围护结构缺陷处理方案(3)

2018-11-23 12:32

南宁市轨道交通2号线工程(玉洞~西津) 白沙大道站 围护结构缺陷处理方案

极易发生局部脆性断裂,其断口齐平,呈放射性条纹状态。

2)处理措施

1)两焊接钢筋端部130 mm的长度范围内,焊接应仔细清除锈斑、污物,电极表而应经常保持干净,确保导电良好。

2)在焊接或热处理时,应夹紧钢筋。 5、接头弯折或偏心 1)产生的原因

接头处产生弯折,折角超过规定值,大于4,或接头处偏移,轴线偏移大于0.1 d或2 mm。

2)处理措施

A钢筋端头弯曲或呈现马蹄状时,焊前应予以矫直或切除。

B经常保持电极的正常外形,安装位置准确,电极磨损后应及时修理或更新。 C 焊接完毕,稍冷却后再移动钢筋,要轻放,不要扔、摔。

钢筋点焊

1、焊点脱点 1)产生的原因

钢筋点焊制品焊点周界熔化铁浆不饱满,如用钢筋轻轻撬打或将钢筋点焊制品举至地面1m高使其自然落地,即可产生焊点分离现象。

2)处理措施

A 点焊前正确选择焊接参数,经试验合格后再进行成品焊接。 B 焊接前清除钢筋表面锈蚀、氧化皮、杂物、泥渣等。

C 对已产生脱点的制筋点焊制品,重新调整焊接参数,加大焊接电流,延长通电时间,进行二次补焊,并在焊好的制品上截取双倍试件,试件合格后进行补焊。

2、焊点过烧 1)产生的原因

钢筋焊接区上、下电极与钢筋表面接触处均有烧伤,焊点周界熔化铁浆外溢过大,而且毛刺较多,焊点处钢筋呈现蓝黑色。

2)处理措施

A 调节焊接参数,降低变压器级数,缩短通电时间。

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B 焊前清除钢筋表面锈蚀,避免局部导电不良,造成多次重焊。 C 焊接前应检查电极表面是否平正,电极处冷却循环水是否渗漏。 D 严格避免焊点二次重焊。 3、钢筋焊点冷弯脆断 1)产生的原因

焊接制品冷弯时在接近焊点处脆断。 2)处理措施

A 用于点焊的钢筋原材料必须有化学成分检验报告,硫磷含量超过国家标准,不得用于焊接。

B 冷拔低碳钢缝用于焊接,应在焊接前作冷拔丝强度试验,如极限强度偏高,反复弯曲试验不合格者,此料不得用于焊接。

C 焊接时避免压陷深度过大或过烧。 钢筋电弧焊

1、焊缝成形不良 1)产生的原因

焊缝表而凹凸不平,宽窄不匀,这种缺陷对静载强度影响不大,但容易产生应力集中,对承受动载不利。

2)处理措施

A 严格选择焊接参数。 B 提高焊工操作水平。

C 对已产生表面不良的部位,仔细清渣后精心补焊一层。 2、咬边 1)产生的原因

焊缝与钢筋交界处烧成缺口没有得到熔化金属的补充,特别是直径较小钢筋的焊接及坡口焊中,上钢筋很容易发生此种情况。

2)处理措施

A 选择合适的电流,避免电流过大。

B 操作时电弧不能拉得过长,并控制好焊条的角度和运弧的方法。

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C 对已产生咬边部位,清渣后进行补焊。 3、电弧烧伤钢筋表面 1)产生的原因

已焊钢筋表面局部有缺肉或凹坑。电弧烧伤钢筋表面对钢筋有严重的脆化作用,往往是发生脆性断裂的根源。

2)处理措施:

A 精心操作避免带电的焊条、焊把与钢筋非焊部位接触,引起电弧烧伤钢筋。 B 严格操作,不在非焊接部位随意引燃电弧。 C 地线与钢筋接触要良好紧固。

D Ⅱ、Ⅲ级钢筋有烧伤缺陷时,予以铲除磨平,视情况补焊加固,然后进行回火处理。回火温度在500 ℃~600℃。

4、夹渣 1)产生的原因

在被焊金属的焊缝中存在块状或弥散状非金属夹渣物,影响焊缝强度。 2)处理措施

A 正确选择焊接电流,焊接时将焊接区域内的脏物清除干净。 B 多层施焊时,层层清除焊渣后,再施焊下层,以避免层间夹渣。 C 焊接过程中发现钢筋上有脏物或焊缝上有熔渣时,焊到该处应将电弧适当拉长,并稍加停留,使该处熔化范围扩大,以把脏物或熔渣再次熔化吹走,直至形成清亮熔池为止。

钢筋保护层过厚或过薄,主筋位移或露筋

1、产生的原因

1)浇筑梁、柱节点混凝土时,用手掰开梁柱主筋后,用料斗直接将混凝土倒入模中,致使柱主筋位移。

2)混凝土保护层垫块不符合规定或漏放。 3)对位移主筋未及时调整到位。 4)对梁、柱主筋未有限制位移措施。

5)混凝土浇筑时主筋碰歪或撞斜,未及时纠正。

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2.预防措施

1)掰开梁、柱节点中柱主筋后,应先将料卸在料盘上,后由人工入模。 2)混凝土垫块按规定放置。

3)保护层厚度应按设计要求或规范规定执行。 4)对梁、柱位移主筋应按1:6比例调整到位。

5)在梁、柱相接的水平面上,加一道有箍筋制成的卡具固定,量好柱轴线后采取限制位移措施。

6)柱主筋外伸部分再加一道临时箍筋。

7)振捣棒头或下料斗避免碰撞钢筋,如果发现撞斜主筋,应及时校核纠正。 3.2.3 模板安装

模板的制作与安装质量,对于保证混凝土、钢筋混凝土结构与构件的外观平整和几何尺寸准确,以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。

轴线位移

1.现象

混凝土浇筑后拆除模板时,发现柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移。 2.原因分析

1)技术交底不清,模板拼装时组合件未能按规定到位。 2)轴线测放产生误差。

3)墙、柱模板根部和顶部无限位措施或限位不牢,发生偏位后又未及时纠正,造成累积误差。

4)支模时,未拉水平、竖向通线,且无竖向垂直度控制措施。 5)模板刚度差,未设水平拉杆或水平拉杆间距过大。

6)混凝土浇筑时未均匀对称下料,或一次浇筑高度过高造成侧压力过大挤偏模板。

7)对拉螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成轴线偏位。 3.处理措施

1)经复核无误后认真对生产班组及操作工人迸行技术交底,作为模板制作、

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安装的依据。

2)模板轴线测放后,组织专人进行技术复核验收,确认无误后支模。 3)墙、柱模板根部和顶部设可靠的限位措施。

4)支模时拉水平、竖向通线,并设竖向垂直度控制线,以保证模板水平、螺向位置准确。

5)根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度及稳定性。

6)混凝土浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时进行处理。

7)混凝土浇筑时,均匀对称下料,浇筑高度严格控制在施工规范允许的范围内。、

标高偏差

1.现象

测量时,发现混凝土结构层标高及预埋件、预留孔洞的标高与施工图设计标高之间有偏差。

2.原因分析

1)无标高控制点或控制点偏少,控制网无法闭合;竖向模板根部未找平。 2)模板顶部无标高标记,或末按标记施工。

3)预埋件、预留孔洞未固定牢,施工时未重视施工方法。 4)内部结构施工模板未考虑装修层厚度。 3.防治措旅

1)设足够的标高控制点,竖向模板根部找平。 2)模板顶部设标高标记,严格按标记施工。

3)预埋件及预留孔洞,在安装前与图纸对照,确认无误后准确固定在设计位置上,必要时用电焊或套框等方法将其固定,在浇筑混凝土时,沿其周围分层均匀浇筑,严禁碰击和振动预埋件与模板。

4)内部结构施工模板安装时考虑装修层厚度。

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