新型干法水泥生产线设备事故分析与预防
2、加大车间对班组的管理力度,强化岗位责任心。 3、完善自动化控制系统,便于岗位工正确操作。 4、完善作业指导书对操作维护的规定。
岗位工技能欠缺,判断能力不足
事故一:xx厂水泥车间绞刀事故 一、事故概况
2008年8月27日晚班,岗位工黄在清石膏堵,磨工占在1#磨放灰, 02:15绞刀发生绞龙轴断裂,电机空转,水泥物料输送不出去,冒灰严重。岗位工判断失误,没有判断出是绞刀故障所造成的,耽误了十五分钟左右,才去停磨,并通知岗位工清灰、维修工修理。造成积灰严重,清理难度加大,直至28日上午11点左右才处理好,开磨投入生产。 事故前设备状况:
此绞刀吊轴瓦之前磨损较大。 二、原因分析
判断绞刀故障的时间滞后,在绞刀断后15分钟,岗位工才知道并作相应处理;在知道绞刀断的故障发生后,岗位工处臵不当,分别停了三台磨,应该三台磨一起停,才能避免冒这么多灰;老线的石膏仓经常性地堵料,岗位工需花费很长时间清堵,造成巡检力度减弱;岗位工在放灰时冒灰较大,易造成误判断;
三、事故责任及处理
1、岗位工没有遵守车间的制度在清堵的时候放了灰;并且放灰的频次过于集中,造成对下面绞刀的负荷加大;
2、在绞刀事故发生后,岗位工的处臵方法不当,分别停了三台磨,应该三台磨一起停,才能避免冒灰过多; 3、岗位工在这起事故中负有一定责任。 四、采取措施
做水泥,更做凝聚力
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事故二:xx厂水泥车间2#磨进料主轴瓦烧蚀事故 一、事故概况
2009.2.15岗位工3:20在交接班时,已发现2#磨进料轴承座内有很大的水蒸气,且闻到有一股异味,并向班长汇报,班长怀疑油内含水,就没到现场,直接到油箱处去放水。副段长听说上述情况后,立即到现场进行观察,发现有水蒸气且有股异味,立即通知停机。停机时间为3:50分。
事故前设备状况:设备使用时间长,回油、回水不畅,无监控设施。 二、原因分析
岗位工经验不足,操作不当是造成这次事故的直接原因。设备回油、回水不畅,无监控设施是这次事故的间接原因。主要原因是设备老化,水管漏水,岗位工经验不足,发现问题处理不当。
三、事故责任及处理
四、采取措施
加强设备的维护保养,疏通油路和水路,完善油的密封,保持油的清洁性,配备相关的监控设备,加强岗位工的技能培训。
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事故三:xx厂熟料一车间3?3停窑事故 一、事故概况
2009年3月3日零点班接班,由窑操学徒张操作,发现窑况不好,窑主机电流从420A跌到380A,于是将窑头煤从2.6T顶到2.8T,00:40左右从看火电视看到喷煤管喷力不强,检查窑头喂煤罗茨风机压力,发现风压从2万下降到1.9万,过了一点时间,窑头喷煤管头部有滴煤现象,0:50左右中控窑操黄讲可能是25D风机拉大了,学徒张就把25D风机阀门从46%关到36%,一段篦下压力由4200Pa控制到4600Pa,1:00后正常操作,5:00张立金交由黄水仙操作。
现场巡检工3月3日零点班接班后,对烧成系统全面巡检,0:20巡检完;2:00只有程亮全面巡检,但并没有仔细检查窑头一次风机,以后就没人巡检窑头设备。
3月3日白班中控操作员左接班,在中控发现一次风机出故障,通知工段长到现场检查,发现一次风机联轴器弹性柱销全部打断,窑头喷煤管变形,遂于8:30止料停窑。
一次风机风压参数如下:
00:00~00:37 12687 00:38 11880 00:39 6508 00:40 4121 00:41 2810
(从一次风压压力变化情况看,风机故障发生在0:37至0:39之间) 事故前设备状况: 窑正常运行。 二、原因分析
1、窑头一次风机联轴器柱销断,一次风机失效是造成事故的直接原因。 2、中控操作员没有发现故障,现场巡检工也没有及时发现故障是造成事故的主要原因。
三、事故责任及处理
1、窑操黄作为中控窑主操作,窑况不稳时,不仔细分析问题,简单下结论,做出错误判断,负主要责任。
2、窑操张作为窑操作学徒,窑况不稳,不能正确判断问题时仍坚持操作,负次要责任。
3窑巡检工不认真巡检,也没有按规定巡检应巡检的设备,负次要责任。4、程亮作为窑巡检学徒工,巡检不仔细,没有按规定巡检应巡检的设备。负次要责任。建议扣收入400元。
5、值班长没有加强班组管理,负连带责任。 6、车间主任对这起事故负领导责任。
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7、分管工艺的车间副主任对这起事故负领导责任。 四、采取措施
1、车间要加强对班组的管理,提高员工的岗位责任心。对巡检工的巡检工作,要经常检查、监督。
2、工段、班组要加强对员工的动态管理,及时解决生产中的问题。
3、加强岗位工的操作技能的培训,定期开展岗位轮训,及时改进工作中的缺陷。
管理上疏漏,及解决问题不彻底
事故一:xx厂水泥车间5#磨排风机事故 一、事故概况
2009年2月25日下午4点,技改已完工的5#磨开始试机,约70分钟后,施工单位的李亮发现斜槽密封不严,同时发现5#磨排风机处有烟冒出,立即停机,打开加油孔,看见里面全是烧烟,再仔细检查发现其中一轴承已经散架,后拆开发现轴也磨损。 事故前设备状况:
开始试过机,但没有开起来,排风机电机试机正常。 二、原因分析
1、润滑油量太少,导致轴承烧损,磨损主轴。
2、油标观察孔不干净,造成油位假象,影响了添加润滑油 3、未认真检查设备油量。 三、事故责任及处理
项目部副部长、技术员负主要责任。 项目部部长负领导责任。 技术部部长负领导责任。
四、采取措施
1、在整个系统试机前,要进行单机试车。
2、施工单位(华新公司)在施工质量和细节的管理上应进一步严格把关。 3、相关单位(华新公司、项目部、技术部及车间)加强互相配合协作。
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事故二:xx厂熟料一车间红窑事故 一、事故概况
2008年8月13日中班19:30,中控操作员发现2#轮带处筒体温度偏高,及时通知车间助理王怀志和中控工段长李春来,他们到了中控操作室后,19:50第一次去现场实测筒体温度为320℃,20:30第二次去现场实测筒体温度时发现2#轮带处已掉砖红窑,因此倒料停窑进行检修。 事故前设备状况:
正常
二、原因分析
2008年7月以来,3#窑运转一直不太稳定,开停窑次数较多,影响了耐火砖的使用寿命。8月5日停窑检修以前,2#轮带处筒体温度一直居于正常状态,而窑内18m及34m处温度较高,因此在8月5日检修期间,车间重点检查了18m及34m处的耐火砖情况,未对2#轮带25.4m位臵进行检查。8月10日点火开窑后,因窑中大齿圈螺丝有松动,导致窑有振动现象,而且25.4m至27.4m处为硅莫砖,硅莫砖的易碎性,综合导致了2#轮带25.4m位臵掉砖红窑。
三、事故责任及处理
1、熟料一车间在8月5日停窑检修期间,未对25.4 m至27.4m处的硅莫砖及时进行检查,在这起事故中负主要责任。 四、 采取措施
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