油品储运车间事故案例分析(5)

2019-05-26 15:59

下看。突然,罐内发生油气爆炸,爆炸气浪将二人从罐车上部冲翻坠地。一名工人脸部烧伤,右腿骨折;另一名工人胸部、脸部烧伤,右臂骨折。油罐三处穿孔,严重变形,汽车大梁弯曲、报废。直接经济损失二千余元。

造成这次事故的主要原因是:检查灯具不符合安全要求,灯头是用汽车小灯泡改制的。检查容器时操作又不当,罐内挡板碰坏灯头,产生火花,引燃爆炸气体,酿成事故。

今后必须采用合格的防爆灯具,同时制定严格的安全操作规程,防止类似事故发生。 26. 误开阀液化气大量跑串,处理快,恶事故章未造成

1984年3月27日,×××厂液化气罐区由于误操作,发生一起恶性爆炸火灾未遂事故。3月25日上午,化三建一处未正式通知厂方,在碰线施工时,就将新老罐区之间三条液态烃管线的隔断阀盲板拆掉。27日8时40分,运销科装瓶站电话通知八罐区送液化气。八罐区大班长即安排操作工去开阀。操作工错将811线隔断阀误认是829线隔断阀而打开。由于811线盲板已被化建拆除,致使液化气经Dgl50的8根线分别串入四个400m3的未投用新球罐内。约三分钟后,操作工发现跑气,便立即关阀。当大量液化气从球罐外冒时,被装瓶站站长稆厂调度副主任发现。站长当即想到球罐北面化三建工场内有电炉。于是,他冒着极大危险穿过弥漫着液化气的新罐区跑到化建工棚察看。当时化建值班人员正用电炉烧开水,站长立即拉开电闸,切断了现场可能引起爆炸的明火源。副主任也立即用电话通知有关单位,协助处理事故。由于处理迅速果断,一起恶性爆炸火灾事故才被避免。事后经核算,跑损液化气约一吨。

教训:①外单位在炼油厂内承担施工项目,未经与厂方联系绝不许擅自动用和变

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动生产设备、管线、阀门。 ②加强厂区用火管理,不准擅自用火用电。 ③阀门注明标记,管线注明流向;操作人员增强责任心,提高业务水平,避免误操作事故发生

三、 设备故障

27. 呼吸阀失灵,抽瘪污油罐

1981年12月8日1时40分,×××厂北油品车间中间罐区305#污油罐,因罐顶部液压安全阀被加上盲板停用;同时,罐顶[wiki]机械[/wiki]呼吸阀又失灵,当开泵送油时被抽瘪。罐壁上部三层钢板凹陷,直接经济损失三千余元。

教训:油罐顶部液压安全阀应根据季节变化,定期检查更换封油,保证其安全好用,绝不能随意加上盲板;同时,对机械呼吸阀的各部件也必须定期检修,防止锈蚀,保证起落灵活

28. 油罐被抽瘪,注水又复原 1982年1月6日凌晨3时,

×××厂在开泵将30#灯油罐(1000m3)内存油送出装车过程中,由于罐顶仅有的一只机械呼吸阀被冻住,使油罐形成负压,油罐上部被抽瘪。事后,该厂采用罐内注水方法将油罐复原。

29. 天气突变冷,阀冻罐抽瘪 1984年1月l9日,×××厂浊品车间304#(1000m3)汽油罐被抽瘪。造成罐顶及罐壁严重塌陷,损失价值八千五百余元。当天22时40分,该罐向外装车。23时左右,操作员在装车室内听裂响声,误认为是火车的声音。23时40分,操作员到罐区关阀时发现该罐已抽瘪。事故原因是,当天一下雪,气候突然变冷,致使304#罐机械呼吸阀片冻死;同时,透光孔又被封闭,装车时

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罐内形成负压,罐体抽瘪。预防措施:加强防冻防凝检查,入冬前要详细检查各罐呼吸阀。

30. 当班睡大觉气柜被抽瘪 1981年10月21日5时许,×××厂油品车间八罐区液化气气柜被抽瘪,直接经济损失六千元。当日0~8点班接班时,气柜高度为54%,低压瓦斯不进气柜而排放火炬。2时50分气柜下降,低液位报警,当班火炬操作工消除报警音响。此时,当班班艮正扒在桌上睡觉。司泵工听到报警音响,也只是站起来看了看,并未深究。3时 10分车间值班员查岗:发现气柜在低液位,便叫班长改低压瓦斯进气柜。但当班班长并没有检置气柜高度,仍然继续睡觉。5时10分,值班员又来查岗,看见气柜还未升起来,便叫班长一起去气柜检查。发现气柜已被罗茨风机抽瘪,并将柜内水抽入低压瓦斯管网,罗茨风机也因超负荷而跳闸。

教训:当班人员刘工作严重失职,值班人员不坚持原则。

今后,必须要加强遵章守纪教育,发现生产问题,要立即组织处理,做到既有布置,又及时检查。

31. 联系欠周到,管破跑原油 1982年1月l7日16—24点班,×××厂油品车间D2、D3、D4三个码头均在往罐区3#原油罐送油18时油槽品准备改换12#罐收油。但发现12#罐收油管线伴热线不热,怀疑管线不通。他向分厂值班调度汇报并取得同意后,准备由码头用泵顶。20时左右,他将此情况通知D2、D3、D4码头,提醒他们注意泵压变化。因D3码头班长离岗吸烟,并已于17时就让泵工回家休息,接电话的甲板工传达电话不清,于是顶岗看泵人员离岗去操作室打电话询问情况。20时20分,3#罐已收满。油槽员将该罐入口阀关闭。因为去12#罐的收油线不通,

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造成压力急剧上升憋压;同时D3码头螺杆泵压力继电器因没有送电而不起保护作用;操作员又不在场;致使D3码头吊架上一根12m长,直径250mm的金属软管和D2码头一根旧胶管同时破裂,跑损坂油五吨,加之金属软管修复费用,经济损失达四千三百余元。

教训: ①要加强没备管理,做好防冻防凝工作。 ②生产中,岗位之间要加强联系,并做到准确无误在改变工艺流程时,更要注意这一点。 32. 汽油罐浮顶下沉事故 1982年8月22日,

×××厂820#5000m3浮顶汽油罐浮顶倾斜下沉,这是一次危险性很大的事故。当日19时30分,正在往外付油的620#罐的油尺有上升现象,这显然是一种不正常的情况。但油槽员以为是油表失灵,就自己任意按正常情况改了油尺。21时上罐检尺,才发现浮顶北半部浸在油里,立即停止往外付油。并改向此罐压油,试图将浮顶活动复位,因浮顶倾斜卡住,此措施无效后,23日5时30分浮顶全部沉入油内。7时发现东倒罐底与基础间渗出铁锈水。25日罐底出水中代浊。26日20时罐底大量出油,说明罐底损坏严重。厂里组织消防队大量向罐内注水,以防止罐底跑油。同时向外倒浊。事后检查罐底是被下沉的浮顶拄捅漏。原因分析:此罐是1965年投用的,一直储装焦化、裂化汽油,罐壁严重[wiki]腐蚀[/wiki]。历年曾进行过三次较大的修理,但罐壁未进行更换。

这次事故的主要原因是罐壁腐蚀减薄变形,使浮顶在运行中受阻。同时,油罐附件维护保养不好,导向滑轮锈死不能活动;中央切水管接头损坏漏油。阀门长期关闭不能排水,这些都是促成这次事故的因素。

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教训: ①在操作上已知油尺不对,没有认真检查原因,及时发现浮顶倾斜。 ②对油罐的使用,要建立定期检查制度。 ③浮顶已经倾斜再向罐内压油,企图使浮顶复位的做法更不妥当,存在很大的危险性,今后不允许再用此法。

33. 固定螺栓腐蚀断裂,压缩机撞缸缸盖爆裂设备事故 2003年9月8日14时l0分,×××厂气柜当班的三名操作工(班柯亚兴,班员:柯剑珠卢济和)刚刚巡检网来,坐下没多久,突然听到一声巨响,当时面对机房的柯班长清楚地看见伴随响声2#压缩机卧缸盖及气阀等碎块向前飞出去,接着大量的瓦斯、冷却水混合喷出束,柯班长等马上戴上防毒而县冲出去停机,同时关闭机组进、出门阀、关闭冷却水阀,然后对压机进行了氮气置换。随后向调度及车间值班汇报,并保护现场。14时40分左右,公司机动部专业管理人员和午间设备管理人员到现场检查发现:二段缸缸盖被打烂,缸盖及气阀的碎块散落在地上,还有部分连在缸体上从缸盖断口可以看出有大量的旧裂缝,一个进气阀的紧固螺栓断开,阀座松脱,阀片升程控制垫圈被压扁。第二天对二段缸解体检查,发现机组曲轴、连杆、大、小头瓦、十字头、活塞杆等部件均末损坏,活塞与缸有明显撞击痕迹,[wiki]填料[/wiki]匝盖也有明显的裂纹,活塞与阀撞击痕迹清晰可见。

事故原因分析:二段缸进气阀固定螺栓突然断裂,造成阀座松脱。松脱的阀座盖活动白由,从死点区进入到活塞工作区,同时阀片升程控制垫圈掉落气缸内,造成往复运动的活塞与阀座盖、升程控制垫圈发生碰撞而造成撞缸,因二段缸缸盖材赝为铸铁,机械强度低,由于受到工作介质中硫化氢的腐蚀,材质的性能随使用时间增长而逐渐改变,强度大大降低,在活塞的猛烈撞击下,缸盖被打烂成芥块飞出。事后检查缸盖断口,发现有旧裂缝。根据调查、取证、论证,事故调查

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