提升机事故案例及防范措施(2)

2019-04-16 19:49

(三)防范措施

1、改善电控系统的启动特性,以缩短电控系统在慢提工况下拖动力矩建立的时间;

2、完善电控系统的自检功能,增加控制台上关键元器件(开关与按钮)的工作状态指示,并设置相应的安全保护(闭锁)及语音报警;

3、强化提升机电控系统及液压站的日常检查,应针对本矿提升机电控系统及保护装置的特点,修订相关检查和维护项目。

4、合理制定劳动组织与作业时间,防止因工作时间较长而疲劳,误操作而造成事故。

5、完善乘罐制度,矿车出入罐笼时,严禁人员登罐。 6、应加强对特种作业的技术培训,针对使用设备的特点及时地、有针对性地进行培训学习。

案例5:煤峪口矿副立井控制室着火事故 (一)事故经过

2007年9月22日11:55,煤峪口矿副井提升机司机正常提升人员,当罐笼提至井口正常停车位置停车后,司机发现地下室着火,及时断电(期间各仪器、仪表显示均为正常),并向矿调度汇报。从发现到扑灭明火,整个过程耗时27分钟。 (二)事故原因:

1、电控系统使用年久,接触器老化,控制方式落后,电机带电阻运行产生高温引燃电缆是着火事故的直接原因。

2、地下室电控盘布局不合理,环境不良,散热条件不好。

3、检修不到位,巡回检查不严、不细,没有及时发现故障。 4、机电各级干部管理不严、不细,检修制度落实不认真。 案例6:河南省某矿罐笼坠落事故 (一)事故经过

2008年7月10日8:00,河南某矿当工人在交接班时,乘罐笼从井下升井过程中,绞车联轴器螺丝突然断裂,造成罐笼从30米高处坠落井下,11名矿工遇难。 (二)事故原因

1、该绞车保护装置不齐全。

2、绞车司机配备不足,每班只有一人工作,没有监护。 3、有关领导发现事故隐患后不做处理,设备长期带病运行。 (三)防范措施

1、完善绞车各种保护,杜绝设备带病运行。

2、加强绞车司机培训,配备足够的操作人员,严格持证上岗制度。 3、严格执行领导干部上岗检查制度。 案例7:湖南省某矿罐笼坠落事故 (一)事故简要经过

2009年10月8日8:00,湖南省某矿运送人员上下井过程中,带动上升罐笼的滚筒上的调绳离合器脱离,造成一对罐笼相继坠入井底,并将钢丝绳全部拉断。造成26人遇难5人重伤。 (二)事故原因 1、绞车司机误操作。

2、把罐工把罐不严,罐笼超载(罐笼核定乘员24人,但事发时乘

员27人)。

3、安全管理混乱。 (三)防范措施

1、加强绞车司机和把罐工的培训。 2、严格执行绞车巡回检查制度。 3、严肃查处事故,加大责任追究力度。 案例8:白洞矿主井提升机减速机齿轮断裂事故 (一)事故经过

2011年1月10日上午9:00左右,白洞矿主井提升机司机将固定滚筒降至距离井口约20m(在加速阶段)时听到减速机侧有异响,立即停车并汇报进行检查。打开减速机两观察孔查看,在可观察到的范围内发现电机侧固定内齿轮的一侧有不连续的4个断齿,断裂长度约10-15mm之间(齿全长150mm),断裂高度3-15mm之间(齿全高15mm),并且齿面有均匀点蚀;行星轮无点蚀,没有发现断齿现象。滚筒侧齿轮未发现断齿现象。 (二)事故原因

1、机运队由于检修不到位,没有及时发现隐患。 2、安全管理不到位。 (三)防范措施

1、加强日常检查维护,严格执行定期检修图表制度。

二、主扇事故案例

案例1:某矿主通风机过流跳闸事故 (一)事故简要经过

2002年8月13日早班,某矿主扇司机发现1#电机停转,并发现1#电源柜无电压指示,为及时开启风机,司机张某看到2#电源柜电压指示正常,随即合上6KVⅠ段与Ⅱ段之间的联络开关,此时,隔离开关有火花,随后2#电源柜跳闸,联系35KV变电所迅速恢复了2#电源,于是,启动了2#风机,影响生产49分钟。 (二)事故原因

1、1#电源柜无计划停电。

2、1#电源柜跳闸后,失压脱扣器未起作用,为2#电源柜的返送电构成回路。

3、2#柜为35KV变电所其它馈电柜提供了电源,造成过流跳闸。 (三)防范措施

1、发生事故后应该先检查本机房有无故障、保护是否到位,然后进行事故抢救。

2、发生事故后,必须严格执行询问、汇报制度,通过调度和值班人员统一协调指挥,防止事故扩大。 3、完善各级保护,确保主扇正常运行。 案例2: 雁崖矿主通风机风叶扫膛事故 (一)事故简要经过

2003年3月15日14时,雁崖矿西山主扇当时值班司机听到异响后,立即对2#机进行紧急停机,并在十分钟内将1#主扇启动,同时向矿调度室进行了汇报,矿领导接到汇报后,立即指示有关专业技术人员赶赴现场,对事故现场进行勘查,发现2#风机风叶扫膛。 (二)事故原因

由于1级导叶其中一片支撑点的螺母开焊脱落,导致下支撑转轴失效,导叶在风力作用下失去平衡,发生位移,与运转中的一级风叶发生相互碰撞所致。 (三)防范措施

1、要认真执行大型设备完好标准,对于主扇主机部分除每月进行的例行定检外,在累计运行两年后必须揭开机体,按厂家说明书进行全方位检查,以便及时发现隐患。在2#主扇恢复运转后,立即对1#主扇的各部位进行全面检查,并对事故发生点进行补焊。

2、在主扇安装前,应对主机进行全面的质量检验,对不符合设计要求的部分,要求厂家及时处理。

3、健全、完善大型设备检修档案。 4、在年检中,坚持对主扇进行探伤。

5、加强大型设备的各项制度的落实,强化干部上岗制。 6、重新修订定检内容,按定期检查图表认真组织落实,提高检修质量。

案例3:某矿主通风机司机误操作停机事故

(一)事故简要经过

2003年8月29日早班,某矿当班主扇司机赵某巡检时,听见风机声音异常,经检查未发现情况,便立即停2#风机。停机后,2#稀油站报警,再连续启动2#稀油泵启动不了。此时,赵某又启动1#稀油泵,压力正常后按倒风机程序关2#风门,开1#风门,启动1#风机,运行正常后向调度站进行了汇报,影响生产24分钟。 (二) 事故原因


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