提升机事故案例及防范措施(4)

2019-04-16 19:49

与机架摩擦冒烟,拉动急停开关时,皮带停运发生断裂。此次事故造成703#皮带停运20小时,于2月15日9时恢复试运行。 (二)事故原因

1、该皮带拉紧重锤间地基有下沉现象,导致重锤折返滚筒滑道出现下陷且扭曲变形,折返滚筒轴线发生偏移,致使胶带在运行中发生跑偏,跑偏的胶带与机架挤压卷边撕裂,未能及时进行彻底处理,是造成这起事故的直接原因。

2、通过对断裂胶带表象观察分析,损坏部分胶带存在钢丝绳芯锈蚀、断丝现象,说明该段胶带强度下降,是造成这起事故的另一原因。

3、由于同忻矿、洗煤厂、雁崖煤业项目部协调不妥, 2010年12月至今年2月份,有11天检修时间不足,皮带有5天未检修;检修时间达不到规定要求,是造成事故的又一原因。

4、现场检修手段、方法不到位,岗位工配置不足,且部分不具备上岗工作能力,也是造成事故的原因之一。 (三)防范措施

1、矿方应针对重锤间地基下沉情况,采取切实有效的措施,对重锤滑道进行加固,避免胶带跑偏的发生。

2、703皮带走廊导向滚筒处要加设防止物体坠落的防护设施,防止物体落入重锤间损伤胶带及折返滚筒。

3、重锤间折返滚筒上方防护板要加设清除浮煤等杂物的清扫器。 4、重锤间整个滑道区间两个方向加设2组防跑偏保护。 5、要求中煤三十处对重锤间滑道串联一起相互加固,确保可靠。

6、深刻汲取事故教训,加大对重锤间胶带运行状况的监测,增派业务骨干盯岗,发现问题及时彻底处理。

7、同忻、洗煤厂、雁崖煤业公司应进行协调配合,保证日检时间;按照“四检”制要求,建立检修台帐、日志;加强对各类安全保护的检查和试验。

8、加强皮带机运行状况的监测,建议尽快对皮带机配置在线监测装置。

9、严格按照岗位编制,配足岗位人员,加强员工技术培训,培训合格后方可上岗。

10、同忻矿应尽快对在用胶带强度做试验,同时根据产量核实现用皮带能否满足现有的运输能力,并组织备用新胶带。

11、同忻矿应逐步理顺皮带日常运行管理机制,加强组织管理,加强日常监管,明确责任,每班派1名干部跟班上岗。


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