提升机事故案例及防范措施(3)

2019-04-16 19:49

1、主扇司机素质不高,对主扇控制原理不熟悉,主扇司机赵某听到风机声音异常后盲目人工紧急停车。

2、35KV变电所6KV母线下出线发生故障。

3、《主扇操作规程》制定的不详细,对于什么情况下声音异常应采取紧急停车未做具体规定,容易引起司机误操作。 (三) 防范措施

1、主扇电机要尽快安装欠压保护,避免主扇长期在低电压下运行,损坏电机。

2、要尽快安装使用变电所、主扇的监测监控系统,便于及时发现问题。

3、完善《主扇操作规程》,细化司机紧急停车规定。 案例4:麻家梁矿主通风机风叶扫膛事故 (一)事故简要经过

2011年1月10日上午8点45分,麻家梁矿主扇司机听到主扇发出几声异响,顿时风机产生剧烈震动。当班司机立刻向矿调度、机电调度汇报,于8点51分切换到1#风机运行。对该临时主扇进行停机检查。从2#风机风叶调节窗观测到风机的叶片已经严重损坏,一级叶片有6片从根部断裂,其余7片从中间断裂。二级叶片有7片从根部断裂,其余3片从中间断裂;接着矿方组织人员对2#风机从两级风叶轮处拉开,检查电机及其他相关部件情况,发现一级电机前端排油管弯曲;电机轴承转动正常;风筒密闭墙体有少面积的脱落。 (二)事故原因

1、该铸铝叶片可能存在质量问题,待风机修复运转正常后,对其进行科学鉴定。

2、由于矿井潮气大,导致风筒、风道、集流器上有结冰现象,可能是吸入冰块及异物所引起的叶片断裂。

(三)防范措施

1、 矿方根据现场情况对该主扇风筒、风道等相关设施搭建保温房或采取相应的保温措施。

2、加强检修工和操作人员的安全意识和技术培训,及时发现安全隐患。 三、主运输皮带

案例1:某矿强力皮带断带事故 (一)事故经过

2007年3月16日夜班约0:00左右,某矿机尾岗点工郑XX发现强力皮带原接头处有异常,并向强力机头司机周XX打电话说明情况,经司机检查发现是原皮带硫化接头处胶皮鼓起,并露出一根钢丝,班长汇报调度室后停机处理,调度室通知XX工区区长袁XX,袁XX现场安排班长王袁XX、维修工井XX注意观察,准备早班检修处理。凌晨5:50,强力皮带在距机头500米处突然断开,造成皮带下滑750米,经抢修影响生产50小时。 (二)、事故原因:

1、更换强力皮带时,硫化接头质量低劣,钢丝绳与胶带之间黏合力差,是造成此次事故的直接原因。

2、队长袁XX预见性不强,没有采取果断措施进行处理,是造成事故的主要原因。

3、当日调度值班人员调度指挥不力,是造成事故的又一原因。 (三)、防范措施:

1、严格执行钢丝绳芯皮带的硫化工艺,保证接头的质量。 2、及时组织处理发现的重大隐患

3、针对此次事故,要加大对所有机电设备的排查维护,对存在

的隐患要积极整改,确保设备正常运转。 4、进一步加强现场管理,确保安全生产。

5、加强广大干部职工的责任心、事业心教育,强化内部管理,进行大反思,将安全生产落实到实处。 案例2:燕子山矿主井皮带滑带事故 (一)事故发生经过

2007年9月6日8时—9日8时,燕子山矿检修更换主井2000米胶带。拉旧胶带时,将拉旧胶带的两部绞车的地脚拉断,造成两台绞车的直径26mm钢丝绳断绳后,主井旧胶带滑落到主斜井400米以下,主井6KV高压线路砸断,造成主井两个多小时的停供电故障。 (二)事故原因

1、1#、2#绞车拉旧胶带的同时,拉新胶带的3#、4#绞车没有下放新胶带,造成新、旧胶带同时用力往上拉,将1#、2#绞车的地脚拉断,是这次事故的直接原因。

2、1#、2#绞车1993年安装,主要用于更换滚筒时往上拉胶带,因多年使用,绞车地脚已经不安全可靠是这次事故的间接原因。

3、施工队组对更换主井胶带的工艺流程不熟悉,在具体操作中对各种因素考虑的不详细、指挥不当、施工人员配合不协调等因素,是这次事故的间接原因。

4、施工队组措施不完善,绞车地脚的检查、信号的联络和钢丝绳强度的验算等内容欠缺,是这次事故的间接原因。

5、矿方对更换主井胶带重视不够、考虑不周、把关不严是这次事故的间接原因。 (三)、防范措施

1、更换胶带的施工措施要制订详细,措施中对绞车地脚的检查和验算、信号的联络,开绞车时如何配合、警戒线的设置等问题要写详细、具体,以保证施工的安全和质量。

2、施工前,对施工中可能出现的各类因素要考虑周全,详细检查施工中需要的器材和工具。

3、必须对外委施工单位的从业资质进行认真审核,确认无误后应签定技术协议及合同,并要求外委施工单位制定详细的安全技术措施,严禁没有从业资质的单位进行外委项目的施工。 案例3:马脊梁矿外运皮带撕裂事故

(一)事故经过:

2008年2月18日中午12时,马脊梁矿外运头部皮带(ST2000、带宽1米)19#接头撕裂,行人侧一半皮带随皮带机下托辊运行时一节节纵向撕裂,直至到皮带尾被看尾工人发现,撕裂长度320米。

(二)事故原因:

下皮带19#接头在运行中突然横向断裂55厘米是造成这起事故的直接原因。

(三)防范措施:

1、必须保证检修时间。加强皮带接头及皮带的日常检查,尽职尽责。

2、尽快配备皮带在线监测装置。 案例4:同忻洗煤厂111皮带机停机事故 (一)事故简要经过

2010年3月13日,同忻矿在正常洗煤生产中,20点05分全厂停电,经检查是同忻矿111皮带输送机启动时导致3万5高压顶电,使全厂设备在运行中停机。在20点45分送电后,启动系统;22点43分,发现903给料机减速机输出轴的轴承损坏,进行检修更换减速机后,于3月14日6点27分903启动运行。 (二)事故原因

1、在第二次给煤机减速机曲轴变形后,选煤厂只是更换了曲轴,

没有对减速机大轴及轴承状况进行检查。

2、没有设备巡回检查图表,岗位工在检修班中没有按要求对设备进行逐一检查。造成了事故隐患逐步积累,最后引发大轴退出。

3、跟班厂长对前两次事故的发生没有引起高度重视,只是口头要求检修工检查,没有认真检查每天的设备检修记录,是造成设备隐患的间接原因。

4、厂里没有建立设备巡回检查制度,检修记录中填写不详细。新的减速机到位后,厂里没有及时对减速机进行更换。 (三)防范措施

1、大地公司建立健全各项管理制度,保证设备运转及检修过程中人员能够跟踪到位,及时发现隐患。

2、选煤厂管理人员及检修各工种人员应认真执行设备巡回检查制度,保证各班能够按时对设备进行巡回检查并认真记录。

3、选煤厂应建立隐患排查制度,对设备存在的隐患,及时拿出应对的措施并组织好关键部件的储备工作。 案例5:同忻洗煤厂703皮带两次胶带断裂事故 (一)事故经过

2011年2月12日凌晨5:40时,同忻洗煤厂上精煤仓703#皮带靠近人行道侧的底皮带跑偏,在运行情况下对导向滚筒进行了调整,大约5:55时,皮带拉紧重锤落地,皮带断裂,损坏胶带长度大约50米。此次事故造成703#皮带停运29小时,于2月13日11时恢复运行。

2011年2月14日13:30时,703皮带重锤间折向滚筒皮带跑偏


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