介绍发动在试验时遇到的一些问题
机油耗试验的机油进行水分、开口闪点、100℃运动粘度、总酸值、戊烷不溶物、燃油稀释以及铝、铜、铁、硅元素含量的检测结果均符合发动机台架试验-润滑油评定指南的要求; 3、拆解观察各摩擦副也并没有出现严重的磨损情况,除了连杆轴瓦表层仍还存在脱落现象(477F开发之初就存在的老问题),其余摩擦副均正常,而整车上发动机的运行工况远远没有台架恶劣,并且根据前期1.3S、1.6S、1.8S台架上面严重机油稀释情况下,其道路试验的机油仍然检测合格,相对而言477发动机的燃油稀释比例均在合格范围之内,所以在台架试验和整车道路上均不会存在问题。 措施:道路严格按照每行驶1万公里更换机油。
十四】SQR477F发动机500小时额定功率试验
描述:发动机完成可靠性试验后拆检过程发现一缸与三缸排气侧第1、2、4、5号气门弹簧断裂,断裂部位基本相同,均在底部第三道螺旋处。断口形状均呈现45度剪切断裂状。
建议对弹簧材料进行分析,确认弹簧的疲劳强度是否满足发动机要求指标。
分析:弹簧断裂为多源性疲劳断裂,由于弹簧在高速振动过程中,弹簧表层强度无法满足复杂的交变应力作用,导致内侧表面产生疲劳源。发动机全速全负荷跑合的复杂过程中,由于巨大的惯性作用,引起弹簧升程的增加,导致弹簧最大工作应力增加,加速了弹簧断裂的趋势。
措施:提高弹簧表面强度是关键所在。继续提高喷丸强度,由原用的φ0.6丸粒改用φ0.7丸粒;加强出厂前的疲劳试验;喷丸后回火温度由原来的240℃改为200℃,减少表层残余应力的损失,提高弹簧表面强度。
十五】SQR477F发动机500小时额定功率试验
措施:可靠性试验进展至376小时,发动机保养更换火花塞拔下分缸线时高压导线铜插头与线体脱落。
分析:发动机运转时火花塞安装孔内温度较高,而高压导线线芯外包绝缘层材质为硅橡胶,其热脆性大,另外由于铜插头与线体铆接结合长度短,铆合面小,导致拔出时铜插头与线体直接脱离。
措施:将铜插头与线体铆接的长度加大即增加铜插头与线体的相对高度(提高5mm),这样就加长了铆合面,增大了插拔力(约增加20%左右),在热状态下插拔不易拔掉。