若故障恢复,继续运行,如果故障不能消除,断开故障车运行配电盘中ACOSN后闭合ACK2进行扩展供电,并按照规定限速运行。
库内处理方法:检查故障车扩展供电回路接线是否正常;检查MTCOR、EXR2、ACK1R2继电器是否动作正常;如果电路无异常,检查接触器箱内有无异物,ACK1是否卡滞。
如果VCB不能闭合,但是在MON屏上无故障信息,此时排查方法如下。
①.确认司机室配电盘中各断路器、旋钮开关处于正位,检查VCB合(VCBCS)自复位按钮动作正常。
②.保持VCBCS自复位按钮在按压状态,测量司机室总配电盘中7号线电压,来判断VCB和的指令是否正常发出。如果7号线加压,正常。如果7号线无电,则检查7号线是否断线,必要时可以换端操作来进一步确认故障位置。
③.测量司机室总配电盘中8号线电压。如果8号线加压,即一直发出VCB断指令,全列车VCB不能闭合,此故障大都涉及电气元件功能故障。在运行途中查找一般需要较长时间,并且恢复较为困难。此时可以先判定故障所在的单元或大致位置,然后采取相应的对策,尽量减少运行途中停留时间,回库后再对故障进一步排查。
运行途中处理方法:确认8号线加压后,应断开2车、6车运行配电盘中的【真空断路器NFB】(VCBN),再测量8号线电压,如果此时8号线无电,则逐一闭合2车、6车运行配电盘中的VCBN,闭合一个测量一次8号线电压或操作一次VCB合,在闭合某个VCBN时,出现8号线加压或VCB断开,则可以判断故障在该单元内。此时应断开该单元的VCBN,并远程切除该单元的VCB,闭合ACK2进行扩展供电,并按照规定限速运行。
库内处理方法:
? 切断2车和6车运行配电柜中的【真空断路器NFB】(VCBN),测量8号线的电压,如果8线被加压,检查两头司机室操作台受电弓折叠、VCB断自复位按钮是否正常;
? 如果步骤?测量8号线无电,逐个推合VCBN),每推合一个,测量8线电压,如果推合到某车时,发现8线加压,可确定VCB不闭合是由该单元VCB控制电路故障引发;
? 断开该单元【过分相VCB控制2NFB】(SCN2),测量8线电压,若8线加压,初步判断为VCBOR3继电器触点动作不良,可以用万用表连接7B--8W的航空插头CN--1--4针对CN--6--40针的阻值来确认,正常情况因为无穷大;
? 若断开SCN2,8线无电,闭合后8线加压,初步判定SVCBOR动作异常; ? 闭合SCN2断路器,断开【过分相VCB控制1NFB】(SCN1),测量8线电压,如果8号线加压,则SVCBOR继电器触点动作不良;
? 若步骤?测量8号线无电,检查SCR1、SCTR1继电器触点动作是否正常。
④.根据图1.8 VCB控制原理所示,检查故障单元各配电盘中的断路器是否处于正位、线路连接以及相关的接地是否正常;检查相关的继电器是否动作正常。
4. 可导致真空断路器故障的断路器、开关及位置如表1.2。
断路器、开关名称 关键进、出线号 所在位置 受电弓?VCB NFB 102→102B 司机室配电盘 受电弓折叠(PanDS) 102B→8,102M→107 司机室操纵台 VCB合 (VCBCS) 102D→7 司机室配电盘、司机室操纵台 VCB断 (VCBOS) 102B→8 司机室操纵台 辅助空气压缩机控制SW 102B→104 司机室配电盘 (ACMS)
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集中控制1 NFB(MCN1) 辅助空气压缩机NFB (ACMN) 牵引变流器1 NFB(CICN1) 真空断路器 NFB(VCBN) 牵引变压器过电流 NFB (OCTN) 辅助电路过电流 NFB (AOCN) 牵引变压器油流 NFB (MTOPMN) 扩展供电 NFB (ACOSN)
103→1 102→104A 103→40 103→7B 7B→7B1 8F→8G 7B1→7C 103→91 司机室配电盘 2、4、6车运行配电盘 2、3、6、7车运行配电盘 2、6车运行配电盘 2、6车运行配电盘 2、6车运行配电盘 2、6车运行配电盘 2、4、6车运行配电盘 表1.2真空断路器故障相关断路器、开关 三.特高压部分故障
特高压线缆主要分布在2、3、4、5、6车的车顶,负责将4、6车受电弓引下的高压
电传输至2、6车的牵引变压器。由于维护使用不当,动车组可能会造成高压线缆击穿故障。
案例1. 2008年8月15日,上海局CRH2059A+005A重联编组运行中,司机发现网压表显示为0,但MON上无故障显示。司机降弓后联系硕放站,得知接触网无电。列车停车后,司机申请接触网重新供电,但再次升弓后,发现动车组网压显示仍为0,此时车站告知司机接触网再次跳闸。司机随后向路局调度请求换弓操作,待接触网恢复供电后,司机进行换弓操作,此时随车机师发现059A 4号车受电弓升弓时严重拉弧,随即发现接触网线烧断,悬挂在动车组车顶。司机立即汇报调度请求救援。救援回库后,检修人员拆开059A列4、5特高压电缆对1、2单元分别进行绝缘测量,发现1单元特高压电缆对地绝缘阻值为0,逐步排查发现3车2位端直线连接器对地击穿。8月15日晚,059A列拆下4、5特高压电缆,切除1单元牵引后维持自行运转返厂检修。
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案例2. 8月15日,上海局担当的D458次(上海-无锡)使用CRH2005+059A重联动车组,运行至望亭-硕放间,VCB断开,网压表显示为0,接触网无电,惰性运行至硕放站停车。接触网重新供电后,再次升弓,动车组网压仍显示为0,接触网再次跳闸。接
触网再次供电,升前弓时,发现205904车受电弓有一团火球,接触网线烧断,请求救援,终到晚点2小时12分。原因是205903车车顶2位端直型接头绝缘不良,在受电弓受流时导致瞬间接地,击穿直型接头及车
图1.9 车顶直线型连接器
体,产生的大电流将接触网线熔断。
上述案例的故障发生部位都是在直线型连接器位
置。动车组的2、3车、3、4车和5、6车之间使用了直线型连接器,特高压线缆通过橡胶保护套支撑平置在车顶上如图1.9,橡胶保护套起到支撑、保护特高压线缆的作用。由于车辆之间有相互位移,橡胶保护套与车顶发生摩擦进而造成磨损,如果未及时检查、调整、更换橡胶保护套,橡胶保护套会失去其作用,若橡胶保护套磨穿,车体将特高压线缆磨损的话,其绝缘性能会大大降低,25KV的高压电就有可能会将线缆击穿造成行车故障。
因此,在日常的检修维护作业中,必须对直线型连接器进行检查,若发现橡胶保护套有超限磨损,必须对其进行调整或更换。
当发生高压线缆击穿故障时,可能会使变电所跳闸,严重时会熔断接触网,此时需紧急停车,将故障发生情况汇报调度。参考故障应急预案进行处理。
案例3. 2008年3月25日20:04分,郑州局CRH2026+050A动车组担当的上海-郑州D83次运行在徐州西-铜山间全列断电紧急停车,经检查发现202600司机室配电盘蓄电池接触器跳开,操作投入后蓄电池接触器再次跳开。依次断开CRH2026A6、4、2车配电柜内蓄电池接触器和直流电源2,从2车逐次投入,当6车投入时,司机室配电盘蓄电池接触器断开,再次断开6车蓄电池接触器和直流电源
图1.10 蓄电池接触器
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2重新投入,司机室蓄电池接触器又一次跳开。将6车蓄电池接触器和直流电源2断开,换端到205001升弓送电,全列供电恢复,随后换端回202600升弓供电,20:58分开车,停车54分。因运行前方有分相区,21:08分停于铜山站试验手动过分相,断开VCB降弓,出现全列断电,司机室蓄电池接触器跳开。将6车运行配电柜内102与103号线短接处理,再次换端到205001升弓送电后,换端回202600重新试验,发现Mon屏未显示CRH2050A编组。经随车机械师合上205000总配电盘内102E与105脱扣,Mon屏显示16辆编组正常。21:37分开车,停车29分。经入库检查,发现CRH2026A动车组6车受电弓各绝缘子支撑座、受电弓下部车顶板面、5车与6车间风挡连接处、5车车顶有纸浆状异物残留,且有明显流动痕迹。原因:列车运行时,CRH2026A动车组6车受电弓处高压瓷瓶受导电物撞击,使25KV对车体放电,高压放电造成202600司机室蓄电池接触器空开跳开,使102线到102E线断开,105线无电,司机总控信号无法由102线送到105线上,造成过分相时全列断电,产生紧急制动。高压放电导致空开过热,短时间内无法恢复闭合。
本案例是一个典型的由于高压放电导致的综合性故障。由于车顶异物导致高压放电, 8车【蓄电池接触器NFB】(BatKCN)跳开,高压放电导致断路器过热,在短时间内无法闭合,由于8车【蓄电池接触器NFB】(BatKCN)跳开,致使8车主控时,105线不能从102E线得电(如图1.10),BVR1线圈无法励磁,在过分相时VCB断开,相应VCB辅助触点断开,使得蓄电池接触器1(BatK1)线圈失电(如图1.11),103线无法得电,造成紧急制动。
当发生司机室【蓄电池接触器NFB】(BatKCN)无法闭合故障时,可先尝试换端操作,若换端后相应蓄电池接触器断路器未自动跳开,则可初步判断为断路器故障,可以在总配电盘短接102E→105维持运行。若换端后相应蓄电池接触器断路器自动跳开,则说明105
图1.11 BatK1
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线发生故障,将相应车运行配电盘【蓄电池接触器NFB】(BatKN)105线拆掉并绝缘处理,然后将【直流电源2NFB】(BatN2)断开,将102线和105A线短接,短接完毕后闭合【直流电源2NFB】(BatN2)维持运行。
第二部分 制动及供风系统
动车组的制动装置采用再生制动的电气指令式空气制动装置。以1M+1T为一个制动单元进行延迟控制,再生制动和空气制动的切换根据电空协调控制,由制动控制装置判断所需要的制动力,当再生制动不足时,用控制制动来补足,对应速度-粘着曲线模式进行制动力控制,还具有滑行检测功能。
一.制动不缓解
制动指令为缓解时,如果BC压力残存在40kpa以上(探测时间5s),就判断为制动不缓解。通过M419线输出列车信息控制装置。制动不缓解按照制动模式大致可以分为紧急制动不缓解、快速制动不缓解以及常用制动不缓解三类。
案例分析
案例1. 2007年7月3日,CRH2-025列运行过程中,全列触发紧急制动,司机在MON显示器 “配电盘信息”画面上发现各车UV阀动作,1号车JTR继电器动作,在“车辆信息”画面显示1号车总风压力低,通知随车机械师后,机械师进入头罩内部开断几次总风压力检测用塞门,590KPa总风压力开关不动作,从总配电盘用万用表测量3d线电压为0v,短接1号车总配电盘内的3-3d线紧急短路开关,司机把制动手柄置于“快速”位,按压“紧急制动复位”开关,紧急制动缓解,制动手柄置于“运行”位后,全列制动缓解,BC压力回0。 此案例为紧急制动不缓解,原因是1车前舱内590kpa总风气压开关动作不良,不能正常闭合,导致MRrAPSR不能励磁,所以MON屏显示1号车总风压力低,导致全列车紧急制动不能缓解,其控制原理参见图1.1。在运行途中出现该故障,在确认总风压力正常的情况下,可以使用总配电盘的应急短路开关3-3D,短接掉590kpa总风气压开关,然后缓解紧急制动。
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图2.1 总风压力检测