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例,电力机车大齿轮、轮辋裂纹达74例,而对整体轮确没有发现一处缺陷,说明我们整体轮的日常检查不到位,没有进一步研究针对整体轮的有效探伤方法。同时,整体轮的原材料由德国进口,大工厂是专业化的生产厂家,而且也没有出现过这种型号的整体轮,这样,事故产生了过分依赖厂家的思想。
3、验收员验收把关不到位,是造成这起事故的重要原因。一是对走行部关键部位检修没有全过程追踪,轮对验收员对轮对探伤没有进行过程验收,只是核对探伤记录;二是对发现的返修处理的质量问题没有连续跟踪检查,没有形成闭环管理。
4、专业管理不到位,给事故的发生埋下隐患。铁道部2004年就颁布了韶山7C型机车段修规程,但机务处和机务段没有及时进行计划落实,仍然用2002年路局批准的规程,也没有下发韶山7C型机车中修、检修工艺,机务段没有按分类将韶山7C型机车整体车轮的轮辐纳入三级修探伤范围,没有制定具体有效的探伤措施,这些都给事故的发生埋下严重的隐患。
5、生产力布局整合不到位,车间管理薄弱是造成这起事故的深层原因。原兰州机务段并入兰西机务段后,没有形成统一有效的管理模式,段、检修车间和技术、验收等部门对客车机车检修管理不到位,放松了质量管理,部分机破分析不记录,也没有落实机破分析的相关措施,严重的加强和整合不到位是造成这起事故的深层次原因。
四、整改措施
为认真贯彻落实部领导要求,深刻吸取本次事故教训,杜绝此类问题的再次发生,彻底消除机车走行部及牵引装置可能存在的质量隐患,我们制定了以下整改措施:
1、强化轮对探伤普查。根据部领导指示精神和要求,制定了兰州铁路局机务部门机车质量专项整治活动推进计划,以非常的手段、最有力的措施,全面整治机车质量。一是组织专门人员对全局由德国制造,大同、洛阳、太原厂近期大修安装的韶山7C型机车上的132对整体轮首先安排扣修,进行探伤检查,进而对全局其他客车机车上安装的570条整体轮对全部进行扣修检查,剖析探伤。此项工作于22日以前完成。目前共检查装有整体轮的机车93台,剖析检查整体轮558条,其中客车69台、414条轮对,发现踏面有裂纹或缺陷的车轮3个。二是在三个机务段成立机车走行部专项检查组,对配组的838台机车走行部整体和分体车轮、牵引装置、制动装置等关键部位进行普遍探伤和全面检查,把责任落实到专业部门,落实到岗位,落实到个人,确保机车走行部绝对安全。此项工作于4月10日前完成并纳入日常管理。
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2、提高机车检修质量。一是对机车检修的工艺、范围、标准及工装设备进行一次检查清理,补充完善机车检修工艺标准;二是对机车轮对、转向架、电机悬挂装置、基础制动装置、轴温检测装置、车钩及缓行装置、保持器及支架等8项关键质量问题全部制定分解计划措施,特别对提速机车、客运机车,明确流程、标准、责任,强化一、二、三级修、专业管理和质量监督,实行定员定责,确保专业控制到位;三是进一步完善机车整体质量的控制体系,强化验收把关、工段长把关、车间和专业管理部门的管理责任,改进检修组织工作。
3、规范技术管理标准。按照新技术、新标准的要求,对作业标准、记录标准、工艺标准、流程标准进行重新整合,完善修订相关的技术和措施,从标准上消除各类维修质量中的缺陷。对检修工艺进行一次全面检查,使工艺和标准适应新的提速要求。抓好各级干部工作标准和专业人员及职工岗位标准的落实,对于有缺陷、有空档、有漏项的立即填平补齐,积级探索更有效的设备质量维修体系,提升技术水平、管理水平和设备质量,同时坚持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的原则,积极研究探索和引进先进可靠的轮辐探伤技术和设备,完善探伤工艺,提高探伤队伍素质,及时发现和解决质量隐患。
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第5章 韶山系列机车应急故障处理
5.1 SS8型电力机车应急故障处理
1、微机复位按钮的使用
司机台上设有微机复位按钮,该按钮受(零位)连锁。若微机控制装置的某一架工作不正常时,可以先将主手柄回零后按复位按钮,再重新提手柄。对于由微机死机造成的故障,在按复位按钮后应能消除。另一个更有效的办法是将“电子控制”自动开关断开后再合上。 2、空转/滑行保护的投入与切除
在微机柜剐柜面板上设有钮于开关,向上为空转保护投入,向下为空转保护切除。若遇到速度传感器故障、空转保护频繁动作,则可切除空转保护。空转保护切除时,有关空转保护的程序仍在运行,仍会进行自动撒砂和空转显示,但不进行减流。 3、故障转换开关的操作
当确认某架微机或其外电路有故障时,可将故障转换开关由正常位转到I位或Ⅱ位(故障运行位)。但在操柞转换开关前,应先将主手柄回零,换向手柄回零,分断电源柜中的“电子控制”自动开关。由此保证故障转换开关在无电状态下转换。转换开关转换完毕后,再合上“电子控制”自动开关。
4、速度监控装置的应急处理 (1)卸载和常用制动动作后的缓解
当LKI-93型监控装置发出语音提示“调速、调速、注意卸载”时,显示器上“常用制动”灯亮,说明装置已发出卸载命令和常用制动命令。此时,机车将无压无流。缓解方法如下:
司机必须将机车减速,当机车速度减至允许缓解的速度后,装置发出语音提示“允许缓解,允许缓解”后,司机必须按压[设定]键,缓解。此时,装置发出“缓解成功,缓解成功”语音提示,同时,“常用制动”灯熄灭。
(2)紧急制动动作后的缓解
当LKJ-93型监控装置发出语音提示“实施自停”时,说明装置已发出了紧急制动命令。由
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于卸载和常用制动先起作用,此时,机车将无压无流。等到列车管压力减至零,机车停下后,等待“自停指示”灯熄灭,将大闸扳至中立位,约过45s~1min后,司机必须按压[设定]键,缓解。此时,装置发出“缓解成功,缓解成功”语音提示,同时,“常用制动”灯熄灭。
(3)解锁的操作
“解锁”是指司机按压显示器上的“解锁”键,同时,副司机按压[监控解锁]键。当机车信号与地面信号显示不一致,才允许“解锁”操作。允许解锁操作有下列几种情况:
a.引导进站。机车运行速度低于30km/h时,允许“解锁”并要求以20km/h2下的速度越过进站信号机。
b.侧线通过。侧线通过时,必须进行“解锁”操作才能通过。 c.当使用路票发车或绿色许可证时,必须进行“解锁”操作才能通过。
d.当进/出站时,机车信号显示白灯,而地面信号显示绿灯通过,必须进行“解锁”操作才能通过。
5、报警时的处理
当显示器上“系统故障”灯停并发出声光报警时,乘务人员必须在3min以内,关闭监控装置电源。否则监控装置将实施紧急制动。
6、门联锁卡死或漏风时的故障处理
(1)门联锁卡死可用小撬棍或手锤敲打门联锁伐杆,使其恢复正常。 (2)漏风不大情况下,可把52#号调压阀风压调高些,维持运行。
(3)如若上述处理都不行, 可拆除该节门联锁保护阀接线,再短接该节机车受电弓风压继电器515KF接点,升另一节车的受电弓维持运行。
5.2 SS4改型电力机车应急故障处理
1、运行中某节车控制电源故障(电压达不到110V)的检查处理. 现象:某节车控制电源电压表只显示蓄电池电压,达不以110V 检查处理:
(1)将该节车电源柜转换开关转至另一组,若恢复正常,可维持运行。 (2)检查自动开关600QA跳时,重新合上。
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(3)以上处理无效时,可将该节的668QS打重联位,同时断开666QS、667QS维持运行。 2、断主断路器或主断路器跳闸时,受电弓自动落下的检查处理
现象:列车自然制动,显示屏全部熄灭,受电弓落下,控制电压表显示为0 检查处理:
(1)检查自动开关601QA跳开时,重新合上。
(2)处理无效时可将该节的668QS打重联位,同时断开666QS、667QS,维持运行。 3、运行中,受电弓自动落下的检查处理。
现象:主断路器跳开,显示屏显示“零压”,受电弓落下。 检查处理: (1)换弓运行。
(2)换弓无效时,检查两节车保护阀,仍不吸合,人工闭合保护阀BHF,维持运行。 4、主断路器合不上的检查处理。
现象:闭合主断路器扳钮全车无合闸声音,显示屏“主断”不灭,辅助电压表指示为零。 检查处理:
(1)检查调速手柄不在零位时,将其移回零位。
(2)处理后仍不能合闸时,可采用人工合主断路器,关辅机降弓过“分相”的方法,维持运行。
5、闭合劈相机板钮,主断路器即跳的检查处理。
现象:闭合劈相机扳钮主断即跳,某节显示屏显示“零压”,劈相机不启动。 检查处理:
将故障节零压故障隔离开关236QS置“故障位”维持运行,此时全车零压保护仍起作用。 6、某节车电流上窜 原因与处理:
(1)从脉冲形成查有无同步信号,检查电子柜插头是否到位。
(2)零位时间继电器532KT吸合时间长或动作不良,造成系统工作不良;做低压试验,调速手柄离零,听线路接触器动作声音是否正常,检查532KT动作情况,如不良更换532KT。
(3)零位信号未及时送入电子柜;低压试验检查调速手柄“0”位,678KA释放,离开“0”
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