干熄焦应急规程(4)

2020-06-03 15:13

现象:

1、着火检测器高限报警。 2、CO浓度检测器报警。 处理:

1、若因为集尘挡板开度过小时将其开大。若吸尘管道被焦粉堵塞则进行疏通处理。 2、若因为充入的氮气(向干熄炉下部吹入的N2)或吹扫风量少时,将其开大。

3、检查振动给料器部位焊体或壳体有无裂口以及调节棒安装有无泄露,若判断旋转密封阀内部循环气体泄露量很大,可考虑更换旋转密封阀。

4、检查干熄炉及气体循环系统压力有无异常,若有将其调整正常。

注意:靠近排出装置时,应携带煤气报警器和氧浓度测定仪,当无危险时方可进行故障的处理。 (9)旋转密封阀不能转动 现象:

1、 旋转密封阀停止转动。

2、打开旋转密封阀上部人孔盖,发现内部堆满焦炭,在震动给料器停机情况下,焦炭自动下滑。 原因:

1、自动润滑装置出现故障。 2、旋转密封阀旋转电机跳闸。

3、振动给料器底部的下料板磨损得极光滑,不能阻止焦炭下滑。 处理:

1、 用手摇的方式检查确认时,2、 如果是自动润滑装置出现故障造成的,3、 则对故障排出后重新启动旋转密封阀。

4、 如果旋转密封阀手摇正转,5、 反摇都能转上一圈以上,6、 可能是排焦量过大造成,7、 可以减少排焦量。

8、 如果手摇时,9、 正转、反转都有被卡的现象,10、 应打开旋转密封阀上部人孔,11、 将异物取出后再启动旋转密封阀。

12、 如果手摇旋转密封阀正转、反转完全不13、 能动作,14、 则可能是旋转密封阀的轴卡住,15、 应想办法将旋转密封阀旋转轴顶松原再启动。

16、 若是振动给料器底部的下料板太光滑,17、 造成焦炭下落过多,18、 使旋转密封阀不19、 能动作,20、 应将下料板最下一层磨板垫高5mm,21、 在干熄炉底部增加调节棒。

22、 无论什么情况,23、 一旦旋转密封阀电机跳闸,24、 造成旋转密封阀停转,25、 都不26、 能盲目送电。

27、 在上述处理过程中都应切28、 断旋转密封阀操作电源和动力电源,29、 用手摇方法进行。 30、 在处理故障时,31、 必须携带CO和O2探测仪,32、 并采取可靠的安全措施后再进行处理。

(10)振动给料器线圈故障 现象:

振动给料器停止运行。

中控室计算机发出过热保护指令。 原因:

排焦量与循环风量不匹配,导致排焦温度过高,而引起振动给料器线圈温度上升。 吹扫风机压力过低,冷却效果不好。

振动给料器冷却气体入口或出口绕性软管破损,造成空气泄漏,对线圈冷却不够导致其温度上升。 振动给料器持续超过最大焦炭处理量。 处理:

如果是排焦量过大或排焦温度过高,立即进行操作调整。

若是吹扫风机压力过低,检查风机运行状况。若运行不良,立即将吹扫用风切换为管道动力风或N2。

如果确认振动给料器入口或出口挠性软管破损泄漏空气,则需对破损的软管进行更换。振动给料器入口或出口挠性软管破损泄漏,除了会引起振动给料器线圈温度上升外,还可能因空气漏入振动给料器壳内,引起焦炭或焦粉自燃着火,造成更大的事故。因此,必须及时更换破损的挠性软管。

(11)排出装置不出焦 1)现象 ①皮带称显示的排焦量波动较大,且排焦量不断的下降,最终排焦量显示为零。 ②中控室CRT画面无旋转密封阀的故障报警,振动给料器振幅正常,但振动的声音异常。 (2)原因 ①炉内可能有铁器卡在振动给料器的入口上部。 ②调节棒的安装数量较多且每个调节棒的插入深度较深。 (3)处理 ①中控人员要到现场检查皮带上的焦炭量,如果焦炭较少,或没有焦炭,就要进行处理。 ②用铁锤敲击干熄炉平板闸门的上部,敲击后如果排焦量稳定,说明是焦炭在振动给料器上部卡住,不需进一步处理。 ③如果敲击仍不能解决问题, 就要把干熄炉各点的调节棒往外抽,如果问题解决,就保持调节棒的现状,不需进一步处理。 ④如果往外抽调节棒仍不能解决,说明在振动给料器上部有铁板、杂物卡住,此时就要把调节棒全部抽出,然后对平板闸门进行“关闭”、“打开”操作,并确认平板闸门的开行程已达到,如果没有达到就要用手拉葫芦把平板闸门往外抽。 ⑤直到振动给料器入口上部的铁板落入旋转密封,要进行前节中所叙的操作取出铁板。 ⑥待排焦稳定后,再根据T4、T3各点的温度均匀性来决定调节棒的安装位置或不需要进行安装。

第五章、除尘系统

(1)工艺除尘斗提漏灰严重 现象:斗提处向外漏灰。 原因:

1. 清灰电机吸力不够,斗提处形成正压往外鼓灰。 2. 斗提内小灰斗掉落堵住斗提进灰口。 对策:

4. 从斗提上方接一根管道到环境除尘低温烟气管道上,利用除尘风机将斗提内抽成负压。 5. 捡好小灰斗并重新安装固定。 (2)环境除尘螺旋输灰声音异常 现象:环境除尘螺旋输灰声音异常。 原因:

5. 螺旋输灰杆断裂。 6. 螺旋输灰机缺油。 7. 螺旋输灰机负荷过大。 对策:

2. 更换或焊接螺旋输灰杆。

3. 给螺旋输灰机加油。

4. 将螺旋输灰方式改为刮板机输灰方式。 (3)环境除尘风机一直高速运转

现象:除尘风机无论装入装置炉盖在开或关的情况下一直高速运转。 原因:液力耦合器执行器不动作。 对策:

4. 检查及调整执行器推杆。 (4)环境除尘离线阀不工作 现象:现场离线阀不动作。 原因:

4. 气源管损坏。

5. 压缩空气压力不够。 对策:

10. 更换汽源管。

11. 调整压缩空气压力,使其达到正常值 。 (5)加湿搅拌机不下灰 现象:

除尘加湿搅拌机堵住,灰放不下来。 原因:

3. 加湿搅拌机对轮螺栓断。 4. 加湿搅拌机格式阀内部有异物 5. 水与灰的比例不对。 对策:

3. 更换对轮螺栓。

4. 打开格式阀,取出异物

5. 调整加水量,控制好水与灰的比例。 (6)环境除尘压差大 中控除尘压差报警。 原因:

3. 压缩空气压力是否增加。

4. 电磁阀内弹簧松,反吹后弹片不能复位。 5. 布袋损坏。 6. 反吹喷撒管掉。 对策:

10. 控制压缩空气压力在正常范围内。 11. 更换电磁阀内的弹簧。 12. 更换布袋。

13. 重新安装反吹喷撒管。 (7)1DC排灰堵塞

现象:1DC排灰格式阀不下灰,中控室高报警始终不有消失,现场排灰格式阀无温度。 原因:

1. 排灰格式阀内部有异物。 2. 三重水冷套管漏水。 3. 电机减速机、轴承坏。

对策:

1. 移开格式阀,清理内部异物。 2. 修补三重水冷套管。

3. 更换或修复电机减速机或轴承。 (8)1DC紧急放散阀故障。

现象:中控室显示1DC紧急放散的信号处于半开半闭状态,现场处于开状态。 原因:①阀块配重过大,超出设计要求。②限位开关不好使 对策:①去除部分配重。②调节、更换限位开关。 (9)1DC下部铁板烧红

现象:现场可以明显的看到铁板被烧红。 原因:①法兰连接处存在缝隙,空气吸入后在内部燃烧。②内部耐火材料脱落。 对策:①法兰连接处全部加塞石棉强,胶补密封。②修补内部耐火材料。③增加一路氮气管通入内部,进行冷却。 (10)2DC堵塞

现象:中控室H2报警不消失,2DC出口压力偏小。 原因:①2DC排灰管道设计不合理,排灰不畅。②大颗粒及2DC顶部渗水进入,造成焦粉粘接。③料位计显示失真,位置安装不合理。 对策:①改造排灰管道。②做好防止雨、水进入2DC措施。③校正料位计,并安装在合理的位置上。

(11)除尘压差大、污染大

现象:中控室显示除尘压差大报警,现场环境污染大,装入装置处有浓烟。 原因:

1. 生产班组对压差管理的制度落实不彻底。 2. 现场各仓的反吹压缩空气压力过大。 3. 除尘风机的转速偏大。 4. 现场反吹电磁阀不工作。 对策:

1. 加强各班组对巡检管理的力度。

2. 严格按操作规程调整好各仓的反吹压缩空气压力。 3. 调整好除尘风机在勺管高位和低位时的合理转速。

4. 定期检查各电磁阀的工作情况,发现电磁阀不工作反吹的,应及时进行调整处理。 (12)除尘风机振动大

现象:除尘风机运转中,转速和振动出现超标,大于正常的运行状态范围。 原因:①两端的轴承坏。②风机叶轮磨损。③风机轴承座与液力偶合器底座与液力偶合器底座出现位移。 对策:①更换轴承或轴瓦。②修补风机叶轮,并重新进行找平衡。③重新对联轴器找正,并坚固底脚螺栓。

(13)斗提故障 现象:除尘运灰系统在运行过程中,突然停止运转,中控室出现斗提断链的报警和接近开关报警。 原因:

1. 斗提接近开关上的铁块限位向下滑落,连锁停车。 2. 板链的磨损致使链条断裂

3. 电机地脚螺丝松动,造成振动晃使链条脱落。 对策:

1. 固定牢接近开关限位。

2. 定期检查板链的磨损情况并进行润滑工作。 3. 定期检查各处螺丝松紧情况。

4. 加强日常点检、巡检工作,做好防范措施。 (14)除尘风机突然停车

现象:除尘风机在运行过程中,突然停止运转。 原因:

1. 高压开关跳闸。

2. 仪表变送器出现故障,中控室CRT画面报警,且报警与除尘风机连锁。 3. EI系统紧急停止。

4. 液力偶合器油压突然降到0.03MPa以下。 5. 风机电机轴承温度大于100℃。⑥风机电机振动大于0.075mm/min。 对策:

1. 检查是否过载。

2. 通知仪表检查更换仪表变送器,并解除连锁。 3. 检查是否突发故障并进行处理。 4. 检查油泵是否工作正常。 5. 检查轴承工作是否正常。 6. 坚固底部螺丝,调整动平衡。 (15)除尘不反吹

现象:除尘脉冲电磁阀不反吹,中控显示压差偏高。 原因:

1. 反吹用的压缩空气压力不够(低于0.03MPa)。 2. 电磁阀内弹簧松,反吹后膜片不能复位。 对策:

1. 调整反吹用的压缩空气压力,使其达到正常范围内。 2. 更换电磁阀内的弹簧。 (16)除尘风机不能启动

现象:除尘风机在中控和现场都无法启动起来。 原因:

1. 高压开关未投上。 2. 风机入口挡板未关到位

3. 液力偶合器油压低于0.03MPa。 4. 风机电机轴承温度高于100℃。 对策:

1. 与高压配电房联系,投高压开关。 2. 与中控室联系将风机入口挡板关到位。 3. 检查油泵工作情况,调整好油压。

4. 如中控显示的轴承温度与现场不符时,更换热电阻。 (17)放灰加湿机堵

现象:除尘外运放灰加湿机堵住,灰放不下来。 原因:

1. 三角皮带断。

2. 加湿机格式阀内部有异物。


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