”期间起好步、开好局,在发展中促转型,在转型中谋跨越,抓实集团公司机电工作的“六项举措”和安全工作,现总结了历年来的典型事故,编印成册,望各单位结合实际情况举行案例分析,吸取事故教训,引以为鉴,举一反三,进一步强化和提高大型设备管理,确保大型设备安全运转,杜绝各类事故的发生。

2011年2月18日

目 录

一、提升机

1、云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故-------------------------------- 2、山西某矿罐笼坠罐事故--------------------------------------------------- 3、白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故-------------------------------- 4、晋华宫矿副井提升机过卷事故----------------------------------------- 5、煤峪口矿副立井控制室着火事故---------------------------------------- 6、河南省某矿罐笼坠落事故--------------------------------------------------- 7、湖南省某矿罐笼坠落事故------------------------------------------------ 8、白洞矿主井提升机减速机齿轮断裂事故-----------------------------

二、主通风机

1、某矿主通风机过流跳闸事故------------------------------------------ 2、雁崖矿主通风机风叶扫膛事故--------------------------------------- 3、某矿主通风机司机误操作停机事故--------------------------------- 4、麻家梁矿主通风机风叶扫膛事故------------------------------------ 三、主运输皮带

1、某矿强力皮带断带事故------------------------------------------------ 2、燕子山矿主井皮带滑带事故------------------------------------------ 3、马脊梁矿外运皮带撕裂事故----------------------------------------- 4、同忻洗煤厂111皮带机停机事故----------------------------------- 5、同忻洗煤厂703皮带两次胶带断裂事故-------------------------

一、提升机

案例1:云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故 (一)事故经过

1988 年4月18 日10时15分,云岗矿主井北部提升机在正常提煤至当班第68罐时,1#箕斗减速终了,二次给电没给上,箕斗不能进入爬行段运行,且开始反向下溜,司机发现后即采取工作制动及紧急制动措施,均不能闸住滚筒,箕斗下溜,造成1#箕斗坠入井底,2#箕斗过卷断绳后也坠落井底。 (二)事故原因:

1、制动力矩不足和液压系统失灵是事故的直接原因,液压站G3电磁阀断电后不能自动复位,造成制动器回油缓慢,导致不能及时安全制动。

2、事故发生过程中,虽然超速和过卷保护已动作,但是由于G3阀发生故障不能投入制动,造成坠落事故。 (三)防范措施

1、发现重大安全隐患没引起足够的重视。事故发生的前一天早班绞车二次给电给不上,发生溜车事故,司机汇报后,未引起领导高度重视,没有对二次给电给不上的根本原因进行认真详细检查分析,导致隐患继续存在。

2、管理松懈和规章制度执行不严。事故发生前及事故当班均发现司机脱岗现象,各种记录填写不认真、不详细。检修工作不认真细致。

案例2:山西某矿罐笼坠罐事故 (一)事故经过

2003年2月19日零点,山西某矿基建施工中,绞车司机误操作,致使调绳离合器脱开,造成副罐笼下滑,立井主绞车失灵,发生罐笼坠罐事故,死亡 5 人,受伤2人。 (二)事故原因

1、绞车司机误操作,是造成这起事故的直接原因。

2、主提升绞车司机单人上岗,严重违反《煤矿安全规程》的有关规定,是造成这次事故的重要原因。

3、对主要提升绞车的使用和管理制度不严,措施不力,尤其对绞车

的调绳操作缺乏应有的程序和规定,是造成这起事故的重要原因。 (三)防范措施

1、必须制定详细的操作规程,操作时严格执行操作规程。 2、严格执行《煤矿安全规程》,一人操作,一人监护。 3、为防止绞车调绳离合器因误操作而脱开,增加截止阀。 案例3:白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故 (一)事故经过

2005年9月15日上午7:53,白洞煤业公司主井提升机2#箕斗发生坠箕斗事故。早班司机接班前,发现2#箕斗装不进煤,派检修工下井底处理,发现一块大矸石及其它杂物卡住固定漏煤嘴,捅通后,检修工上井。待2#箕斗装满煤后,由早班司机提升至卸载位置卸煤,卸煤过程中,上述大矸石及杂物将扇形闸门棚住,扇形闸门未能复位,将箕斗卡在卸载点。此时,井架信号工并没有发现该情况,发开车信号,司机正常开车,遂发生松绳,松绳保护警示铃报警后,绞车停车。司机在准备反向紧绳过程中,2#箕斗坠落。 (二)事故原因:

1、井架信号工责任心不强,未及时发现箕斗异常情况,发出开车信号。

2、司机开车后,由于箕斗被卡住,逐渐松绳,井架受力振动,棚住的矸石及杂物等塌落,扇形闸门复位,箕斗坠落。

3、绞车司机处理反向紧绳不及时。 (三)防范措施:

1. 大块煤、大矸石及杂物在装载前必须进行处理,严禁将其装入

箕斗。

2. 信号工应加强责任心,司机要提高操作技能。

3. 进一步提高提升机各种保护的技术含量,确保提升机安全运行。

案例4:晋华宫矿副井提升机过卷事故 (一)事故经过

2006年1月3日19时12分,晋华宫矿副井提升机司机听到向上慢提的信号时,正常开车,但绞车出现滚筒反转,并且速度明显加快,经手闸手柄、主令手柄扳到零位、踩脚踏紧急制动开关等都未能将绞车制动,随后一声闷响,绞车停止运行,发生过卷事故。造成2人死亡,11人受伤。 (二)事故原因

1、提升机电控系统在重载慢提的工况下,提升机的拖动力矩建立时间长,使其在低速重载启动工况下出现溜车;同时,在溜车过程中绞车的安全控制系统、执行机构发生异常没有按设定进行动作,未实现安全制动。是引起事故的直接原因。

2、该提升机电控系统改造完成以后,有关部门未按相关规定认真进行验收;

3、该提升机电控系统改造完成以后,未进行技术性能测试,即投入使用;

4、该提升机电控系统改造完成以后,未及时编制操作规程,也未对操作人员进行认真培训学习;

5、提升机操作司机连班作业,造成疲劳操作。


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