新型干法水泥生产线设备事故案例汇总集(3)

2019-08-01 22:51

新型干法水泥生产线设备事故分析与预防

责任人。

4、值班长作为值班长也不了解清楚什么设备能试车和什么设备不能试

车,就下令试窑头Fu,为第二责任人。

5、中控操作员知道窑头Fu和斜拉链是一组的,必须解锁后才能开窑头

Fu;为第三责任人。

6、车间主任负领导责任。

事故九:xx水泥厂熟料一车间液压挡轮事故 一、事故概况

Ⅰ、2008年10月11日晚上23:30交接班时,岗位工现场启动了回转窑液压挡轮,按照车间的规定液压挡轮运行15分钟之后应该及时关掉,否则会顶坏轴承。但岗位工因为工作疏忽,直到次日凌晨1点多钟才记起液压挡轮未关,等他赶到现场,液压挡轮已经跳停。由于岗位工的失误致使液压挡轮连续运行了两个多小时,造成挡轮内部轴承损坏,从而停窑检修。从10月13日下午16:30开始检修直到10月14日14:50重新开窑,影响生产22小时。

Ⅱ、由于临时加工二档液压挡轮的液压杆挡块、轴承压板等零件,并且组装挡轮支座,耽误检修进度10小时左右。 事故前设备状况:

此液压挡轮的行程开关失效,每次运行15分钟之后需及时关掉,否则会顶坏轴承。

二、原因分析

Ⅰ、 液压挡轮在无行程开关的情况下连续运行了两个多小时,从而造成轴承损坏,是这起设备事故的直接原因;

岗位工不明白设备的工作原理,疏忽大意,误操作运行设备(没遵照车间的相关规定),是这起设备事故的主要原因;

Ⅱ、挡轮送外修时,维修厂家没有按照技术协议的要求,整套组装完成挡轮装臵,是耽误检修进度的直接原因;

在10月7日厂内的日清日结会议上,已明确提出让车间尽快联系机电工程部将此挡轮组装完成,但车间未尽到督促责任,是耽误检修进度的主要原因;

三、事故责任及处理

1、岗位工上班马虎,缺乏责任心,不按照车间设备操作规程操作,进而造成了设备的损坏,岗位工负有主要责任;建议对其转岗培训。

2、维修厂家不按照技术协议进行组装,从而耽误检修进度,采购员负有一定的责任;

3、熟料一车间的相关领导,没有落实10月7号日清日结会议上提出的要求,抓紧时间组装完成二档液压挡轮,熟料一车间相关领导负有一定的责任。

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四、采取措施

1、车间应加强岗位培训,提高岗位人员操作技能。

2、车间应加强对岗位工巡检的检查、监督力度,真正发挥岗位巡检作用。

设备带病运作或本身的质量问题及缺陷

事故一:xx水泥厂原料车间装载机着火 一、事故概况

2008年6月27日,装载机工将发动机排完空气启动,正准备到3#窑清理现场途中,车间陈主任叫司机到原料车间电气仓库领电机,装载机在操作时突然着火,(大约时间在8:30分左右),听到喊叫,立即切断电源,当时现场的周建国,陈主任和维修工均用灭火器灭火,但火势很大,已烧到了驾驶室。前后用了5个灭火器都无效,后打电话给消防队,通过消防车水枪灭火,终将火灭了下来。 事故前设备状况:

车辆是2003年6月投入使用,未大修.在使用期间经常在3#,4#窑清理现场,由于现场温度过高,致使电气线路老化. 二、原因分析

直接原因:电气线路搭铁起火.有少量油污 间接原因:电气线路老化,日常缺乏维护。 三、采取措施

1、加强出车前的检查工作,以确保车辆正常运行。 2、加强对车辆的定期维护保养工作。

3、定期对驾驶员,维修人员进行培训,提高操作水平和紧急处理突发事故的能力。

4、加强车辆管理力度,严格执行车辆保养规范,维护车辆最佳状况。

5、保持车辆的整洁。

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事故二:xx水泥厂水泥车间主减速机事故 一、事故概况

2007年5月25日晚上8点左右,水泥车间岗位巡检工现场巡检时发现主减速机有异响,当时未发现减速机异常,主观第一反映以为是大齿轮螺杆松动(原来的减速机以前有类似情况),电话告诉车间主任胡敏丰后而没有及时停机,后来减速机冒烟,现场漏油严重通知中控停料停机。在这过程中电流一直稳定在167-174之间,振动值却由原来的9mm/s突增到20mm/s。技术部刘仙德主任到现场发现减速机后移,对减速机拆开后发现2根淋油支管脱落,造成中间轴小齿轮(靠辅传端)有4个齿受伤严重(后经厂家探伤检测齿裂纹达70%)。现在已将该减速机送生产厂家南京高精齿轮集团有限公司返修,重新加工中间轴小齿轮和其啮合的输出轴大齿轮,加工周期25-30天。

中控数据: mm/s 位 置 时 数 值 间 19:54 52″ 7 19:54 54″ 19:54 56″ 19 19:54 58″ 18 20:02 26″ 22 水泥磨主减速机7 西侧垂直振动 水泥磨主减速机9 西侧水平振动 水泥磨主减速机6 东侧垂直振动 水泥磨主减速机4 东侧水平振动 水泥磨主电机电167 13 16 12 16 6 14 12 17 10 15 12 10 172 172 172 173 做水泥,更做凝聚力

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流 20:04 停喂料;20:05停机。整个过程维持10分钟,其中19:57分有一缓冲段 事故前设备状况:(设计、制造、安装、检验单位和时间、使用登记情况、操作人员姓名和持证情况、设备修理改造情况等)

减速机新购设备4月25日开始安装。5月1日投入生产运行,刚装用的时候,运行工况还是较平稳的,设备的震动和设备温度都控制得很好。安装是在厂家相关人员指导下由我们自己的人安装的;减速机在监控试车运行两小时后,最高轴承温度在57℃左右。最高振动值在7mm/s左右,基本符合要求。

减速机设有电压保护超高跳停装臵,有11个测温点,还有两组四个振动测点,对振动值过高设臵了报警,但未有振动值超高跳停装臵。

设备运行前一周振动值为4mm/s,后来慢慢升至9 mm/s,轴承温度70度左右。5月25日19:54分之前振动值一直为9 mm/s。

二、原因分析

直接原因:减速机油管设计布局不合理,油管固定方式为螺纹固定,支管悬空,震动后三通联接部分发生松动,而淋油支管油嘴离啮合齿轮较近,只有30mm左右,造成支管进入啮合处而导致齿轮严重损坏。

间接原因:1、减速机安装时就发现油管固定方式不牢固,离齿轮啮合面太近,厂相关人员曾向厂家提出意见,但未得到生产厂家的重视后,未及时安装振动值超高跳停装臵。

2、中控工发现不及时、现场巡检人员处理问题不果断,未及时停机。 主要原因:设备厂家供油管路设计及固定方式不合理

设备振动等参数保护装臵不齐全、中控工发现不及时、现场巡检人员处理问题不果断等,未及时控制事态的发展。

三、事故责任及处理

厂家负主要责任,中控工发现不及时、现场巡检人员负次要责任 四、采取措施

1、加强生产使用设备的基础管理,对设备(特别是新设备)的使用上一定要做到规范化,将现在忽视的设备上的所有保护装臵都恢复起来;

2、加强对设备的维护保养,杜绝设备的“跑冒滴漏”;现场环境得不到有效改善,给设备维护使用带来很多不利影响,特别是对油路的影响,它给设备造成

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的长期负面影响是不可估算的;

3、加强对岗位工的培训,使之了解掌握设备的性能和结构,提高中控工的责任心,提高岗位巡检工操作水平和紧急处理突发险情的能力意识;

4、对设备提供的生产厂家要坚持一丝不苟的科学态度,对设备质量严格要求,

发现隐患一定要厂家处理完善才投入使用。

事故三:xx水泥厂水泥车间辊压机设备事故 一、事故概况

2008年2月10日,岗位工15时30分到辊压机巡检时,发现辊压机动辊轴承(靠减速机侧)内圈定位圈紧固螺杆被剪断,该轴承(24192EACCK/W33,C3)内圈有8件M16(8.8级)螺杆紧固,当时,在现场立即停止辊压机喂料,停辊压机,打电话通知当班班长,车间主任,技术员,估计可能时轴承错位。打开内圈侧盖检查发现轴承内圈开裂,不能正常运行。 中控及岗位记录数据:

时 间 数 参 数 据 3.00 49 42 43 48 4.00 49 42 44 48 岗位记录 中控记录 减速机温度 辊子轴承温度 减速机温度 辊子轴承温度 事故前设备状况: 4#水泥磨辊压机2004年5月投入使用,在使用期间,曾多次维修,在2008年元月4日新安装辊轴和轴承,自使用到辊压机停机前,辊压机动辊主电机电流正常,减速机正常,辊轴轴承温度正常,润滑良好,液压系统均在正常范围内,在安装过程中发现轴承型号标记模糊不清,有重叠现象,轴承滚珠不灵活,倒角不规范,轴承游隙0.60mm.

二、原因分析

直接原因:辊压机辊轴轴承内圈开裂,不能正常运行。 间接原因:无预见性

主要原因:轴承内圈开裂。

三、事故责任及处理 设备配件的质量问题

四、采取措施

1、加强设备的基础管理,特别是车间主机设备管理,加大设备维护保养力

度。

2、对设备检修,配件安装加强监控,提高故障预见性。

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