苏州4号线车站机电安装及装修项目SRT4-12-8标 质量管理制度
程检验批、分项工程、子分部工程验收评定记录。 3.3 质量通病原因分析及管理对策 1、原因分析
详见质量通病原因分析图。 2、管理对策 (1)人员管理
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质量通病原因分析图
(2)材料管理
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(3)施工环境管理
(4)施工管理
3、质量通病控制程序
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3.4 质量通病治理要点
1、因盲目赶工、片面压低造价造成的粗制乱造、偷工减料。 2、项目部自检自查不到位。
3、项目部施工方案针对性不强,内业资料真实性差。 4、材料质量源头控制不严。 3.5 具体治理项目及措施
3.5.1 进场原材料通病治理措施和实施方案 现象:进场原材料不合格 治理措施和实施方案:
严格按照《苏州市轨道交通机电(风水电)安装及装修工程设备材料管理办法》要求,严把进场材料质量管;
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项目部配备相关检测仪表,加强材料进场自检;
建立材料进场、材料检验试验、材料异常数据台账;检测不合格材料及时做退场处理;
3.5.2 建筑与装饰装修质量问题治理重点
(1)砌筑灰缝不饱满,饱满度低于80%;竖缝内无砂浆(瞎缝);砌筑采用大缩口铺灰。缩口缝深大于2cm以上,影响砂浆饱满度。
原因分析:用推尺铺灰法砌筑,有时由于铺灰过长,砌筑速度跟不上,砂浆中水分被底砖吸收,使砌上的砖层与砂浆失去粘结;为了省去刮缝工序,采用了大缩口的铺灰方法,使砌体砖缝缩口深度达2~3cm,减少了砂浆饱满度。
防治措施:改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满和提高粘结强度的关键;改进砌筑方法,推广“三一砌砖法”,即使用大铲,一块砖、一铲灰、一揉挤的砌筑方法。 (2)砌筑质量差,墙面平整度、垂直度及水平灰缝的平直度差,灰缝大小不一,超过规范的允许偏差,接缝处理不当,形成通缝。 原因分析:
A、砖或砌块的材质差,尤其采用非标小砖,几何尺寸大小不一、棱角不正、平面翘曲,造成砌体墙体凹凸不平,灰缝大小不一。
B、砌筑施工前未对砌体的根部进行清理找平,砌筑施工过程中未立皮数杆,导致灰缝大小不一。
C、设计的墙体内埋管密集而使墙体砌筑断开。
D、砌筑施工前未排砖错缝,砌筑施工过程中留槎不当。
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